机车配套电气屏柜状态指示单元线路存在的问题与解决方案-——以某制造企业为例

(整期优先)网络出版时间:2024-03-28
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机车配套电气屏柜状态指示单元线路存在的问题与解决方案-——以某制造企业为例

邱雪花

资阳中车电气科技有限公司   四川省资阳市641300

摘要:机车在使用过程中,司乘人员要随时正确了解机车各部分的工作状态、显示某些必要的参数,当机车某部件出现故障时,能自动显示或采取有效措施,以尽量维持机车运行和避免事故的扩大。在实时监测机车运行状态时,线路结构的稳定性、可靠性、正确性就显得尤为重要。本文以质量问题为导向,深入剖析机车状态指示单元的线路结构,从设计源头上制定纠正预防措施,彻底解决了机车状态指示单元自检线路接触不良的问题,提高了改装置的可靠性。

关键词:机车配套电气屏柜 电表模块 状态指示单元 通电自检 纠正预防措施

一、机车配套电气屏柜状态指示单元概述

机车状态指示单元是由机车双针速度表、电测量双针仪表、状态指示灯、电路板等组成。它是安装于机车的司机操纵台上,专门用来向司机表达列车运行参数、设备运转状态以及相关信息的重要装置,可以测量并显示机车运行的即时速度和运行区间的限时速度,可显示机车工作电压、电流、压力、柴油机转速等参数,亦可显示机车设备的工作状态、故障状态等。

DF8B型机车配套电气屏柜,司机控制室I、II端操纵台各安装一块电表模块,每件电表模块上安装一块状态指示单元。我司对状态指示单元组装、接线完成后,进行例行试验时,要对其进行送电性能测试,通电后所有指示灯全亮进行自检,并对所有指示灯进行逐条测试,测试其灯的显示颜色及接线的正确性,若线路接触不良,则影响部件性能,进而影响客户整车调试。彻底解决此类线路结构问题显得尤为重要,需要我们技术人员深思,如何提高线路结构的可靠性和稳定性。

二、状态指示单元存在的问题及原因分析

2.1 状态指示单元存在的问题

机车状态指示单元安装在司机室操纵台上,例行试验调试完毕交付用户,用户在进行整车送电调试过程中,按下自检按钮,偶尔会发生所有指示灯不亮的现象,状态指示单元自检功能不能实现。

2.2 状态指示单元存在问题的原因分析

现场调查:通过产品运行现场故障核查,发现产品交付客户后,操纵台安装到整车上前,需对操纵台面板上安装的所有仪表模块、按钮、司机控制器、扳键等器件进行拆卸。操纵台固定到车体后,再对面板上所有器件进行恢复。客户在进行器件恢复过程中,需将状态指示单元对外连接的线路进行插拔,若恢复不到位,则易造成状态指示单元送电异常。发生故障后,我司售后人员需将其对外连接的插头重新插接,线路重新插接好后故障消失。

结构机理分析:状态指示单元结构如下图1和图2所示,状态指示单元左侧安装有两个绿色(黑色)按钮,如果线路安装正确、接触良好,正常通电后,同时按下两个绿色(黑色)按钮,状态指示单元则会自主进行自检,所有指示灯亮,但是若接触不良,则不会出现上述现象。

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图1                      图2

经过现场多次模拟、反复与供应商技术人员对接,得出结论:

1.状态指示单元中绿色(黑色)按钮,一头线路是连接在电路板上,不宜拆卸,且电路板上有三处外型相似的线束连接插头,拆卸后易恢复错误;

2.绿色(黑色)按钮另一头线路,按钮最大外形尺寸大于面板安装孔尺寸,按钮无法从面板安装孔中间穿出,按钮须从电表模块(图2)安装板的正面安装,此时从技术方面考虑,连接按钮的线束须与按钮可拆卸;

3.绿色(黑色)按钮设计结构为:连接线束的引脚为金属片,与之相连的线束接头则是用U型端子,直接可以在金属片上插拔;

4.从电气布线工艺方面要求,需在线束U型接线端子与线束表面穿一层绝缘套管,不利于观察U型端子与金属引脚的贴合程度;

5.绿色(黑色)按钮引出线束的插拔结构,在多次插拔后易造成线束连接处松动,接触不良,易造成线路故障。

管理分析:经核查,电表模块状态指示单元送电不自检现象,在公司内部进行例行检查试验时也发生过,检查试验人员只要求操作者将其重新插接,故障消失后未上报质量信息,也未进行深入分析。

产品交付客户,客户进行整车调试试验时也出现过状态指示单元不自检的现象,售后人员只是单纯将绿色(黑色)按钮线路引脚处插拔恢复一下,故障消失后就未再进行进一步动作,未提报相关部门深入分析。

2.3 结论

综上所述:造成机车状态指示单元送电不自检的根本原因是,绿色(黑色)按钮引出线束的插拔结构存在设计缺陷,多次插拔后易造成线束连接处松动,引起接触不良。

造成机车状态指示单元多次发生送电不自检的主要原因是:消除故障的操作简单,操作者、检查试验人员等重视程度不够,未进行深入分析,导致问题多次发生。

三、 状态指示单元存在问题的解决方案及效果验证

3.1 解决方案

组织相关设计、工艺、质量、供应商等相关部门主管人员召开专题分析会,并制定如下最优解决方案:

a.将状态指示单元绿色(黑色)按钮线束连接结构进行改进,不能采用U型端子插接结构;

b.按钮结构不变,还是由金属片引出,但是与之连接的线束端子须采用锡焊接方式将其焊牢,固定在金属片上不可拆卸;

c.绿色(黑色)按钮与电路板之间的线束中间截断,中间采用易于拆卸和恢复的转接插头;

d.由于两绿色(黑色)按钮型号一致,功能不一致,线路中间的转接插头须具备防插错功能,便于识别和操作;

e.对于改进后的状态指示单元,绿色(黑色)按钮安装方式须对操作者做工艺技术交底培训;

f.限期在下一台机车上采用,并做跟踪验证;

g.凡是涉及线路错漏接、虚接等问题,均需向质量工程师反馈,质量工程师根据实际情况制定处理措施。

3.2 供应商制作实物样件

协调并组织状态指示单元供应商积极响应我司技术要求,限期制作样件,并通过我司实物评审,评审合格后方可进入下一步的组装调试工作。

3.3公司内进行组装和调试验证

结构改进后的状态指示单元按钮连接线(如下图3所示),中间采用了具备防插错功能的连接器插头,与按钮连接处线束采用锡焊接的方式将其焊牢在按钮上,并将改进后的状态指示单元安装在DF8B机车司机操纵台(记录所装车的列号,便于后期追踪验证),公司内部进行例行通电试验时,未发生送电不自检现象。

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图3

3.4公司外进行跟踪验证

对已交付并采用了新结构的DF8B司机操纵台运行状态进行跟踪,至今未接到信息反馈状态指示单元不能自检,或是线路接触不良问题。

3.5验证结论

综上所述,电表模块状态指示单元线束结构改进后,线路稳定、可靠,可以进行批量作业,并固化至工艺技术文件中,同时可以将新结构推广至其他相似类型产品。

四、 结语

在本课题的研究中,产品的质量与产品设计、定型、制造、改进全过程各个环节有关,产品的质量是在管理下设计进去、制造出来并持续改进的,而产品的设计质量往往不是一次设计和制造就能得到到的。第一次设计试制出的样机,经过检测试验,往往发现存在许多问题和缺陷,达不到设计的质量目标,还要经过分析改进,重新设计制造,再检测试验,再发现和分析问题,再改进,直至达到设计指标要求。因此,产品的高质量形成过程是设计、样机、试验、检测、分析、改进(包括设计、材料、制造工艺)、再试验、再检测、再分析,不断循环,最终达到设计质量目标的过程,这是质量目标的PDCA循环,是持续改进的过程。

质量问题无小事,凡是入厂检查、制造过程、成品检查、售后服务等环节发生的异常,均要引起重视,需反馈相关人员进行深入分析,查找原因、制定纠正预防措施,彻底解决质量问题。

参考文献

[1]谢少锋,王韬,彭文忠,张德平.《质量为先:制造强国的基石》[M].北京.电子工业出版社,2015.

[2] 中车南车集团戚墅堰机车车辆厂,资阳机车厂《东风8B型内燃机车运用维护保养手册:电机电器分册》[M].2022,11.