地铁牵引系统稳定性提升策略

(整期优先)网络出版时间:2022-06-30
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地铁牵引系统稳定性提升策略

贺权

昆明地铁运营有限公司,云南 昆明  650011

摘要:地铁牵引系统故障高发于系统振荡,导致系统内交直流电流及电压混乱,造成系统内部零件或者设施被破坏,严重的振荡会弱化系统稳定性,甚至进一步造成变流器保护装置断开。为地铁安全稳定运营埋下严重安全隐患,因此针对性制定系统稳定性提升策略极为重要。经过对系统故障原因的分析与精准计算,发现增加振荡抑制和时延补偿环节,相比于传统转矩控制策略,系统稳定性提升效果更佳。

关键词:地铁牵引系统;振荡抑制;时延补偿;系统稳定性


地铁牵引系统对地铁正常运营具有直接影响,一旦发生系统异常振荡现象,会使乘客感受到明显的振动,而影响乘车舒适度和造成心理恐慌,电机轴、齿轮等零部件也会加快磨损而降低使用寿命。以定向控制为系统稳定性提升策略,经过科学精准的试验验证,精确计算不同输出功率下的系统稳定性,可得出增加振荡抑制环节与时延补偿环节正确有效的结论,提升系统运行稳定性与安全性。

1.影响地铁牵引系统稳定性的主要原因

影响地铁牵引系统稳定性的主要原因为振荡,系统结构与运行原理是分析振荡原因的关键因素,系统结构主要包括LC滤波器、变流器及感应电机、控制系统三部分,运行原理为司机手柄下达指令到控制系统,利用电机电流及转子角速度操作逆变器各桥臂开关,精准控制牵引电机转矩。在额定工况系统正常工作状态前提下,可利用小信号分析法分析振荡原因,实践证明,逆变器输出功率对系统稳定性有着直接影响,应将功率控制在一定值域的标准范围内,地铁逆变器的输出功率值域范围为0~500KW,输出功率增大时,系统会出现交直流振荡失稳问题,在112KW时系统稳定性最好,此后越接近500KW最大值,振荡的不稳定现象越明显。

2.地铁牵引系统稳定性提升策略

为了提升系统正常运行稳定性,提出新增振荡抑制环节和时延补偿环节的提升策略,如图1所示,主动提高系统阻尼水平,达到缓解及抑制振荡问题的良好效果。将振荡抑制和时延补偿各环节的计算结果,作为电机矢量控制环节中最终给定转矩指令,避免振荡问题发生。经过试验反复验证,与传统转矩控制策略相比较,可发现增加振荡抑制和时延补偿环节的提升策略效果更明显。还需要不断调整提升策略,进一步满足地铁安全稳定运行的高要求,提高乘车的乘车舒适度。

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图1 新增振荡抑制和时延补偿的定向控制策略框图

2.1振荡抑制环节提升策略

逆变器输出功率与系统的阻尼系数呈反比,输出功率增加则阻尼系数减小,当阻尼系数逐渐减小到临界值,甚至系数为零时,牵引系统的阻尼特性会持续变差,即使微小的外来刺激影响,均易引发侧电压及电流的异常振荡,降低牵引系统稳定性,严重时甚至会使系统的变流器保护中断,直接引发设备及系统故障。振荡抑制环节的增加,可针对性解决系统振荡问题,通过自动化控制手段提高系统阻尼参数,而缓解或者抑制不良振荡现象,确保系统安全稳定运行。在系统未发生振荡问题情况下,侧电容电压基本恒定,根据直流小信号调制系统振荡的阻尼,在主电路参数标准情况下,增加逆变器输出功率发现系统稳定性持续恶化。利用500KW的最大输出功率,采用根轨迹法,分析振荡抑制环节的不同功率下稳定性变化,实践证明加入振荡抑制环节后,在规定范围内即使输出功率不断增加,地铁牵引系统直流侧滤波器无振荡问题,系统整体运行平稳无异常。以低频振荡抑制策略为例,主要采用三种策略,使用稳定器、直流小信号调制、柔性交流输电系统保护装置,每种抑制策略优缺点各异,可根据实际需求灵活选择。

2.2时延补偿环节提升策略

在转矩指令的精确性得以保障的前提条件下,理论上振荡抑制环节可达到良好的维护系统稳定性效果,但是受脉冲宽度调制盲区、滤波延迟、控制器计算处理时间、机械连接间隙等因素存在的影响,不可避免的存在系统时延现象。进一步导致定制电流的转矩通分量控制出现偏差,无法被完全解耦的现象发生,以此影响转矩控制时的精准性。对于中小输出功率的传动系统,受司机开关频率较高影响,产生的延迟不良影响较小,相位滞后与幅值衰减不会对闭环系统造成较大冲击。但是低开关频率和中大输出功率应用条件下,系统时延产生的相位延迟影响特别明显,极易造成系统稳定性恶化与调节器失效,甚至进一步引发系统失控,发生电流振荡、电机转速摇摆不定等失稳问题。因此实时校正磁场位置,间接对时延现象进行减时补偿,达到电流的完全解耦与精准控制,可对整个地铁交流牵引矢量进行控制,解决各种延时及不精确参数引发的系统失控问题。不仅补偿滤波、计算处理等常见影响因素,还将时延补偿环节的应用范围不断扩大,实现提高矢量控制系统动静态性能与稳定性的良好稳定性提升效果,通过系统复矢量根轨迹计算,可验证时延补偿算法有效性,进一步证实时延补偿环节提升策略的正确性。

2.3试验验证提升策略正确性

以某地铁1号线的牵引变流器为试验对象,分别采用传统转矩控制策略、增加稳定性提升策略的方式,在地铁加速到60Km/h的前提条件下,对两种不同方式下牵引系统产生的直流侧电压、电机侧电流的波形进行试验对比分析。发现传统转矩控制策略下,变流器的直流侧电压和电机电流发生严重振荡,不仅容易降低电机轴与齿轮使用年限,也会影响乘客的乘坐舒适度。而增加稳定性提升策略的地铁,当地铁从40Km/h的运行速度加快到60Km/h时,与传统控制策略相比,变流器直流侧电压与电机电流幅值变化均平稳无异常,不存在系统振荡问题,主电路振荡问题可切实消除,地铁牵引系统安全稳定性更有保障。经过科学试验反复验证,增加振荡抑制和时延补偿的牵引系统稳定性提升策略,具有正确性、准确性、有效性效果,可进一步推广普及应用,优化地铁牵引系统性能,提高乘客乘车舒适度,延长设备与系统使用年限。

结语:近年来地铁建设规模不断壮大,更多的先进技术被应用到地铁牵引系统中,导致系统稳定性受各方影响因素更多,其中振荡问题尤为突出。常由多种因素诱发,单一靠振荡抑制尚不能达到良好的消除效果,还需综合考虑滤波延迟、计算处理时间等影响因素,增加时延补偿环节,并扩大应用范围。打破时延补偿的局限性,向实时补偿的理想效果进步,在大数据、人工智能等新一代信息技术支撑下,提高系统稳定性的维护效果。


参考文献:

[1]张全.试论地铁牵引系统稳定性提升控制[J].中国设备工程,2016(14):2.

[2]严敏.现代地铁车辆牵引系统故障问题与诊断方法分析[J].科学与信息化,2017(12):2.