关于双轴伸电机罗茨风机装置对中要求的研究及处理应用

(整期优先)网络出版时间:2021-08-23
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关于双轴伸电机罗茨风机装置对中要求的研究及处理应用

袁令

卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司



摘 要:某公司制氧车间采用VPSA变压吸附装置进行制氧生产。该装置的核心动力设备为罗茨鼓风机和罗茨真空泵(以下简称鼓风机和真空泵)。鼓风机和真空泵由双轴伸电机同时驱动。罗茨风机在运行过程中振动超标导致设备频繁跳机,严重影响到制氧系统的稳定运行,多次造成冶炼系统停产。本文通过运用设备振动分析技术,分析了造成风机振动异常的主要原因,并通过实践验证,对同类型设备的故障处理具有指导意义。

关键词:罗茨鼓风机;双轴伸电机;振动超标;振动分析;故障处理;频谱分析

引言

某公司地处海外,是一座火法铜冶炼厂。冶炼厂熔炼炉一次风为制氧车间生产的90%浓度氧气。鼓风机和真空泵是制氧系统的核心动力设备,为制氧系统吸附塔提供正压和负压,实现变压吸附。该设备一旦出现故障停机,就会导致系统产氧不足,进而造成冶炼系统减产或停产。本文根据机械设备振动的基本原理及风机的故障特征,通过对风机进行振动数据采集和分析,判定设备振动的故障原因,创造性地进提出了处理方案,使设备达到安全运行条件。对后续同类型机组的振动故障处理提供了理论依据,也为设备生产厂家提出设备安装标准参数提供了参考。

一、风机结构及存在问题

1、机组安装结构

制氧车间罗茨鼓风机、罗茨真空泵整体安装结构由双轴伸电机、齿式柱销联轴器、鼓风机、真空泵、进出口管道等组成。设备安装简图如图1所示。

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2、设备在运行中存在的问题

制氧车间鼓风机房总共6套装置,在2019年10月经过空负荷试车后投入运行。设备运行初期部分装置振动较高,接近于报警设定值12mm/s,但未造成停机。设备运行2个月后,2#、5#装置频繁振动报警,在将报警值设定为13mm/s后,2#装置振动仍然较大并多次触发连锁跳机,对公司的正常运行造成了严重的影响。

二、设备振动故障诊断基本原理

针对该套设备的具体结构形式,结合设备振动诊断原理和旋转机械的故障特征,采集设备对中数据及振动频谱数据对该机组进行振动诊断分析,进而提出减小振动的处理办法。

  1. 旋转设备一般振动原因及特征频谱:旋转设备的振动现象虽然复杂,但不同故障部位或缺陷总会表现为相应的特征频谱。对于滚动轴承设备来说,通常引起设备异常振动的原因及其特征频谱如下,见表1。

序号

故障原因

特征频谱

1

转子不平衡

一倍频振幅最大,幅值稳定。

2

联轴器不对中

平行不对中:明显的2倍频占主导;

角度不对中:奇数倍频占主导。

3

机械松动

以倍频为主导,伴随分数倍谐波。

4

摩擦

高次谐波及其分数倍谐波是主要的频谱特征:

且时域波形出现“削顶现象”。

5

基础共振

基础振动幅值大,且基础与底座相位接近90°。

6

滚动轴承故障

轴承各部件故障频率占主导。

7

管道共振

管道固有频率接近设备运转频率。

了解旋转机械设备振动原理及故障频谱,有助于在设备运行中或基本不拆卸的情况下,快速判定故障部位和原因,并指导故障排除。

2、故障诊断:

  1. 转子不平衡:从一倍频分析来看,1倍频振动虽然大,但在振动总量中不占主导地位;检查转子叶片,未发现明显结垢及破坏平衡的现象,从而排除转子不平衡的影响;

  2. 联轴器不对中:通过频谱分析,发现频谱中1倍、2倍、3倍频谱幅值均较高,存在一定的角度+平行不对中,经过查阅设备安装要求,对中要求为角度±0.10,平行±0.10mm;停下设备后,立即进行热态对中检查,发现对中数据为已经严重的超差,确认设备振动超标的主要原因为不对中;

  3. 机械松动:从频谱图中可以看到,存在数个1倍频的谐波,存在松动的特征;

  4. 摩擦:从频谱来看,频谱主要是整数倍基频,分数倍频幅值很小,基本排除摩擦;

  5. 基础共振:通过在地脚底板附近,对设备底座及基础进行相位检查,发现相位差为180°±30°,排除基础共振;

  6. 滚动轴承故障:从频谱中未找到轴承固有频率存在较大幅值的情况,且冲击幅值低,显示轴承状况良好;

  7. 管道共振:对管道采用锤击测试,发现管道的固有频率为23.8HZ,与设备运行频率10HZ相关性很低,排除管道共振。

经过以上分析,确定设备振动主要原因为对中不良,并且因为对中不良造成振动大,进一步造成部分部件松动,更加重了整个机组的振动。

振动故障处理:

找出故障原因后,需要进行重新对中处理。但是重新对中的数据标准是多少?为了弄清这个问题,需要准确测量出设备转子由冷态到热态抬升了多少,以此来确定合理的预偏差值。设备冷热态对中数据见表2(所有数据均以电机为准)。


冷态

热态

设备安装要求(冷态)

垂直同心度偏差

0.1

0.54

±0.075

端面平行度

-0.17

-0.16

±0.1

从上表中可以看出,鼓风机轴心在热态情况下相比冷态有0.44mm的抬升,并且是转子整体抬升,因为端面平行度未发生明显变化;由此可以确定,设备厂家给出的对中数据未考虑设备热态转子抬升的问题,不能满足设备热态下长期稳定运行。因此造成了我公司设备在热态情况下,存在极大的平行不对中及角度不对中。为了兼顾设备运行初期及长期热态下稳定运行,将鼓风机转子冷态预置下降0.24mm,以满足在热态下鼓风机转子中心不高于电机轴心0.25mm。同时对鼓风机端面平行度进行调整为0.05mm以内,使之符合设备安装要求。

最终冷态调整结果如下:


调整后冷态

调整后热态

垂直同心度偏差

-0.24

0.20

端面平行度

0.05

0.05

最终运行状况:

经过重新调整过后的C1101B振动从最初13mm/s下降为目前的8mm/s,从2019年底改造完成后一直平稳运行至今。

总结:通过运用科学手段,找出设备运行规律,重新测定设备在现场工况下的热膨胀量,进而提出安装预偏差值。从根本上解决设备因对中不良造成的异常振动,对我公司其他5套相同设备的下一步改造方案提出了指导。同时,对设备厂家在同类型机组的安装标准也提供了参考依据,避免了装置安装好出现因转子抬升造成振动过大的问题。




参考文献

1宋志宇,白彦;罗茨鼓风机故障诊断及维护探讨;2011-cnki.com.cn

2陈金国;常见故障振动谱图与分析[J];中国设备工程;1998年02期

3陈大禧,朱铁光编著.大型回转机械诊断现场实用技术[M].北京:机械工业出版社,2002



作者简介:(袁令,男,四川南充,1989.09,大学本科,助理工程师,卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司,设备管理)