简介:摘要:为能有效提升船舶机电配套产品的创新以及快速响应市场的能力,增加了对船舶锚绞机系列产品的技术要求。文章对锚绞机液压驱动系统进行了讲解,同时提出了开发锚绞机液压系统系列化设计的探索道路,才能有效使得锚绞机液压系统的设计变得更好,同时还能大大缩短到锚绞机液压系统的液压系统的制造和调试周期和费用,降低过程中的风险。
简介:摘要:WTB绞线式列车总线在建设过程中,需要应用特殊电缆材料,这些电缆可以在列车内部进行永久的安装,可对固定部分进行连接。在进行列车通信系统建设的过程中,可以应用这种材料建设系统。采用了线路支持的总线系统建设模式,存在控制和检测等功能。在进行诊断的过程中,符合列车通信网络标准。将这种总线应用在高速动车组中,可以进行冗余网关的连接,具备较好的应用优势。本文就绞线式列车总线在高速动车组中应用前景进行相关的分析和研究。
简介:【摘要】目的:分析绞窄性肠梗阻早期诊断与手术时机的选择。方法:选择2017年1月-2019年1月时间段内我院接收的112例绞窄性肠梗患者,作为本次研究的对象。将2017年1月-2018年1月时间段的患者,设为早期研究组;将2018年1月-2019年1月时间段的患者,设为后期研究组,各56例。通过对比分析,两组患者的死亡率指标、坏死肠管切除率指标,获得本次研究的结果。结果:从治疗情况来说,112例患者中2例患者死亡,110例患者治愈,治愈率为98.21%。12例坏死肠管切除,切除率计算结果为10.71%。其中,早期组死亡例数为1例,切除例数为10例,切除率为10.01%;后期组死亡例数为1例,切除例数为2例,切除率为1.7%。结论:对绞窄性肠梗阻疾病,实施早期诊断和及时手术,可达到降低疾病死亡率和坏死肠管切除率的目的。
简介:摘要目的探讨拇指掌指关节绞锁的发病机制,对现有治疗方法做出改良。方法回顾性分析北京积水潭医院2007年3月—2014年10月收治的18例拇指掌指关节绞锁患者的临床资料,其中男17例、女1例,年龄19~41岁,右侧15例、左侧3例。手术治疗4例,根据手术中发现的解剖特征,推断发病机制;保守治疗14例,其中改良复位手法治疗3例,传统复位手法治疗11例。观察患者治疗后拇指掌指关节的主、被动活动度、疼痛、稳定性以及和关节绞锁是否复发等。结果(1)4例手术治疗患者术中观察到桡侧籽骨近侧缘撞击掌骨头关节面导致出现软骨缺损,籽骨嵌于软骨缺损内致使拇指掌指关节绞锁。在近节指骨基底处部分松解拇短展肌和拇短屈肌腱止点,可以很容易地解除关节绞锁。术后随访3~6个月,所有患者拇指掌指关节未见不稳定和疼痛,未见绞锁复发。患者术前拇指掌指关节主动活动度平均为-31.8°~-19.3°,被动活动度平均为-32.5°~30°;术后关节主、被动活动度一致,平均为-3.8°~52.5°;患者对手术疗效的主观评价均满意。(2)14例保守治疗患者均复位成功,其中改良复位手法3例,传统复位手法11例。复位前拇指掌指关节活动度平均为-28.6°~-15.2°,被动活动度为-30.4°~26.5°;复位后关节主、被动活动度一致,平均活动度为-15.8°~47.5°。随访6~8周,末次随访双侧拇指掌指关节活动度一致,未见关节不稳定和疼痛,未见绞锁复发。结论拇指掌指关节绞锁的发病机制为拇指过伸时桡侧籽骨向远端和桡侧移位,其近侧缘在掌骨头关节面上刻划出一沟槽状软骨缺损,在拇短展肌和拇短屈肌腱的张力作用下,籽骨嵌于软骨缺损中而导致关节发生绞锁。根据这一损伤机制,改良复位手法可被用于治疗拇指掌指关节绞锁。
简介:摘要: 各国教育 改革 以来, 教学 评价理念 越来越受到专业人士的重视 。 在研究 学习性评价的 过程中,笔者 发现 当前研究存在着 定义不清、操作性不强、 概念混淆 等问题, 缺乏可操作性的模型等问题。本文在明晰学习性评价的定义的情况下,提出了几点改进对策, 并设计了学习性评价的操作模型 (学生自评表)。以小学数学四年级下册《鸡兔同笼》为例,课后收集的 学生自评表 也反馈出来每个学生的感受还是不同的,不同的孩子的知识盲点不同,多数学生是教案中设计的难点“假设法”难以突破,但个别学生是不同的知识点比如“砍足法”。学生在反馈中会写着向老师求助,但在实际上,学生不会上来请教老师为例,如果没有评价表,答疑可能没有真正落实到每个人。 通过 实践,可以看出评价表确实能 帮助学生查漏补缺,教师可以更直观地因材施教,对学生进行个别化辅导。