脱模剂对混凝土外观质量的影响

(整期优先)网络出版时间:2015-12-22
/ 2

脱模剂对混凝土外观质量的影响

郝景润

中铁隧道集团一处有限公司重庆401121

摘要:混凝土的质量不仅要求内实,外观质量也同等重要;外观质量不仅同混凝土原材料、混凝土配合比及工作性能、施工工艺等有关系,也与模板、脱模剂、养护等有关系。本文通过对某混凝土外观质量较差的原因进行分析,通过试验,现场验证,最终确定了脱模剂对外观质量的影响,最终解决了外观质量问题。

关键词:混凝土;外观质量;脱模剂

随着建筑水平的提高及社会经济的发展,人们对混凝土的质量越来越重视,现在的混凝土施工不仅要求内实,也要求外美。混凝土的外观质量不但与混凝土本身的性能有关系,也与模板、混凝土浇筑工艺、脱模剂等有着密切关系。

一、项目现场情况

在某一项目,施工的构造物混凝土表面气泡多,色泽不均匀,外观质量较差,监理和业主要求项目进行停工整改,影响了正常施工,造成了不良影响。

对此,项目组织人员对其进行了原因分析,认为

1、混凝土水灰比大、坍落度较大造成水泡、气泡较多;

2、混凝土的本身含气量过大、在施工中不宜引出;

3、混凝土浇筑过程中一次浇筑层厚过厚,振捣不到位,混凝土中的气泡不宜引出,造成混凝土外观气泡多;

4、混凝土浇筑过程中来料不均匀,存在等候现象,造成冷缝等;

5、混凝土模板没有清扫干净,脱模机涂刷不均匀,存在污迹等。

针对各种存在的原因,项目部制定了各种措施:

1、对配合比进行调整,减小坍落度到150mm左右,保证混凝土含气量控制在2%左右,保证混凝土不离析、不泌水;

2、对混凝土的施工、振捣编制作业指导书,并对工人进行培训;

3、合理组织施工,保证混凝土的供应正常;

4、对模板进行打磨,清除污迹,并正常刷涂脱模机。经过一系列准备后,报请监理同意后进行了施工,并在各个岗位派有专人施工,但在施工完毕拆模后,发现混凝土的外观质量有所好转,色泽比较均匀,表面气泡虽然稍有减少,但同时出现了翻砂、气泡变大现象,通过再次分析,认为上次分析的原因及制定的措施起到了一定的作用,但是问题还是没有根本性的解决。

二、室内试拌

试验室在室内对混凝土的配合比重新进行了试拌,对混凝土的含气量等各项性能进行测试,并制作试件,采用震动台振捣成型,为了检验振捣效果,分别采取了不同时间的震动成型,进行养护到脱模时间。脱模时间到后,多所有的试件进行脱模,脱模后发现成型时震动时间不同对外观质量影响不大,但是采用了新塑料试模的(未涂液压油)的混凝土表面光滑、无气泡、颜色均匀,涂了液压油的新试模的表面存在许多小气泡。因此,试验人员推断是否气泡与本次使用的脱模机有关。

三、脱模剂脱模性能试验

为了对脱模剂进行验证,试验室分别选择了水类、油类、树脂类的三种脱模剂进行试验,参考《混凝土制品用脱模剂》(JCT949),进行了脱模剂脱模性能试验。

1、配合比确定

根据规范规定:水泥应用42.5级普通硅酸盐水泥,用量330kg/m3,砂用细度模数2.6~2.9的中砂,石子粒径5mm~20mm,采用二级配,砂率36~40%,用水量应使混凝土达到40mm±10mm。但为了保证试验效果与现场实际情况一致,我们没有采用规范规定的标准材料和配合比,而是采用了现场实际施工的材料,配合比也采用了现场实际施工的C30混凝土配合比。配合比如下:

2、混凝土拌制与成型

1)拌料:按照配合比准备好45L的材料,称量好后将材料一次性全部投入搅拌机搅拌3min,出料后人工翻拌2~3次,测定其坍落度为165mm,含气量为2.1%,满足施工要求。

2)涂刷脱模剂:将9个100mm*100mm*400mm的试模清理干净,并进行编号,在模内分别涂刷脱模剂,涂刷量为厂家的推荐用量,1、2、3为水类脱模剂,4、5、6为油类脱模剂,7、8、9为树脂类脱模剂。

3)成型:在9个试模中一次性装入混凝土,放在振动台上进行振捣,直至混凝土表面不下沉,不冒气泡,表面呈现浮浆时停止振捣,然后在标准养护室养护24小时。

3、脱模剂性能观测

试件养护24h到期后,对混凝土的试件依次进行脱模,观察各个编号的混凝土试件表面情况,发现1、2、3号试模内无粘附物,试件表面光滑,基本无气泡;3、4、5、6、7、8、9混凝土试模内无粘附物,试件表面光滑,但不同程度的都存在一定数量的气泡,总体外观质量不及1、2、3号试件。

四、现场模拟试验验证

经过室内各种脱模剂的反复试验后,项目部最终决定选择水性脱模剂用于现场模拟试验。首先在施工现场设置了试验墩,为了防止混凝土在浇筑振捣过程存在差异,影响试验验证效果,采用了在同一个墩的两侧模板中,一侧模板涂刷液压油,另一侧模板涂刷水性脱模剂,并采用了不同的混凝土进行浇筑。经过紧张的浇筑,在养护到脱模时间后,对浇筑的3个试验墩进行了拆模。测模后,对混凝土的表面质量进行了观察,验证结果和试验室内基本一致,涂有水性脱模剂的混凝土表面明显好于液压油。

五、现场施工验证

根据室内试验及现场试验墩的效果,经过监理及上级主管部门的现场验证后,同意进行下一组的混凝土浇筑项目部立即组织人员,对模板重新进行了脱模剂的涂刷,进行了现场实际浇筑,浇筑后的气泡基本没有,外观质量得到极大的改观,取得了监理和业主的认可。

六、混凝土脱模剂

混凝土脱模剂又称混凝土隔离剂或脱模润滑剂,是一种涂于模板内壁起润滑和隔离作用,使混凝土在拆模时能顺利脱离模板,保持混凝土形状完整无损的物质。

现在混凝土脱模剂大致常用的有油类脱模剂、水性脱模剂、脱模漆等。传统的油类脱模剂常用液压油或液压油与色拉油掺配而成,在用于钢模时,会使混凝土表面颜色暗淡,容易吸附气泡,增大气泡表面张力,气泡不易破裂,不宜排出,易在混凝土表面留下大量气泡空洞,但施工方便,成本低。水性脱模剂是一种表面活性剂,可以降低气泡液相的张力,气泡容易破裂,因此可以减少混凝土表面的孔洞,它具有涂覆方便、成模块、易清洗、不污染混凝土、延长模板寿命等特点。模板漆是一种新型脱模材料,其本质是一种漆,模板在涂刷模板漆实干后,在模板表面能形成一层光滑坚硬的涂膜,这层涂膜它与混凝土的附着力远小于它与模板的附着力,混凝土在浇筑后能在模板上滑动、溶和,从而形成光洁的混凝土表面,对施工工艺要求较高,一般用于混凝土外观质量非常高的混凝土。

结论

1)水溶性脱模剂可以减少混凝土的气泡孔洞,改善混凝土的表面质量。

2)现在混凝土中组成的材料差异较大(特别是胶凝材料和外加剂),混凝土出现的问题也较多,我们要反复试验,具体情况具体对待,参考别人的经验但不照搬别人的做法,采取多种措施,多次试验,敢于尝试,以便解决混凝土存在的各种问题。

参考文献:

[1]《混凝土制品用脱模剂》(JC/T949-2005)