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31 个结果
  • 简介:针对中厚板卷厂板坯连铸机,建立了板坯二维非稳态凝固传热模型,利用各铸机典型拉速下实际生产过程数据验证所建立板坯凝固传热模型的准确性。基于所建立的板坯凝固传热模型,分析了现行结晶器水量下调的可能性,并对结晶器冷却制度进行优化,控制铸坯表面裂纹。

  • 标签: 板坯 凝固传热模型 结晶器冷却
  • 简介:针对天车起重电磁吊吸吊轴承钢时时常发生的掉卷问题,从对电磁铁的外形、内部结构以及整流控制柜的控制方式改造入手,逐一解决了吸吊过程中出现的各种问题,取得了较好的效果。

  • 标签: 天车电磁铁 无触点整流控制 改型 参数整定
  • 简介:电磁搅拌对改善铸坯质量、组织结构主要表现在以下几个方面:a.改变凝固过程的动力学条件。电磁搅拌作用是打断枝晶梢成为等轴晶核,使晶粒细化形成细密的等轴晶。电磁搅拌器的安装位置过高,搅拌作用过早终止而再次产生柱状晶;安装位置过低,搅拌作用无法切断已形成搭桥的柱状晶。

  • 标签: 电磁搅拌器 冶金效果 搅拌作用 安装位置 动力学条件 铸坯质量
  • 简介:烧结生产中为保护输送皮带不被烧结矿中夹杂的各种铁件损伤,在生产线上使用了LJK型和GAL型两种类型的电磁除铁器,对该除铁器在使用过程中如何调整、维修和保养进行了总结。

  • 标签: 胶带机 电磁除铁器 调整 维修
  • 简介:卷取温度是带钢质量控制的一个关键指标。在实际生产中,影响卷取温度波动的因素很多,需要结合实际进行跟踪分析。本文通过采集具体数据,对卷取温度波动的现象进行了实例分析,对于稳定卷取温度控制,提高带钢质量性能具有重要的借鉴意义。

  • 标签: 卷取温度 波动 控制
  • 简介:综合介绍了结晶器电磁搅拌在酒钢宏兴公司炼轧厂3#小方坯连铸机上的应用.理论分析并结合酒钢宏兴公司炼轧厂的冶炼条件选择结晶器电磁搅拌,在生产实践过程中对结晶器电磁搅拌参数进行优化,实践表明结晶器电磁搅拌对减轻品种钢的碳偏析以及减少中心疏松和提高产品的低倍质量均有明显的效果。

  • 标签: 连铸 电磁搅拌 参数设置
  • 简介:1前言众所周知,钢材都有热胀冷缩的特性,常温下钢材的尺寸肯定要比热状态下小。对产品的检验不仅是对产品表面质量和机械性能的要求,而且要保证产品的外形尺寸符合要求在标准所允许的公差范围内。由于我公司为老企业,有些设备陈旧。对轧机来说,刚性差,轧辊弹跳较大;另外,有

  • 标签: 产品尺寸 成品尺寸 表面质量 机械性能 检验台 热胀冷缩
  • 简介:目前,国内冷轧厂乳化液除杂净化主要采用磁链式除铁器和霍夫曼过滤器组合使用的方法。磁链式除铁器磁场强度相结较低,且只能局部除铁(部分磁性粒子未经磁场除铁就直接流到霍夫曼过滤器),除铁效率差,经常造成铁粉含量超标。

  • 标签: 电磁过滤器 冷轧厂 应用 磁场强度 除铁器 组合使用
  • 简介:保护渣流动行为对铸坯质量有着重要影响,本文通过数值模拟,并利用Fluent商业软件对此模型进行计算,分析了影响弯月面处熔渣流动的主要因素,包括:结晶器振动参数、保护渣粘度、浸入式水口参数和拉坯速度等。

  • 标签: 保护渣流场 数学模型 弯月面
  • 简介:终轧温度对带状组织的影响是复杂的,因为终轧温度对组织的转变和晶粒度等都起着极其重要的作用。

  • 标签: 带状组织 终轧温度 晶粒度
  • 简介:介结了5号高炉出铁除尘系统的原理、配置及设计要求,以及在运行过程中存在的问题,并提出了改进建议。

  • 标签: 出铁场 除尘 收尘 效果
  • 简介:对连铸过程的钢水温度变化进行了分析,通过采取相应措施后,可使出钢温度降至1660-1680℃,就普钢而言,钢水加热会增加钢的成本,不利于多炉连浇。

  • 标签: 出钢温度 低过热度浇注 温降 炼钢 方坯连铸
  • 简介:本文对转炉炼钢厂温度制度颁布前温度执行情况作了分析,阐明了温度制度施行的必要性,提出了温度制度执行的措施,并总结了温度制度执行后所取得的效果。

  • 标签: 中包温度 过热度 液相线温度 结晶器 转炉炼钢
  • 简介:主要介绍了以伟肯(Vacon)变频器为核心,对连铸结晶器外置式电磁搅拌控制系统进行的成功改造,阐述了整个电磁搅拌控制系统的构成。

  • 标签: 电磁搅拌 控制 VACON变频器
  • 简介:本文从指导实际生产的角度,分析并总结出大型支承辊堆焊修复过程中的温度控制装置及温度控制方法,通过组合式温控炉的优化设计以及履带式加热片的分区控制方法,解决堆焊修复过程中温度散失、焊接过程中阶段性退火不便以及堆焊后退火温度不均匀的问题,使整个堆焊修复作业过程温度控制更加均匀、稳定,保证大型支承辊焊接质量及工作层硬度,大大延长了大型支承辊的使用周期。

  • 标签: 大型支承辊 堆焊修复 温度控制 温控装置 温控方法
  • 简介:受钢铁行业不景气影响,国内焦炉大都采用延长结焦时间的方法来降低焦炉负荷。通过对19月份焦炭冷强度的分析发现,焦炉负荷降低导致了炉头温度降低,生焦量增加,并造成了焦炭冷强度的波动。笔者采用分类取样的方法探讨了Ⅰ类焦比例对冷强度的影响,并最终确定了炉头温度是焦炭冷强度波动的主要因素。在采用炉头补偿加热后,炉头温度上升60℃左右,焦炭耐磨指数M10下降0.3%。

  • 标签: 焦炭 冷强度 炉头 泡焦
  • 简介:文章介绍了烧结厂中和二次料场由两跨四堆制改为两跨两堆制生产的情况。采用两跨两堆制作业后,原料混匀效果改善,烧结矿质量提高,燃料消耗下降,经济效益显著。

  • 标签: 二次料场 堆制 烧结矿质量 烧结生产 料堆 取料机
  • 简介:利用Gleeble-3800热模拟实验机,模拟了终轧温度对Q550D的组织和性能的影响,用金相显微镜、扫描电镜和透射电镜对不同终轧温度条件下的组织、亚结构进行了观察。结果表明,在800—950℃范围内,随着终轧温度的提高钢中的组织由以板备贝氏体为主+少量粒状贝氏体变为以粒状贝氏体为主+少量板条贝氏体,并有少量多边形铁素体沿原奥氏体晶界析出。钢的抗拉强度和屈服强度均随着终轧温度的升高而降低,-20℃冲击值随终轧温度的提高先升高后降低。试验结果表明,终轧温度为850℃时该钢具有较好的组织和综合力学性能。

  • 标签: 热模拟 Q550D 终轧温度 贝氏体 力学性能