提高苏桥特大桥墩身外观质量

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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提高苏桥特大桥墩身外观质量

杜清卿

郑州铁路工程有限公司河南郑州450016

摘要:介绍许禹地方铁路改建工程Ⅲ标苏桥特大桥墩身混凝土施工中,墩身表面存在的问题,通过分析问题存在的原因,寻找解决问题的措施,使苏桥特大桥墩身外观质量得到提高。

关键词:问题措施提高

1工程概述

许昌至禹州铁路主要担当角子山矿石与沿线各矿的煤炭外运任务,苏桥特大桥是许禹地方铁路的重点工程,桥梁全长为2967.48m,桥梁范围为L2K2+641.15~L2K5+608.63,特大桥孔跨式样为2×24m+87×32m+2×24m预应力混凝土简支T梁。桥梁下部采用T型桥台、圆端形实体墩,共2个桥台,32个直线桥墩,58个曲线桥墩,-1#到37#为曲线桥墩,38#到53#为直线桥墩,54#到72#为曲线桥墩,73#到88#为直线桥墩。

2墩身表面存在的问题及原因分析

2.1存在的问题

苏桥特大桥墩身在施工过程中存在的问题:混凝土接缝处错台、表面起砂,这些问题严重影响墩身的外观质量,亟需改进。

2.2原因分析

2.2.1接缝处错台存在的原因(1)模板工质量意识差,施工班组对立模实行了承包制,模板工就一味地求快、图省事,不再对每层模板超平,对接缝处的错台也不再进行调整,把拉筋连接上就完事了,直接导致了浇筑出的混凝土出现错台。(2)使用旧模板,项目部为了节省成本,使用了从其他工地调来的几套旧模板,部分模板已经变形,立模后的检查发现,五套模板均有存在模板缝无法合严。(3)施工过程中碰撞变形,工人在施工过程中存在野蛮施工的现象,拆模板的过程中,直接用撬杠从模板接缝处撬起上层模板,拆下来的模板又堆在一块,模板相互碰撞,导致模板变形。

2.2.2墩身表面起砂的原因(1)混凝土原材料差,混凝土搅拌使用的中砂含泥量超标,外加剂坍落度损失快,混凝土滞后秘水。(2)混凝土搅拌时间短。(3)混凝土振捣技术差,导致混凝土泌水,出现流沙现象。

3采取的措施

3.1真对墩身错台采取的措施:

3.1.1对模板工进行严格教育,加强质量意识,制定奖罚措施,从主观上改变模板工只求进度,不顾质量的意识。

3.1.2对墩身模板进行整修、调整,用吊车进行分段吊装,现场拼装成整体,调整接缝位置,安装就位,整体拼装时,要求错台<1mm,拼缝<1mm,拼装完成后校正模板垂直度。模板在整修、调整后按拼装顺序进行编号,确定模板组合,同时对拼装调好的模板采用定位销进行定位,这也方便再次使用和加固。首节墩身钢模板组装完毕就位后,认真进行技术复合,确保位置准确,采用水平尺对首节组装好的模板进行调平,确保模板顶面都处在一个水平面上。钢模板的拼缝一律采用2mm宽的双面胶进行填缝,并挤压密封,胶带边沿与模板表面齐平,不允许高出模板板面,高出部分要用壁纸刀或其他工具铲平,以防胶带被夹入砼中影响观感质量。模板的拆除顺序,一般应遵循自上而下的原则,拆除时,不允许在砼面上插入撬杠直接硬撬,对要拆除的单块模板进行多布点牵拉,以防模板撞击脚手架或成品砼。拆除的模板按顺序摆放好,严禁堆积乱放,造成模板变形,加强对模板的保护。

3.2针对墩身表面起砂采取的措施:

3.2.1原材料的选择:采用减水率较高的减水剂,以降低用水量,适当提高粉煤灰用量,其混凝土拌和物不但和易性好,而且不易秘水,混凝土硬化后其强度及耐久性也更好。使用级配良好,各项指标均满足要求的洁净的碎石和河砂,水泥、粉煤灰、外加剂等原材料的各项性能指标均应满足相关规范要求,这样就能大幅度地降低混凝土拌和物的单位用水量,达到抑制静置秘水的目的。

3.2.2采取技术措施:模板安装前打磨干净,在模板表面涂上轻机油,既经济效果又好。模板安装到位,保证安装的精密度和刚度,在模板卡槽处粘贴双面胶,避免出现漏浆现象,以防产生流砂。

混凝土搅拌阶段的控制措施。混凝土搅拌必须达到3个基本要求:计量准确、搅拌透彻、坍落度稳定。否则混凝土拌和物中就会出现水泥浆分布不均匀或水泥浆分布不匀,混凝土灌注时出现振捣容易离析、泌水等现象。对拌和站原材料计量系统要及时进行校核,使计量误差在规范允许的范围内。随时检查混凝土的搅拌时间,混凝土延续搅拌最短时间(全部原材料装入搅拌机内起到卸料止)应按施工技术规范相关标准严格执行。

混凝土浇筑阶段的控制措施。严格控制混凝土的坍落度,在拌制点及浇筑地点按规定检测混凝土坍落度。尽量缩短混凝土的停放时间,减小坍落度损失,当混凝土出现和易性差、离析或坍落度不满足要求,严禁进行浇筑施工。混凝土浇筑时采用分层浇筑法,在第一次浇筑完毕后,第二层要在第一层混凝土初凝前全部浇筑振捣完毕,如此逐层进行。每层混凝土的厚度应控制在振捣器长度2/3以内,严格遵守快插慢拔,振捣均匀的方针,确保振捣效果,振捣时尽量不要碰到模板和钢筋,振捣器插点间距最大不超过振捣器作用半径的1.5倍,振捣器插入深度为2/3棒长时振捣效果最好,振捣均匀,振捣器插入深度要深入到下一层混凝土拌和物的表面,振捣时采用二次振捣法,以保持混凝土拌和物的接茬,提高密实度,及时地排除混凝土表面地秘水。当混凝土浇筑自身倾落高度超过2米时,要用串筒下料,避免混凝土离析。严格控制振捣时间,做到不欠振,不漏振,合适地振捣时间可由以下现象判断:混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出浆呈水平状态,并将模板边角填满充实。

4结束语

通过我们改善施工工艺,控制了施工过程,加强了关键环节的控制,苏桥特大桥墩柱的外观质量得到了提高。

参考文献:

一级建造师《铁路工程管理与实务》