井筒分类管理法现场应用与研究

(整期优先)网络出版时间:2021-04-13
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井筒分类管理法现场应用与研究

李军

中国石化胜利油田滨南采油厂采油管理三区, 山东 滨州 256600

【摘要】平方王油田低产低液井较多,仅液量低于1.5吨的就有58口井,而且地层供液能力较差,偏磨结蜡比较严重,给生产管理带来较大的困难,针对这种情况,管理区在加强地层供液能力的基础上,实施井筒分类维护管理,延长油井检泵周期,实现平方王油田高效开发。

关键词:井筒分类;高效开发;完善井网

1背景介绍

平方王油田目前油井开井82口,日液水平324.1吨,日油水平175.9吨,综合含水44.7%。单井日液水平4.6t,日油水平2.6t,综合含水42.9%,平均泵深1758米,动液面1613米,沉没度145米,平均泵效23.11%,吨液耗电34.4Kw.h,检泵周期752天。

平方王油田低产低液井较多,仅液量低于1.5吨的就有18口井,而且地层供液能力较差,偏磨结蜡结垢比较严重,给生产管理带来较大的困难。针对这种情况,管理区在加强地层供液能力的基础上,实施井筒分类维护管理,延长油井检泵周期,实现平方王油田高效开发。

2实施方案

2.1加强注采调配及油井转注,提高地层能量

管理区整体注采井网不完善,水井油压高,目前水井开井14口,日注水平350方。大部分井(尤其是滨242块)属于弹性开采,而且注水开发区滨212块部分水井因油压高完不成配注,地层供液能力逐渐变差,产量递减较快。针对不同的区块,采取不同的注水方式。

滨17块位于平方王油田西部。区域构造处于东营凹陷平方王构造与草桥-纯化镇构造带之间。含油层系沙二,包括滨228小块、滨212-1小块、滨 204小块。含油面积3.8Km2,地质储量174万吨。滨212块主要是以加强注水为主,恢复部分停注井。具体措施:

(1)边部水井实施强化注水,对PFB4-15-3、15-5、17-2加强注水。

(2)南部油井试试波动注水与平稳注水相交替的注水方式,提高油层供液能力。

平方王油田沙四段构造西高东低、南高北低,主力含油层系为沙四上,含油面积7.9km2,地质储量284万吨。该块油井产量较低,供液能力较差,该块的重点是提高地层供液能力,2018年以来该块共转注了7口井加强注水,目前供液情况有所改善。

2.2降低油管杆的磨损,延长油井免修期

平方王油田低产低液井较多,偏磨腐蚀比较严重,从历次作业中起出的管杆情况看偏磨严重,部分井每年作业2-3次。

(1)实施间开。针对部分偏磨严重,液量较低的井,对其实施间开,降低油管杆的磨损,目前已对7口井实施间开。

(2)优化冲次,对部分供液不足且偏磨严重井,调小冲次,减少磨损,延长检泵周期。

(3) 在作业时,优化管杆组合,加入防偏磨扶正器。

3根据油井的生产情况分类维护洗井

从历次的作业过程中,平方王油田滨17块和滨173块部分井结蜡严重,而且有几口井原油粘度较高,给原油生产带来一定的困难。针对这种情况,根据每口井的生产特点,采取井筒分类维护洗井管理方式,洗井方式:管理区目前所有油井采用熔蜡车洗井,热油洗井7口,其它井都采用熔蜡车水洗。洗井周期分两种:

(1)定周期

对含蜡量高、油稠的井,到周期进行洗井,洗井周期为30天。其它结蜡严重井,除了日常监控好电流,一到周期就进行洗井。

(2)变周期

部分井洗井周期在60-90天,到洗井周期后,如果电流无变化,尽可能的延长洗井周期。加药延长洗井周期:由于管理区低产井较多,洗井后无法及时排出洗井液,对产量影响较大。这部分井在加药的同时延长洗井周期,电流稍有异常就进行大排量洗井,在不起压的情况下尽可能洗三罐洗彻底。

把管理区的65口井洗井方式分成四类:热油洗井,熔蜡车水洗,常规洗井,加药不洗井。

(1)热油洗井 9口井,主要是34站油井,因含水低进行外销且液量高冲次快,对产量影响较小。因热油洗井效果较好,周期由60天延长至80天。

(2)熔蜡车水洗15口,这部分井结蜡相对比较严重含水相对较低,因温度高洗井效果好,洗井周期由50天延长至70天,对于PF4-6-4,因粘度较高(115mpa.s)油稠,周期为30天。

(3)常规洗井情况如表1所示。

1 常规洗井情况

分类

井数(口)

井    号

常规洗井

16

22-8、PFB20X4、PFB212-12、20-24、PFB212P1、PFB204C11、PFB20-24、PFB8-8-18、PF4-17-15、PF4-17-10、PF4-17-22、PF4-6-13、PF4-6-14、248X2、248P1、PFB3X112

(4)加药不洗井实施

平方王油田目前液量低于1.5吨的有18口井,这部分井低液量低含水,正常洗井,洗完井后存在不出液的现象,而且目前因无法调冲次,洗井液不能及时的排出井筒,通常在4-5天(部分井甚至更长),才能将洗井液排出,对产量造成极大的损失。

针对这种情况,对这部分井实施加药不洗井的方法,并与采油矿、工艺所、华宇公司结合筛选出熔蜡速率最高的一种药剂进行使用,并绘制电流曲线每天监控电流变化情况,减少因洗井而造成的产量损失和躺井问题。

(5)结垢实施对策

①我们采取洗井液中加防垢剂与套管加阻垢剂相结合的方法,延缓结垢速度,提高检泵周期。洗井时,在洗井液中加入2-3kg防垢剂;定期加阻垢剂,每隔10天从套管加阻垢剂2-3kg,并兑25kg水。

②鉴于PF4-10-52块自开发以来采用热油洗井,该块平均检泵周期达到970天,下步对滨4块热油洗井。

4所取得的效果与认识

(1)对偏磨严重、供液较差的井实施间开或调小冲次后,降低了油管杆的磨损,作业井次与去年同期对比减少四井次,减少作业费用40万元,油井检泵周期由684天延长至752天。

(2)实施分类维护洗井后,未出现过蜡卡事故,延长了洗井周期,减少了洗井费用,而且对于加药不洗井的18口低产井,避免了因洗井而造成的产量损失,有效的增加了产量。

(3)像平方王油田这种高压低渗透油藏,平均单井产量较低,而且地层供液能力较差,只能根据油井的具体生产情况及液量、油量、含蜡量情况,分类别进行井筒维护管理,对于低液量的18口井,采取加药不洗井的方案,根据电流变化情况,再进行洗井,即避免了洗井造成的产量损失而且减少了洗井对地层造成的伤害,保护了油层,对平方王油田高效开发提供了有力的保障。


参考文献

[1] 陈涛平,胡靖邦等.石油工程.北京:石油工业出版社,2004

[2] 李亭,刘海燕等.高含水期抽油杆管偏磨机理.内蒙古石油化工,2004年01期

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