简介:摘要:随着社会的进步和国民经济的发展,人们在日常生产及生活活动中对各种资源的需求越来越高,对于金属资源开发与利用效率的关注程度日益提升。连铸机属于炼钢厂最主要的生产设备之一,其运行效果将直接影响到钢材产品的生产质量。本文主要以某炼钢厂生产运行实际情况为例,探讨了连铸机铸坯冷却系统的优化改造措施。
简介:摘要:本文主要通过对铜管上料、下料的设备的设计和PLC控制程序进行研究,介绍一种在线控制系统的精密铜管管坯连续轧制设备的设计。通过该设计,预期实现高效率、高精度的铜管管坯生产。通过分析传统生产方式存在的问题,并提出相应的改进方案,将人工操作转为自动化控制。介绍了系统的硬件配置、软件设计和关键技术的实现方案。结果表明,该连续轧制设备的在线控制系统预期可以提高的铜管管坯轧制品质和生产效率,具有良好的应用前景。在铜管上料设计上,利用电机控制夹具的松紧和滚轮的转动,实现同时夹紧和输送的功能。介绍了轧制辊的结构,在下料过程中设置水平放置的机构来达到收卷的目的。针对在实际生产中,人工操作存在的效率低、容易出现人为误差、劳动强度大和工作环境恶劣等问题,本文使用PLC的控制来达到减少人工的目的,提高生产率。
简介:摘要:随着钢铁行业的不断改革创新,降本增效提高生产效率及铸坯质量成为了主导方向。而连铸设备是连铸生产得以进行的前提条件,而且由于连铸设备密切参与了铸坯凝固、成形变形的生产全过程,它对连铸生产顺行、效率、质量、效益等各方面,都起着重大的、不容忽视的作用。连铸设备的状态与运行条件就是连铸生产顺行、铸坯质量改善、效益提高的关键所在了。某钢厂通过持续创新发展,小方坯连铸机最高拉速已达5.7m/min,平均拉速达4.9m/min,属国内同类型连铸机最高拉速水平,连铸装备水平的提高和设备管理模式的转变是保证工艺,保证连铸的生产顺行、质量提高、效益提高的基础。本文叫高拉速小方坯连铸机设备管理研究。
简介:摘要:葫芦素煤矿21201工作面推进过程中前期长度为294.5m,后来变短为278m,由于工作面长度变短,需要进行缩面,以保证工作面正常生产。为了实现工作面缩面工作的安全顺利进行,制定严密的工作面回撤方案,安装期间提前考虑后期缩面工序而将需要回撤的9台中部支架提前安设在机尾缩面段;针对复用旧回风巷巷道变形严重、顶板条件差、操作空间狭小的问题,提前采取补强支护、扩修、超前支架提前自爬、加强超前支护等保障措施,针对其受采、掘多次动压影响,顶板破碎超前漏矸严重,且漏矸有向工作面延伸趋势,制定了工作面缩面段架前“超前吊梁控顶”施工方案,有效控制了顶板漏矸;液压支架回撤和工作面挂网根据现场情况提前制定施工措施并严格执行;合理设计自掘回撤通道断面和支护参数,保证设备正常回撤;加强顶板管理,制定严密的顶板管理措施并严格执行,保证了顶板稳定、人员作业安全。多措并举,缩面工作历时 3 天高效安全完成,开创了葫芦素煤矿自营队伍复杂条件下末采挂网、自掘回撤通道、拆装溜槽、回撤支架等一系列系统回撤工作自营化的先河,实现了缩面工作的安全顺利进行,对类似条件下工程具有一定的参考价值。
简介:摘要:240方MnB系列履带钢平均每月产量高达一万吨,角部掉块缺陷严重影响轧制后的棒材质量,并且对精整探伤和修磨进行影响较大,对比结晶器进出水温度、结晶器水流量、保护渣理化指标、水口插入深度等多方面因素,并对问题点进行分析制定改善方案,通过降低结晶器水流量、优化保护渣理化指标、优化水口插入深度等措施,杜绝了铸坯缺角缺陷,棒材质量和精整探伤修磨进度得到有效提高。
简介:摘要:G20CrNi2MoA钢的两大主要指标有疲劳强度(力学性能)及热加工,它的数据直接关系到使用寿命,其中钢中氧含量对这些指标高低及非金属夹杂物等有很大影响,但是由于目前冶金设备及冶炼控制技术及工艺的原因无法实现完全去除钢中氧含量,只能通过不断实验不断调整工艺炉电渣渣系降低其含量并保持在一定水平。