简介:为了满足连铸机板坯测温仪的使用环境要求,保证测温仪的长期工作,为测温仪制作了防护箱,并特别制作了带有隔热石棉的防热辐射护板安装在防护箱前部和两侧,使用带有高温水冷护套及气冷吹扫装置的测温仪和使用空气对防护箱进行冷却吹扫的方法,使整个测量系统的环境温度始终低于65℃。
简介:采用退火工艺来消除钢锭内应力、减少化学成分偏析及显微组织的不均匀性,适当调整制造工艺,在不增加成本的前提下,锻造出合格的锻件,并最终加工成符合技术要求的产品。
简介:4#烧结机区域各种皮带近50条,由于设计原因及安装质量问题,连续出现电机振动超标,接手尼龙柱销磨损严重甚至断裂的问题。本文通过自己长期现场工作的实践经验,总结归纳了皮带电机振动超标的原因及解决方案如下。
简介:本文研究和分析了在某大型电解铝系列载氟氧化铝转载中,使用的斗式提升机运行效果和问题,对设备密封、润滑和耐磨提出改进方案,对改善强磁场对设备的不利影响提出探索性建议。
简介:本文就连铸坯易出现的缺陷——形状缺陷、内部缺陷和表面缺陷,结合转炉炼钢厂实际情况进行了分析,在分析各种因素的基础上找到主要因素,并采取相应措施加以解决。
简介:本文通过对酒钢嘉策铁路信号系统沿线9个车站新投入使用的股道电码化设备跟踪维护,发现在新设备的投用过程中,出现了许多问题:包括现场掉码、变码、无码等现象,不利于机车行车安全。通过与厂家及时沟通,多次在现场进行试验、测试,从中分析存在问题的原因并找出解决的办法,及时进行了改进,保证了股道电码化设备的正常使用。
简介:目前世界已进入网络信息时代,计算机2000年问题(Y2K)的危害已广为人知。在我公司,由于有不少计算机用于管理系统及生产过程自动控制,随着2000年的日益临近,解决Y2K问题也愈显紧迫,为此公司于1998年8月即成立了Y2K领导小组,认定计算机室为
简介:1问题的提出在完成图①所示的机械手自动控制过程中,选用SR—10PC对其实现手动操作方式和自动操作方式(连续、
简介:通过对中厚板边裂成因的研究,认为钢水精炼后N元素含量增加导致钢水浇铸过程氮化物沿晶界析出,导致700~900℃铸坯脆性增加是导致中厚板边部裂纹缺陷的主要因素,提出采用铸机边部遮蔽技术提高板坯角部在拉矫过程中的表面温度,从而解决中厚板边裂问题。
简介:最近,中央、省委、市委都相继召开了思想政治工作专题会议,把加强和改进思想政治工作做为全党、全国带全局性、战略性的重大问题,提到了全党、全国人民面前,并就如何加强和改进思想政治工作提出了具体要求和措施,使思想政治工作这一我党传统的政治优势,又焕发出了勃勃生机。笔者认为,在当前形势下,思想政治工作要着重突出一个重点,搞好两个创新,解决三个问题,做到四个结合。
简介:酒钢265m2烧结机(文中简称4#烧结机)投产初期,因生产条件以及原先某些设计的不合理,相继出现过一些问题。通过实施工艺改进、设备改造和完善控制系统等,使大部分问题得到了解决。
简介:本文针对焦化废水AAO工艺应用过程中存在的问题,探讨可行的升级改造方案,并通过实验研究进行论证。
简介:本文通过引进同步顶升系统、优化施工步骤,降低了检修工作量,缩短了施工工期,消除了许多不安全因素,切实提高了检修效率。
简介:介绍了水处理作业区均衡补水项目的工作原理及实施。通过增加阀位反馈器等设备材料,改进PLC相关程序,以小成本的投资,实现对普通两位型电动蝶阀进行模拟控制,达到均衡补水的目的。
简介:气密箱与炉顶天车之间有多层平台和设备,炉顶天车不能直接吊装气密箱,该方案利用了现场下密阀轨道有利条件,自行设计气密箱推移小车将气密箱向东推移到天车吊装位置,避开了上部多层平台,实现了气密箱安全吊装,解决了气密箱更换吊装技术难题。本文针对酒钢炼铁厂7#高炉炉顶气密箱推移吊装方案进行了总结,对气密箱拆除推移安装中遇到的问题进行了跟踪分析,并制定了解决问题的措施,优化了施工方案,为今后大高炉气密箱更换提供了技术参考。
简介:介绍了连轧棒材厂大圆钢轧制方案的改进过程。结合连轧棒材厂自身的设备特点来设计工艺流程,改进后的轧制方案克服了原设计的缺点,批量生产后取得了一定的经济效益。
简介:本文针对2250热轧生产线生产冷轧基料过程中出现的拉窄问题,通过分析拉窄卷的工艺过程参数,分析导致拉窄的具体原因。从优化中间坯宽度控制及卷取控制参数两方面采取措施,拉窄问题得到有效解决。
简介:针对炼轧厂炼钢工序转炉存在的问题,结合转炉倾动机构负载的控制特点,介绍了转炉倾动变频器、电动机的选型,以及倾动系统制动抱闸的控制设计。
简介:通过分析不锈钢炼钢一段烟道检修条件,比较设计、选择了合理的新的检修方案,有效的解决了检修中技术难题,保证不锈钢炼钢一段烟道快速、安全更换。
简介:对薄规格热镀锌造成热折皱的原因从设备、工艺、操作上进行分析,包括退火炉的炉温、烧嘴分布、炉辊辊形,以及纠偏设备、工艺控制、电气程序等方面,总结出了实际操作中解决热折皱的措施。
连铸机板坯测温仪高温辐射防护解决方案
60Si2Mn锻裂原因及解决方案
4~#烧结机皮带电机振动超标原因分析及解决方案
斗式提升机在载氟氧化铝输送过程存在的问题及解决方案
铸坯质量问题的分析和解决
车站股道电码化存在的问题及解决办法
解决公司Y2K问题 促进企业生产发展
SR—10PC应用中碰到的问题及解决方法
应用板坯边部遮蔽技术解决中厚板边裂问题的研究
浅谈思想政治工作需要解决的几个问题
265m~2烧结机投产初期出现的问题及解决措施
焦化废水AAO工艺升级改造方案实验研究
酒钢50t转炉托圈更换方案优化
水处理均衡补水项目设计方案及设施
酒钢7#高炉气密箱更换推移吊装方案总结
连轧棒材厂大圆钢轧制方案的改进
热轧带钢拉窄分析与解决
炼轧厂炼钢工序1~#转炉倾动系统改造建议方案
不锈钢炼钢一段烟道更换方案的探讨
镀锌热折皱产生的原因及解决措施