简介:摘要:龙凤山气田北 201井区营Ⅳ砂组属高含凝析油凝析气藏。原始气油比 2362m3/m3,凝析油含量为 305g/m3。北 201井区营Ⅳ砂组地露压差小( 0.91MPa),试气试采阶段气井井底流压小于露点压力,地层中已发生反凝析伤害,且反凝析出现早,控制难度大。经过几年的生产,气藏总体呈现三降一升的特征,产气量、产油量、油压下降,气油比上升。气田受反凝析的影响开发效果不理想,通过研究,定量分析反凝析伤害对气藏开发的影响,采取针对性措施控制治理反凝析伤害,定量分析反凝析伤害机理,制定合理开发技术方法,改善龙凤山特低渗凝析气藏开发效果,提高龙凤山特低渗凝析气藏采收率。
简介:龙凤山气田是以特低孔、特低渗储层为主的构造—岩性气藏,水平井分段压裂改造中采用的可钻桥塞通径小,压裂结束后需将桥塞钻掉,既延长投产周期,又增加施工风险。大通径免钻桥塞配套可溶球的分段压裂技术中,大通径桥塞拥有足够大的流通通道,可溶球在压裂阶段具有可靠的密封性,压裂完较短时间内可形成流道,允许桥塞留在井筒内,不干扰后期放喷或生产。室内开展了可溶性球在不同温度清水、原胶液和返排液中的溶蚀实验,发现可溶球在清水中几乎不溶解,在原胶液或返排液中均可溶解,在95℃返排液中完全溶解需要约90h,完全满足分段压裂时间的需要。在龙凤山气田3口井进行了大通径免钻桥塞射孔联作分段压裂先导试验,压裂注入总液量15078m3,最高泵注压力66.9MPa,停泵压力15~34MPa,平均注入排量7.8m3/min,压后日产气14.16×104m3,日产油22t,与易钻桥塞工艺相比节约施工时间6d,节省费用43万元。该技术施工后可直接进行放喷投产,充分发挥了压裂投产一体化优势,在致密低渗气藏开采中具有一定的推广价值。
简介:摘要:龙凤山气田作为分公司重点区块进行开发,其中龙凤山气田下部火石岭组中基性火山岩储层尚未开展过针对性研究,工程地质认识有待进一步提高,目前钻井提速技术主要借鉴前期碎屑岩储层,针对性较差。火山岩地层研磨性强、可钻性较差,机械钻速偏低,下部以火石岭组为主地层平均进尺1239m,占全井的30%,钻井周期38d,占全井钻井周期的61%,是钻井提速的重点井段,钻井速度存在进一步提升空间。而钻头作为影响钻井时效的一个重要方面,开展钻头应用适应性评价至关重要。基于此本文通过对PDC和牙轮-PDC混合钻头的破岩机理以及钻头应用情况进行了详细评价与对比。
简介:摘要:太阳总辐射是地球表面某一观测点水平面上接收太阳的直射辐射与太阳散射辐射的总和。晴天为直射辐射为主,散射约占总辐射的15%,阴天或太阳被云遮挡时只有散射辐射。太阳总辐射量通常按日、月、年为周期计算,单位是J(m2.日(或月、年))。本文通过权维俊[京津冀环境气象中心副主任]等老师处理办法,读取仪器原始数据,通过数据处理得出龙凤山区域大气本底站总辐射数据分析变化趋势。
简介:近年来,在长岭断陷龙凤山地区埋藏深度大于3000m的营城组地层中,已有多口钻井获得工业油气流,显示出良好的油气勘探潜力,但其优质储层的形成机理与控制因素均不明确,制约了进一步的油气勘探和开发。综合利用岩心观察、铸体薄片分析、CT扫描、物性测试及恒速压汞等方法,对龙凤山地区优质储层的形成机理与控制因素进行了分析。结果表明:营城组储层物性主要受成岩作用的控制,根据胶结物的特征可划分出压实致密砂岩、绿泥石胶结砂岩和浊沸石胶结砂岩3种类型砂岩;在淡水充注和湖水作用的控制下,储层胶结作用和溶蚀作用均具有明显的分带性,并据此建立了不同砂岩的发育模式。中成岩期浊沸石胶结砂岩受到有机酸的溶蚀,在扇三角洲外前缘形成优质储层分布区,有利于油气的聚集成藏,可作为下一步勘探开发的"甜点"区域。
简介:不坐车,不邀游伴,就带着满怀的好心情,我踏上了去往凤山的路。一路上嗅着花香,我仿佛来到了花仙子的百花园,我陶醉在这美好的境界里。那棵大树是我要拜访的第一位老朋友。树上的小鸟叽叽喳喳地叫个不停,好像有一肚子的话要跟我说。树叶沙沙作响,仿佛给这些“演说家”伴奏呢。