简介:摘要:多年以来,川西中江区块沙溪庙组中深水平井均采用常规两开制、三开制井身结构,设计Ф215.9mm井眼完成造斜段、水平段施工,下入Ф139.7mm尾管完井。随着钻、完井技术逐步发展、工艺循序改进,近年来建设单位开始试验非常规井身结构,设计Ф241.3mm井眼完成造斜段施工,Ф152.4mm井眼完成水平段施工。江沙206-AHF/-BHF井组是比较具有可比性及代表性的同井场施工不同井身结构设计井,江沙206-AHF井采用常规两开制尾管完井,江沙206-BHF井采用非常规三开制裸眼完井。本文以该井组为例对中江区块沙溪庙组中深水平井不同井身结构设计进行对比、浅析。
简介:摘要:以延长油田志丹采油厂正XX井区长6油藏为本次研究对象,基于长6油层小层对比,结合研究区沉积背景,利用岩心、测井资料综合分析,确定长6油层沉积相、微相类型及测井响应特征。通过沉积相展布及砂体展布研究,长6主要沉积亚相为三角洲前缘,长61大面积发育水下分流河道、河口坝砂体厚度大、展布面积大、连续性好,是研究区最主要的产油层段。综合分析岩心、物性及测井资料,长6油组成熟度低,结构成熟度高,成岩作用强烈,为致密砂岩储集层。物性方面属于低孔、低渗储层。其中长61亚组孔渗最佳,长64亚组孔渗最差。本次研究可为志丹采油厂长6油藏后续研究及精细注水开发的实际生产提供合理的地质依据。
简介:摘要:面4区位于八面河油田主体构造带中部,北部邻面1区,南部接面12区。面4-6-19井组位于面4区沙三中2砂组,井组控制含油面积0.28km2,地质储量64.3×104t。目前进入特高含水、低采油速度的开发阶段。通过对面4-6-19井组存在问题进行分析,针对井组存在注采井网不完善水线突进明显、区域性层间矛盾突出纵向出力差异大这两个问题,确定调整思路,制定调整措施, 平面上精细剩余油分析,部署新井修复井网,纵向调整吸水剖面激发动用差层潜力,老井措施调层进一步均衡水驱的整体措施,进行动态调整部署,对提高老区采油速度及采收率,改善老区特高含水期的开发效果有指导意义。
简介:摘要:随着大庆杏北油田开发的不断深入,层系情况日趋复杂,为掌握该区块A井组油水井之间的层系连通、渗透率和走水方向等情况,减少无效驱替,在该井组选取三口油水井进行脉冲试井测试,通过动静态资料结合测试曲线结果,详细分析解释判断油水井层间联通等情况,达到了测试目的,验证脉冲试井技术应用的有效性、适用性,为该井组进一步开发提供可靠的理论依据,对于提高杏北整体区块油层开采效果有重要的指导作用。
简介:北达科他州巴肯组页岩的完井技术复杂而多样。为了达到最佳采油效果,巴肯组地层需要用水平钻井方式,并且需要水力压裂进行增产处理。如果钻井方向适合纵向压裂处理,那么只需要一次压裂处理,多期压裂的分隔的问题就不会存在。如果应力方向不确定,或者钻井方向为横向的,那么多期压裂的隔离是一个非常重要的问题。过去几年里,为了达到巴肯组分级压裂隔离的最佳效果,工程师们试验了多种方法。我们对巴肯组成功的完井方式做了一次简要的回顾,确定了横向水力压裂完井成功程度最高的一种方法。这种分段方法可以根据井眼实际情况加以调整,以便压裂作业在油气显示最好的地方进行。使用可膨胀的套管外封隔器和砂球驱动的压裂套管可以产生隔离开的压裂段。在一次泵送中,进行了多次压裂作业,而这些作业是通过有选择地打开套筒从井口至井底的某一段来完成的。本文中,我们讨论了两口井的完井作业,希望从完井和开发的角度对这种概念提供正面的证据。
简介:摘要:冀东油田应用BH-KSM钻井液顺利完成丛式井组钻井施工,施工前对地层特性及施工难点进行分析,通过室内与其它钻井液体系对比评价,优选BH-KSM钻井液,该钻井液性能稳定,抑制性强,解决了钻遇玄武岩层段井壁坍塌等复杂问题,完钻井未发生复杂事故,提高了机械钻速,降低了钻井成本,其中NP1-4A15-P251井,应用“一趟钻”技术,创区快水平井钻井四项指标,采用优质钻井液完井液为区块井实施低成本开发、加快产能建设提供了技术保证。
简介:摘要:随着油田开发进入特高含水期阶段,井组调整治理效果变差,本文从文东油田的目前开发现状入手,分析井组含水率居高不下的主要原因,通过采取井组分类管理,井网变流线调整等手段,实现了文东油田开发效果向好的目的,注采井组含水率明显下降,提高了原油产量。
简介:摘要:加快玛北油田新建原油产能,预开发二叠系下乌尔禾组,随着压裂开发在玛湖凹陷推广应用,使玛2井区百口泉组井漏复杂增加,目前井漏复杂成为制约油气勘探开发速度的主要技术瓶颈。关键词:玛北油田;百口泉组;井漏;承压堵漏。