简介:分析了高压开关柜常常出现的问题,进而提出了提高安全性能的几点改进措施。
简介:
简介:对鞍钢热轧带钢厂加热炉步进粱液压缸运行情况.几种常见行走动作故障进行分析,提出排除故障的方法及应急雏修的经验。
简介:从理论和实践上介绍了解决轧机油膜轴承DF密封漏油问题的方法和途径。
简介:根据热轧厂轧机设备工艺特点,对精轧机工作辊平衡装置液压缸的结构及工况进行了分析,通过对结构及零部件的工艺性能的改进,增强使用性能,延长使用寿命,为轧机设备的稳定运行创造条件。
简介:设计制作一个专用棘轮内六角扳手和一个平衡缸更换专用工具,可以快速调平对位安装1580精轧下工作辊平衡缸。这种方法省时省力。大大提高了作业效率,缩短更换时间,降低安全风险,提高了安全系数,
简介:针对扇形段驱动辊液压缸压力检测问题,提出了对液压缸上、下腔分别进行检测的理念,并在连铸机上实现了此功能。
简介:介绍了数字电动缸结晶器振动装置在国内全弧形双流板坯连铸机上首家成功应用的全过程。实现了低成本维修与运行。实现了装备升级及铸机开动率提高,实现了铸坯表面振痕深度改善。
简介:高炉炼铁设备对密封材料的要求是,在较高温度下能耐煤气的腐蚀且具有较好的密封性能,镶嵌硬质合金和迷宫式硬密封形式能满足高炉工作环境,但密封效果不理想,容易医密封不严引起高炉煤气泄漏而冲刷腐蚀设备部件,使设备早期损坏,增加高炉设备检惨休风率,近年来,随着耐热硅橡胶的问世,利用它能在较高温度(350℃)下仍具有较好密封性能的特点。改善炼铁设备密封性能取得了较好效果。
简介:介绍了涟钢3号高炉WZ—C无料钟布料系统上下密封阀使用情况,分析了故障产生的机理,对密封阀的结构进行了改造,并取得了相当可观的经济效益。
简介:针对ASP精轧机组工作辊横移装置液压缸经常发生内外泄、液压缸扁头与缸杆连接螺纹退扣、缸杆断等故障,致使横移功能不能正常运用,须频繁更换液压缸维持生产的问题,分析了产生问题的原因,提出了改进措施,取得了良好的效果。
简介:结合工作实际分析了水泵机械密封存在渗漏等问题的原因及处理方法。
简介:介绍连铸生产线上移钢机的减速机高速轴的密封方案,采用磁力机械密封的新技术,改进了减速机的润滑条件,延长了设备寿命,达到了使用的要求。
简介:通过对第三炼钢厂氧枪水密封的分析、研究,在氧枪结构中大胆采用先进的压力膨胀补偿装置密封技术,压力越大密封效果越好,解决了氧枪因漏水而消耗的难题,减少了设备事故的发生。
简介:分析转炉托圈柔性连接技术的优点及影响柔性连接效果的因素,并在设计中针对柔性连接托圈的结构特点及国产化过程中的问题采取一些优化设计措施。
简介:厚板轧机机械压下制动装置为液压制动,使用一段时间后,液压制动装置经常漏油卸压,导致轧机在轧制力高的情况下辊缝变化甚至停机。为杜绝这种情况,通过对机械压下液压制动装置结构的分析,进行了国产化改进,达到了预期的效果。
简介:在对太行机车制动系统常见故障进行分析的基础上。制定并实施了相应的改造措施,使制动系统可靠性大幅提高、机车维护费用大幅降低。
简介:介绍了在吊车改造中利用重物的位能转换为下降时的制动电流、其产生的制动转矩具有机械特性较硬、安全可靠、提高系统的电能利用率等特点.
简介:采用了接近开关的电力液压块式制动器保护装置,在使用中起到了明显的保护作用,该保护装置具有安装简单、维护方便、经济适用的特点,解决了高炉炉前桥式吊车存在的隐患,保证了设备的稳定运行。
KYN28型高压开关柜常见故障及改进措施
承钢修复S036-28型罗茨鼓风机墙板损坏
液压缸动作故障的分析与排除
油膜轴承DF密封漏油的治理
1580线精轧机工作辊平衡缸结构改进
1580精轧下工作辊平衡缸的更换方法
扇形段驱动辊液压缸压力检测新技术
数字电动缸振动装置在全弧形板坯铸机上的应用
耐热硅椽胶作密封材料效果好
高炉WZ-C密封阀结构分析与改进
ASP线精轧机组工作辊横移液压缸的改进
水泵机械密封存在问题的原因分析及处理
磁力机械密封在连铸移钢机上的应用
压力膨胀补偿装置密封在氧枪中的应用
转炉柔性连接托圈设计与研究
厚板轧机机械压下制动装置的国产化改进
太行机车制动系统常见故障的分析与改造
能耗制动控制系统在吊车改造中的应用
引进二手连轧机轧辊液压平衡缸的泄漏及解决办法
制动器保护装置在桥式吊车上的应用