支架缩孔原因分析及效果验证

(整期优先)网络出版时间:2018-06-16
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支架缩孔原因分析及效果验证

袁月清薛敏海

摘要:针对支架加工表面产生缩孔现象,根据生产情况,对压铸工艺、模具结构等进行分析论证,得出解决方案,从而达到减少废品的目的。

关键词:缩孔;模具结构;压铸工艺

1现状调查

产品加工后,φ18沉台表面出现很多大小不一的缩孔,缩孔产生的废品率高达70%。缩孔见下图所示。

如上图所示,其中图1为原设计,缩孔位置在进料末端处,为了增强缩孔位置的补缩作用,在此处增加了一股进料,如上图2、3所示。方案1(图2)在原基础上从侧面增加一股进料,根据模流分析可看出,后增加的进料并不能起到补缩作用,因为在后增加的进料尚未到达产品内浇口处时,原进料已经把产品填充完毕,并且已经反填充到新增加的料道中,此时,右侧这股进料已经没有增加的意义了。再看方案2(图3),把原来的正面进料方式换成侧面进料,并且在出现缩孔处增加一股进料,根据模流分析可看出,两股进料可同时填充,互不干涉,工艺性好,于是马上实施方案2。模具更改完毕后,生产了1320件,其中缩孔废品率降至为0.5%左右,效果显著。接着再安排连续生产半个月,共计生产15600件,废品统计在0.5%以内,效果显著且稳定性好,支架缩孔问题得以解决。

4结语

从支架缩孔改善过程可得出,压力补缩对产品内部缩孔影响甚大。工艺参数做到合理是其一,进料系统的合理布置是关键。在以后的模具设计时,必需充分考虑产品外形特征及产品品质要求,并借助模拟软件分析论证,得出最优的进料设计方案。进料系统的设计是一套优质模具的核心,不容忽视。

参考文献

[1]潘宪曾.压铸模具设计的手册.北京:机械工业出版社,1999.

[2]吴春苗.压铸技术手册.广东:广东科技出版社,2006.

[3]卢雄远、董显明、王峰.压铸技术与生产.北京:机械工业出版社,2008.