不同絮凝剂沉降对比试验研究

(整期优先)网络出版时间:2016-12-22
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不同絮凝剂沉降对比试验研究

李勇

(淮南矿业集团新庄孜选煤厂,安徽淮南)

摘要:本文主要介绍了针对不同煤质情况,使用不同絮凝剂的沉降对比试验研究,就生产过程如何选用絮凝剂提出了指导性意见,从而确定合适的絮凝剂及加药量。

关键词:絮凝剂;沉降;对比;澄清;筛分组成

1前言

煤泥水处理是整个选煤生产过程中的重中之重,而煤泥水的澄清是煤泥水处理的一个重要环节,影响着选煤生产指标的稳定性及煤泥水处理的效率。由于煤泥是一种复杂的多分散体系,不同密度、粒度组成的煤泥构成的煤泥水性质差别很大,因此各选煤厂必须根据其煤泥性质选择合适的煤泥水澄清方法。新庄孜选煤厂是淮南矿业集团下属的一座大型炼焦煤选煤厂,主洗新庄孜矿1/3焦煤,由于采用机械化开采,入洗原煤中细粒级所占比例越来越大,而且矿井不同槽别的原煤其煤泥性质差别也较大。当煤质出现变化时,水质也相应变化,给煤泥水处理带来很大麻烦,循环水黑的情况常有出现。

煤泥水絮凝的基本原理是向煤泥水中加入絮凝剂,利用絮凝剂的架桥作用使得分散的微粒链接起来形成较大的絮团,从而迅速沉降达到煤泥水的澄清。新庄孜选煤厂采用的絮凝剂是聚丙烯酰胺,由于不同种类的絮凝剂对不同煤泥水的絮凝效果大不相同,因此,当煤质变化时,选择合适的絮凝剂是煤泥水处理中的关键。以下是几种不同絮凝剂沉降对比试验研究。

2絮凝沉降对比试验

2.1试验样品及分析

本试验选取了新庄孜矿入洗不同槽别煤质下的两种煤泥水(以下简称1号、2号)。并选取了新庄孜选煤厂使用的3种絮凝剂(以下简称A、B、C三种品牌)进行沉降试验研究。表1、表2分别为分选两种煤时的一次浓缩机溢流筛分组成表。

表11号煤一次浓缩溢流筛分组成表

粒级(mm)样重(g)产率(%)灰分(%)0.25—0.1259919.8439.880.125—0.0747414.8348.550.074—0.04414929.8653.63-0.04417735.4760.02合计499100.0052.42

由表1可以看出,随着煤泥粒度的降低其灰分逐渐升高,0.074-0.044mm、-0.044mm含量分别为29.86%、35.74%,较高,且灰分也较高,矸石有泥化现象。当月月综合可以查得原生煤泥含量14.65%,浮沉煤泥含量3.96%,次生煤泥按5%计算,总煤泥量为23.61%,灰分计算为23.93%。

表22号煤一次浓缩溢流筛分组成表

粒级(mm)样重(g)产率(%)灰分(%)0.25—0.12524849.8035.880.125—0.07414829.7235.570.074—0.0446412.8537.54-0.044387.6339.72合计498100.0036.29

由表2可以看出,随着煤泥粒度的降低其灰分变化不大,且灰分较低,说明煤泥化比较严重。当月月综合可以查得原生煤泥含量18.52%,浮沉煤泥含量4.47%,次生煤泥按5%计算,总煤泥量为27.99%,含量较大,灰分计算为22.31%。

2.2试验器具

采样桶2个;木棍一个;分析天平1台;1000mL量筒3个;300mL烧杯3个;玻璃棒1根;注射器一个;计时器一个。

2.3试验过程及结果

按照沉降试验国标的方法,将A、B、C三种不同的絮凝剂配制浓度为1‰,取一定量分别加入到1号、2号煤泥水中,试验过程及现象如下表:

表3几种絮凝剂对不同煤质的沉降试验结果

试验项目絮凝剂种类药剂用量沉降时间压缩区厚度试验现象1号煤泥水A3mL40s220mm沉降速度一般,有清水层,且较清A5mL40s240mm沉降速度较快,有清水层,且较清B3mL40s260mm沉降速度较快,有清水层,且较清B5mL40s270mm沉降速度快,有清水层,且较清C3mL40s230mm沉降速度较快,有清水层,且较清C5mL40s260mm沉降速度快,有清水层,且较清2号煤泥水A3mL60s150mm沉降速度一般,有清水层,较为浑浊A5mL50s200mm沉降速度较快,有清水层,相对较清B3mL60s90mm沉降速度慢,无清水层B5mL50s100mm沉降速度慢,无清水层C3mL60s95mm沉降速度慢,无清水层C5mL50s90mm沉降速度慢,无清水层

由上表可以看出:

(1)对于1号煤泥水,使用3种絮凝剂都能有清水层,在相同药剂用量、相同沉降时间下B种絮凝剂沉降效果最好,C种、A种次之。对于同一种絮凝剂,药剂量加大时,沉降速度变快,在相同的沉降时间内压缩区厚度也变大,沉降效果更好。

(2)对于2号煤泥水,使用A种絮凝剂时能出现清水层,但沉降速度不是很快,但当絮凝剂用量加大时,沉降速度变快,清水层相对也较清,压缩区厚度也较大。而使用B、C两种絮凝剂时,沉降速度较慢,且无清水层,絮凝剂用量加大后仍无清水层,压缩区厚度较小。

也就是说,对于矸石部分泥化、煤泥含量不大(小于25%)的煤泥水处理,采用A、B、C三种絮凝剂均可,其中B种最好,C、A次之;对于煤易泥化且煤泥含量较高(大于25%)的煤泥水处理应采用A种絮凝剂,有相对较好的沉降效果。

3效益分析

3.1提高精煤产率及生产系统的稳定性

根据煤质变化情况合理的选择絮凝剂,能有效的改善循环水及净化水水质,从而重介分选密度能有效保证,提高了重介分选的稳定性,降低了精煤错配如中煤的含量,同时清水入浮选也使得浮选产率及完善指标有所改善,精煤产率得到提高。此外,煤泥较好的絮凝沉降也使得浓缩机底流浓度可以保证,提高了压滤机处理煤泥的效率,减少电耗。

2、减少絮凝剂用量

通过选择合适的絮凝剂,可以用较少的药剂用量达到预期的澄清效果,按吨煤絮凝剂节省8g计算,年产量为350万吨,絮凝剂价格1.2万元/吨,则可以节省成本:

8×3500000&pide;1000000×1.2万元=33.6万元。

4结语

絮凝剂在煤泥水的澄清过程中起着至关重要的作用,相同的絮凝剂对于不同煤质作用效果有所不同。因此,当煤质出现变化时,应及时分析了解煤泥水的组成情况,并通过絮凝沉降对比试验选取合适的絮凝剂、确定加药量,保证加药的合理性及可行性。另外,在生产过程中还发现,当细泥含量较高时,在加入絮凝剂澄清前添加一定量碱铝等凝聚剂,沉降效果会更好。

作者简介:李勇,1990年10月,安徽淮南人,大学本科学历,系淮南矿业集团新庄孜选煤厂选煤助理工程师。