套管固井施工技术

(整期优先)网络出版时间:2023-09-28
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套管固井施工技术

杨亚馨

胜利石油工程有限公司固井技术服务中心,山东 东营 257000

摘要:结合井身结构及套管程序,围绕固井目的及固井施工要求,从套管下入困难、存在漏失风险、影响顶替效率,以及水泥浆技术等方面分析了固井技术难点,重点从下套管、防漏失、提高顶替效率和防气窜水泥浆等方面提出了针对性的解决对策,以为固井施工提供技术支撑与借鉴。

关键词:固井施工;固井技术;探讨

某井采用双凝水泥浆体系,单级正注固井工艺水泥浆返至1200m。该井开钻进正常,未出现漏失、卡钻等异常情况。该井固井目的是封固裸眼井段,为顺利完成压裂改造创造有利条件。该井固井方法采用Φ139.7mm套管单级固井,采用2.12g/cm3防气窜水泥浆领浆和1.90g/cm3防气窜弹性膨胀水泥浆尾浆的水泥浆体系。本文拟对该井Φ139.7mm套管固井施工关键技术作一探讨,以为同类型井固井施提供技术参考。

1井身结构及套管

开钻

次序

钻头尺寸井深

mmm

套管尺寸下深

mmm

钢级

壁厚

mm

扣型

封固井段

m

一开

609.6194

508192.46

J55

11.13

BTC

0-194

二开

406.41892

339.71889.98

P110

12.19

BTC

0-1892

三开

311.23299

244.53297.90

BG110TS

11.99

BGT2

0-3299

四开

215.95636

139.75634

125

12.70

BGT2

1200-5636

2固井技术难点

2.1套管下入困难

本井为大位移水平井,水平位移长达1883.76m,水平段较长以及高摩阻、井眼沉砂等提高了套管下入难度。

2.2存在漏失风险

本井固井过程中环空液柱压力增加,水泥浆黏度、密度增加,有可能发生漏失。

2.3影响顶替效率

水平段套管居中困难,套管在造斜段极易贴在井壁上;油基钻井液完钻后,需要大量的冲洗液和隔离液去冲洗井壁油泥饼,并恢复其水润性,达到润湿反转,来提高井壁二界面的胶结质量;井斜大,水平段长,钻井过程中易形成的不规则井眼和岩屑床[2],严重影响水泥浆的顶替效率。

2.4水泥浆技术难点

该井一次性封固井段长,水泥浆量大,注灰时间长,上下温差大,对水泥浆综合性能要求高;目的层为低孔低渗的页岩气储层,固井施工结束后需采取大型压裂增产措施,对固井胶结质量提出了更高的要求,在满足水泥浆胶结良好的前提下,还要求水泥石具有较强的弹韧性。

3重点固井技术对策

3.1下套管技术

井队认真做好单扶、双扶、三扶通井工作,确保通井钻具刚性大于入井套管柱刚性。对起钻遇阻、卡井段做短程起下钻和划眼,确保井眼畅通。通井到底后,应在存在挂卡、遇阻井段进行短起、反复拉划通井;重点在井眼沉砂多、掉块多井段,通阻卡严重井段,并根据通井情况分段采取重浆举砂[3]。下套管前必须对井斜变化大和水平井段进行划眼,为顺利下入套管做好准备。每次通井到底必须大排量(排量不能低于钻进时最大排量)循环泥浆,循环时间不低于2周,确保井下无沉砂,井壁稳定,井眼干净。

通井钻具组合:第一次通井钻具组合:Φ215.9mm牙轮钻头+回压凡尔+Φ165.1mm钻铤1根+Φ211mm扶正器+震击器+钻杆组合;第二次通井钻具组合:Φ215.9mm牙轮钻头+回压凡尔+Φ165.1m钻铤1根+Φ211mm扶正器+Φ165.1m钻铤1根+Φ211mm扶正器+震击器+钻杆组合;第三次通井钻具组合:Φ215.9mm牙轮钻头+Φ212mm扶正器+回凡+Φ165.1mm钻铤1根+Φ210mm扶正器+Φ165.1mm钻铤1根+Φ210mm扶正器+Φ165.1mm钻铤1根+震击器+165.1mm钻铤1根+钻杆组合。

通井钻具组合原则上采取由易到难的通井方式进行,在裸眼井段遇阻,应首先转动划眼消除井壁微台阶,再上下拉划通过。建议通井除遇阻应划眼通过外,在造斜点、A点附近300m、水平段井底500米无论遇阻与否均应采取全部划眼方式通过,并对划眼井段采取短起下钻验证,以确保套管下至设计井深。

下套管前,井队必须制定详细的下套管技术措施,做好防卡、防漏等的应急准备。在浮鞋上接一根短套管,安装滚珠扶正器一只,确保套管“抬头” 和“浮鞋居中”,减少下套管摩阻[4]。下套管及时灌满钻井液,下套管逐根灌浆,并每下入20根灌满钻井液一次,控制好掏空段长,防止回压凡尔挤坏,出上层套管鞋前必须将套管灌满。下套管作业时盖好井口,严禁一切井内落物。下套管过程中要安排专人观察返出口,一旦发现漏失要及时汇报并采取措施。严格控制套管下放速度,每根纯下放时间不低于20s,并观察返浆情况;下完套管后小排量开泵顶通,井口返出正常并且循环一周后再逐步提高排量至1.5m3/min以上。下套管结束后冲洗防喷器及套管头,坐套管芯轴,上顶丝。

3.2防漏失技术

井队做好地层承压,根据固井现场实际情况,考虑漏失后油基泥浆的堵漏难度,采用静态承压试验,当量密度达到2.19g/cm

3以上,通井和下套管到底后大排量循环验证地层承压能力。在下套管过程中,要密切观察、记录返出量和灌入量,控制下套管速度,防下套管过快导致漏失;在固井施工之前模拟固井施工排量进行变排量循环检查井漏情况,并对排量、泵压做好记录。根据完钻及承压情况综合分析,可考虑调整领浆返高以降低漏失风险。若固井施工过程中发生漏失导致水泥浆返高不足,考虑正注反挤施工工艺。固井施工注替排量不大于固井前最大循环排量,以防止泵压过高造成井漏。隔离液和水泥浆中加入短纤维,提高入井流体的堵漏效果。固井时发生井漏可降低泵速,发现小漏失可依靠弹性水泥的高固相含量堵漏,继续固井;若漏速大于20m3/h则降至0.5m3/min施工;若井漏失返则排量维持不低于1.3m3/min,压力不高于55MPa,完成施工。

3.3提高顶替效率技术

斜井段使用螺旋大倒角刚性扶正器,水平段使用滚珠刚性扶正器,根据数据模拟,合理调整扶正器加量,确保套管居中度。下完套管后充分循环洗井并调整钻井液性能,连续循环不低于三周,第一周小排量顶通循环,第二周逐步提排量至1.5m³/min,第三周循环结束后立即固井,循环期间在确保井下正常的前提下降低钻井液的粘切。为有效隔离钻井液和水泥浆,防止污染,提高顶替效率,前置液使用1.02 g/cm3的高效去油基冲洗液4m3+密度为2.12g/cm3的抗高温驱油型加重隔离液25m3的形式。在施工设备安全泵压下尽量增大施工排量,提高顶替效率。

3.4其它技术措施

循环时钻井液进出口密度差不大于0.02g/cm3,油气上窜速度小于10m/h,压稳气层方可进行下套管及固井作业。设计使用双密度双凝弹韧性防气窜水泥浆体系固井,双凝界面为3600m,领浆为密度2.12g/cm3防气窜水泥浆体系,尾浆为密度1.90g/cm3弹韧性防气窜水泥浆体系,领浆48小时水泥石顶部抗压强度大于14MPa,尾浆24小时水泥石强度大于14MPa,尾浆水泥石杨氏模量小于6.9GPa。水泥浆性能要求:低滤失量(<50ml)、零游离液(含倾斜45度)、沉降稳定性小于0.02g/cm3、做好水泥浆发散实验和污染实验。领浆稠化时间走上限,尽量拉开与尾浆稠化时间差距,并在尾浆稠化前后对环空逐步进行憋压,确保水泥浆失重后的压稳,尾浆稠化过渡时间时间小于15分钟,水泥浆SPN防气窜指数小于3。根据井口压力合理调整替浆排量,控制井口压力,保证施工安全。

4结束语

由于涉及固井方、钻井及井下作业同时作业,且固井施工期间压力较高,为保证施工安全性及连续性,前期对所有管线及施工设备进行全方位检查,固井准备时间较长。压塞替清水过程中,由于施工条件受限,为保证替浆量准确,车替清水排量较小,车替时间比预计施工有所延长。第一次与井下作业协作作业,对压裂车性能不熟悉,在前期了解其泵效时为100%,后期了解该泵效为清水泵效,且其未施工过高比重溶液,在替浆过程中造成仪表读数偏大。替浆后期仪表显示到量后为防止替空,重新测量罐替浆量,再次进行替浆,导致替浆中断5min。碰压后,实测压裂车替高比重溶液时泵效在90%左右。为防止候凝期间由于水泥浆失重造成环空气窜,在尾浆初凝前及时采取了环空憋压候凝的候凝措施。为确保该井施工连续、组织有序,针对施工压力过高,提前分析,充分考虑施工条件,进行工作准备,明确了各岗位职责确保了现场施工连续紧凑,施工密度排量均满足设计要求,较好的完成了本次现场施工。

参考文献:

[1]邓红涛.黄金坝区块页岩气长水平段固井技术难点分析及对策.期刊论文.石油工业技术监督 2018-03-07 

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