10kV进线开关柜着火事故分析与处理措施

(整期优先)网络出版时间:2022-09-21
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10kV进线开关柜着火事故分析与处理措施

吕文杰

国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司 河南平顶山 467000

摘要:10kV系统是火电厂厂用电系统的重要部分,如果发生故障,将严重危险机组安全。本文结合现场检查、故障录波等信息10kV进线开关柜着火事故进行分析,并提出了相应的处理措施。

关键词:10kV进线开关柜  故障概况  原因分析  处理措施

1系统介绍

某发电厂#2机组设两段10kV工作母线,电源从高厂变低压侧引接,向本单元厂用负荷供电,10kV配电系统采用的VEZ型交流金属封闭铠装中置移开式开关设备。本开关柜适用于额定电压3.6~12kV、额定电流3150A及以下、额定频率50Hz的单母线或单母线分段的三相交流户内配电系统,用于接收和分配电能,并对电路实行控制、保护及监测。

2故障概况

2019年07月26日20时,#2机组负荷906MW,#2高厂变接带10kVIIA、IIB段运行正常,机组运行稳定。20时01分,#2机负荷突然到零,保护首出为“发变组保护动作”,#2机组跳闸。20时01分,查DCS画面10kV工作ⅡA段失压,10kV工作ⅡB段快切装置动作正常,电压正常。

2.1 #2机组发变组保护动作情况

#2高厂变分支过流动作定值为:Id=11.8A,t=1.7S;发变组保护在1.7S后发出跳闸指令,由于10kVIIA段直流进线空开电缆烧损(直流馈线开关跳闸),10kVIIA段进线开关12A1未动,2.5S后发变组保护发高厂变过流II段保护动作(定值为Id=11A,t=2.5S),动作于全停,#2发电机跳闸。

2.2 #2发变组故障录波记录动作情况(下述动作记录均为二次值)

19:59:52.914 10kV IIA段Ub下降至5.55V,Ua升至99.255V,Uc升至96.975V;2A段零序电压 3UO升至93.348V,2A段零序电流 3I0升至2.973A。

19:59:53.030 (115.828ms后)Ub相电压上升至24V左右,Ua降至91.915V,Uc升至82.481V,2A段零序电压 3UO下降至6.838V,2A段零序电流 3I0保持在3.065A。

19:59:53.187 (274ms)Ub相电压上升至59.914V,Ua降至61.146V,Uc升至59.441V,2A段零序电压 3UO下降至0V,2A段零序电流 3I0保持在0A。

此时间段10kV IIA段三相电流无明显异常;以上现象在14.129S,多次发生,故障时间最短35ms,最长293ms。

在20:00:04.497时10kV IIA段A相电压降至30.575V,电流升至18.14A,B相电压降低至17.07V,电流升至22.71A,C相电压降低至32.85V,电流升至15.94A,零序电流、零序电压为零,20:00:04.529时,即发生三相短路34.9ms后10kVIIA段进线开关变位,故障未消失,1730.417ms后A分支后备保护动作,2520.02ms后高厂变高压侧过流II段保护动作,2534.98ms后5022开关、5023开关跳闸,2574.87ms后灭磁开关跳闸。

3原因分析

3.1故障过程分析

#2机组10kVIIA段系统B相电压发生间歇性接地,10kV IIA段中性点电位偏移, A、C相电压最高升至1.67倍额定电压,在暂态电压和系统容性电流作用下,进线12A1PT发生铁磁谐振,产生过电压,造成12A1PT烧损,同时产生巨大热量,高温空气在高压电场的作用下电离,10kV IIA段工作电源12A1开关进线处通过电离气体引起三相短路。

由于10kV系统母线相互连通,高温气体随着开关柜连接处引起盘顶小母线烧损、上方相联的共箱封闭母线局部损坏,10kVIIA段直流进线开关电缆烧损,在保护动作指令下10kV IIA段进线开关12A1未能跳开(其直流控制电源失去)。高厂变保护动作后,由于故障点未隔离,发电机的剩磁在惰走过程中持续给故障点供电,加剧了相关设备的损坏。

3.2进线12A1PT烧毁原因分析

进线12A1PT采用VV接线方式。故障录波图显示,B相电压数次降低,快速恢复到正常,符合间歇电弧接地的特点。查阅相关资料,不接地系统中60%的接地故障均为此性质,当出现单相接地或消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程,在这瞬间变化过程中,互感器高压侧绕组将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使铁芯严重饱和,饱和后的电压互感器励磁电感变小,激发铁磁谐振过电压,造成高压互感器的烧毁。

3.3三相短路原因分析

该进线12A1PT安装在进线12A1开关下部,当12A1PT发生过热损毁时,产生大量高温烟尘,烟尘在高压电场作用下,产生电离,引起三相短路故障发生。

10kV IIA段直流电源进线、高压进线开关柜、高压母线、直流母线损毁原因分析

10kV IIA段直流电源电缆由进线12A1PT柜进入,高温烟气造成直流电源电缆绝缘烧损,引起#2机110V直流馈线柜10kV IIA段直流电源空开跳闸,10kV IIA段直流电源失去,造成10kV IIA段进线12A1开关在高厂变保护装置正确动作后,无法跳开切断故障点,发电机在跳闸后,发电机的剩磁在惰走过程中持续给故障点供电,加重了12A1高压进线开关柜、高压母线的受损程度。

3.4数次出现B相接地的原因分析

现场12A1开关柜损坏,目测不能准确判断出具体接地点,查阅2019年#2机组B修10kV电气设备试验报告及检修文件包,试验数据及检修项目均满足要求。该段检修完毕后,于2019年5月7日投入运行。经分析有以下几种可能接地原因:

1.与上方相联的共箱封闭母线支撑绝缘子运行中被不完全击穿,引起10kV IIA段系统B相间歇性接地。

2.12A1开关柜过电压保护器运行中性能劣化,造成B相间歇性接地。

3.经排查分析,故障时#2机组正常运行中,无设备启停操作,输煤10kVB段无操作,10kV环网无异常,但10kV环网输电线路为架空裸导线,可能造成其他设备极短时间搭接,在B相上产生间歇性接地。

4处理措施

4.110kVIIA段进线电源12A1PT布置在12A1开关柜下部, PT事故时易造成整个开关柜损坏。防止故障时事故扩大,10kVIIA段进线电源12A1PT不宜布置在开关柜下部,拟采用单独组屏放置,拟利用技改机会对其进行整改。

4.210kVIIA段进线电源12A1PT是早期设计、早期产品,其励磁特性的拐点电压为1.5Um/(中性点非有效接地系统),不符合国家能源局2014版《防止电力生产事故的二十五项重点要求》。此次12A1PT恢复时采用励磁特性的拐点电压大于1.7Um/(中性点非有效接地系统)的产品。

4.3 10kVIIA段进线电源12A1开关柜控制小室盘顶小母线未良好封堵,造成高温烟气上窜将盘顶小母线损坏。利用机组检修机会对开关柜控制回路连接盘顶小母线进行封堵。

5结束语

本文从现场实际出发,针对开关柜着火事故采取了适当的处理措施,具备一定的实用性和可操作性。以后要持续加强设备管理,健全设备的基础技术台帐电气设备的运行情况进行对比分析,找出存在的问题,有针对性的进行处理,避免事故扩大化。

参考文献:

[1]瞿秋南.10kV开关柜接地短路故障的分析.云南电力技术,2016,44(s2):56-57.