降低叶片加料不连续作业率的措施

(整期优先)网络出版时间:2024-04-10
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降低叶片加料不连续作业率的措施

向鹏1李聃2庞家万3

重庆中烟工业有限责任公司黔江卷烟厂   重庆市黔江区   409000

摘要:为保证叶片加料生产的连续性,提升工序间的衔接,要对影响生产存在故障的设备进行改造。本文分析了喂料机故障对叶片加料生产线的影响,分析了喂料机故障的主要要因素,指出了改造的目标,提出了提升生产连续性、减小故障的方法。

关键词:叶片加料  不连续作业率  喂料机  光电管  变频器  均料辊 

一、现状分析

现工艺规定电子秤实际流量低于工艺设定流量的80%判为断料,而当月断料批次与总生产批次的比率为不连续作业率,现生产线不连续作业率均值为21.9%,远高于工艺规定的不连续作业率≤15.5%。

从统计制丝、制叶工序2022年6—9月停机断料情况,得出制叶、制丝工序的断料比率都偏高,都在30%以上,特别是制叶工序高达56%。而叶片加料喂料机停机断料占比32.74%,叶片加料喂料机停机断料严重影响叶片加料的不连续作业率。

二、要因分析

(一)喂料机限量光光电管位置安装不合理

确认方法:现场调查;确认标准:符合限量管控制原理

确认过程:

1、在生产过程中对限量管控制情况进行长时间的在线观察,发现两个特殊现象:一是物料还没有到达高料位时,喂料机提升带就停止运行。二是当物料低于低料位光电管时,提升带开始高速运行,此时供料较多,当物料高于高料位光电管时,由于延时,提升带继续供料,大量物料落在喂料机落料口出堆积,由于重力作用,物料在落料口处堆积挤压,造成落料口出堵塞,引起断料。

2、对此现象认真分析,得出第一个现象主要是由于光电管安装位置不合理。由于光电管安装在限量管垂直方向的中间,物料下落后刚好挡住光电管时间长了,高料位光电管就控制提升带停止,造成限量管满料假象,又由于高料位和低料位光电管距离太短,限量管内物料不多,造成断料。第二个现象现象主要是由于提升带变频器频率较高,提升物料较多,当物料达到高料位时,由于延时,还有部分物料继续下落到落料口堆积,形成空隙导致断料。

(二)喂料机提升带变频器参数设置不合理

确认方法:现场调查;确认标准:检查设备运行情况

确认过程:组织专人(电器维修工)在生产过程中对提升带主传动电机运行频率进行在线观察,当物料没有达到高料位时,提升带电机运行频率为40Hz,此时提升带速度V1达到最大值,当物料达到高位时,提升带电机运行频率为17Hz,此时提升带速度V2为最小值,∣V1—V2∣两个速度频率差为23Hz,如果均料辊位置靠上,提升带上的物料比较厚,大量物料堆积在落料口就会发生堵塞。当物料达到高料位时,由于高料位管电管延时作用,提升带继续高速供料,物料堆积在落料口处引起堵料。

(三)喂料机均料辊位置不合理

确认方法:现场调查;确认标准:检查设备运行情况

确认过程:织专人(电器维修工和机修工)在生产过程中对提升带提升物料情况进行长时间的在线观察,发现,由于均料辊安装位置靠上,均料辊与提升带间隙过大,提升带上的物料较厚,结合因喂料机限量光光电管位置安装不合理,在落料口处堆积物料引起堵塞。

通过现场观察统计确认,找出了喂料机引起停机断料的主要原因是:喂料机限量光光电管位置安装不合理、喂料机提升带变频器参数设置不合理、喂料机均料辊位置不合理。

三制定对策及实施

(一)制定对策

1、针对喂料机限量管光电管位置安装不合理,调整光电管安装位置,降低高料位光电管安装位置,限量管光电管向后移动,调整高料位停机延时时间,达到高、低料位有效控制,防止堵料和断料。

2、针对喂料机提升带变频器参数设置不合理,调整变频器参数,限定提升带电机运行频率在合理范围,达到防止提升带速度过快提升物料过多。

3、针对喂料机均料辊位置不合理,调整均料辊位置,向提升带方向调整均料辊位置,缩短与提升带之间的距离,达到防止提升带上物料太厚。

(二)对策实施

   实施一:调整光电管安装位置和延时程序

1、把限量管光电管向后移动,防止物料长时间遮挡光电管。同时把高料位光电管位置向上移动。

2、修改延时程序,缩短高料位光电管延时时间。

通过查看原程序,发现高料位延时停机时间为5秒,通过多次试验确定把高料位延时停机时间改为1秒。

实施二:调整提升带电机变频器控制参数

调整变频器控制参数,通过实验,最终把变频器参数从原来的17Hz、40Hz调整为19Hz、27hz,缩小V1与V2速度差。

实施三:调整均料辊与提升带之间的距离

通过实验,调整均料辊位置,缩短了均料辊与提升带之间的距离,防止提升带上物料太厚。

四效果检查

统计了2014年10月到12月的停机断料情况

改造工序停机断料统计表

停机工序

10

11

12

合计

松散回潮

5

4

6

15

网络闪停

5

5

2

12

霉烂烟叶

5

5

0

10

开包机

6

2

0

8

切叶丝机打刀

2

3

0

5

烘丝机

0

4

1

5

加料喂料机

0

0

0

0

其它

3

4

6

13

叶片工序不连续作业率表

日   期

10月

11月

12月

合计

生产批次

286

287

195

768

断料批次

44

42

28

114

不连续

作业率%

15.38%

14.63%

14.36%

14.84%

改造后在,叶片加料喂料机没有出现堵塞断料现象,叶片段的不连续作业率均小于15.5%,实现了工艺要求。提高了制丝车间连续作业率,缩短了生产时间,降低了职工的劳动强度,减速了设备空转时间,节省了大量能源消耗。彻底解决了叶片加料喂料机停机断料现象,叶片加料工序质量更加稳定,达到了提升质量、降低消耗、节约成本的目的。满足了工艺质量要求,稳定卷烟产品的内在质量。