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  • 简介:介绍了160m^3WEMCODorr—oliver浮选机的使用状况及故障处理方法,为浮选机的使用与维护积累了经验。

  • 标签: 浮选机 速度椎体 导流管
  • 简介:D7挡板工作原理液压系统存在问题进行分析并提出改进方案。解决了液压系统存在的问题,可满足生产工艺要求。

  • 标签: D7挡板 伺服阀 传感器 换向阀
  • 简介:介绍了石钢公司一连轧开展设备状态信息化管理的具体做法。将设备管理与现代化网络相结合,自主开发了设备隐患信息反馈系统,建立了严格的管理制度,使设备隐患得到及时处理,降低了设备故障停机率。

  • 标签: 隐患 信息反馈 临时措施 隐患整改跟踪 预知维修
  • 简介:通过12万m3高炉煤气柜的改造,稳定了煤气管网系统压力,减少了煤气放散,消除了环境污染,保证了煤气系统安全运行,取得了良好的经济社会效益。

  • 标签: 煤气柜 煤气放散 水封 配重 管网压力
  • 简介:杭州钢铁厂1983年从捷克引进CNS800-D11废钢液压剪切机,尽管设备的一些易损件已由国产件代替,但若干主要先进备件由于没有专人研制,目前仍靠进口解决。据悉,我国现已有这种剪切机数十台,都需进口这些先进条件。

  • 标签: 废钢 捷克 进口 备件 杭州钢铁厂 协作
  • 简介:通过对攀钢冷轧厂酸洗3号纠偏装置跑偏原因的分析对纠偏角度的计算,提出了可行的改进方案,完全消除了跑偏现象,取得了圆满成功。

  • 标签: 纠偏 跑偏 机构
  • 简介:热轧层流辊道电动机是整个热轧生产线的关键设备之一,能否正常运行直接影响产品的质量、产量。通过分析层流辊道电动机运行状况,建立一套电动机状态监测系统,对每台电动机电流进行实时监测与报警预警。运行实践表明,该系统能够降低辊道事故的发生率,保证产品质量,保障轧线的稳定运行。

  • 标签: 辊道电动机 在线监测 数据采集 电流分析
  • 简介:承钢炼铁厂300m^2高炉液压炉顶不上钟油缸底座由于小钟与油缸活塞杆行程相差60mm,每天小钟开关频繁,各部位刚性连接,使油罐底座经常被损坏。将活塞杆与平衡臂连接销于曲φ100mm改为φ80mm;油缸底座的轴承套去掉;小钟行程调到670mm;关钟时间由原7s改为10s,但磨损仍较重。1995年9月第二座高炉小钟油缸底座改为滑块式,滑块行程65mm,小种行程调整到650mm,使用效果良好。

  • 标签: 高炉 液压炉顶 小钟 油缸 底座 炼铁
  • 简介:介绍了在不停产状态下处理荒煤气管道断裂的一种检修方法,主要是利用浸泡于玻璃油中的石棉绳,用力挤塞进所围钢板与荒煤气管道之间的缝隙间,直至密不透风,在确认煤气含量不超标后,动火检修断口,利用焊接方法把所围钢板与荒煤气管道连接好,达到正常使用状态

  • 标签: 荒煤气管道 断裂 不停产
  • 简介:介绍了由于气柜密封油油水分离性能下降导致气柜停运的事故,通过添加改质剂满足了气柜密封油的性能要求,使气柜恢复稳定运行。

  • 标签: 高炉煤气干式柜 密封油性能 改质剂
  • 简介:以莱钢3200m3高炉妒前智能润滑为对象,分析了智能润滑在使用过程中的优点。同时结合实际运行中出现的故障,指出了在恶劣环境下,尤其是在整体转动设备润滑方面,智能润滑存在的不足之处。

  • 标签: 炉前 智能润滑 制约因素 高炉
  • 简介:通过对不同高炉水渣处理系统进行分析对比,介绍了图拉法炉渣处理系统的主要设备工艺流程及该技术在涟钢2200m^3高炉的应用运行情况。

  • 标签: 图拉法 粒化器 脱水器
  • 简介:安钢14000m^3/h制氧机所用国产DH90—3大型空压机投产后,曾存在轴振超标问题,严重影响了制氧机的稳定运行,经过不断探索,采用提高安装精度,改变运行参数一系列措施,成功地解决了存在的问题。

  • 标签: 制氧机 空压机 振动 故障分析
  • 简介:针对重钢750m^3高炉投运初期临时放散塔放散量偏大时出现晃动,减少放散量又出现阀门被刷穿,造成煤气泄漏的问题,提出了多种解决方案,最终解决了煤气放散放散调节阀穿漏的问题,确保了高炉的安全生产。

  • 标签: 放散系统 煤气冲刷 阀门穿漏
  • 简介:确定备件材料的消耗储备定额,是资材管理的一项重要工作。它是编制各类物资需求计划的基础资料,是指导生产、采购、储备以及科学地管理库房的依据。从广义上讲消耗储备定额是指企业为保证生产设备维修,按照经济合理的原则,在收集各类实际统计资料的基础上制定的材料备件消耗数量、储备数量、库存资金和储备时间的标准限额。

  • 标签: 消耗定额 储备定额 ABC分类 物料号