邢台钢铁有限责任 公司炼钢厂 河北邢台市 054000
[摘要]目前炼钢厂有3座转炉,每座转炉至少有8个高仓,转炉高仓上料系统均采用人工操作模式,人员在操作设备时曾出现过上错料事件,对转炉生产带来极大隐患,通过开发转炉高仓自动上料系统,实现精准上料,提过炼钢厂自动化装备水平,减轻高仓人员劳动强度。
[关键词] 转炉高仓自动上料 提高自动化装备水平 减轻高仓人员劳动强度
一、引言
目前炼钢厂有3座转炉,每座转炉至少有8个高仓,转炉高仓上料系统均采用人工操作模式,人员在操作设备时曾出现过上错料事件,对转炉生产带来极大隐患。同时,人员操作劳动强度也大,尤其是夏季高温时人员容易出现中暑现象。
开发转炉自动上料系统,实现精准上料,减轻高仓人员劳动强度,力争实现由操作岗到看守岗转变。
二、设定目标
实现转炉高仓布料小车自动识别料仓位置,精准定位,减轻岗位劳动强度。
从人员技术水平上满足攻关需求,可利用现有PLC备件对布料小车控制系统进行升级改造,利用PLC备件S7-313C一台,既可以用来自动控制,同时具备计数功能,可节省专用计数模块。利用编码器备件一个,通过测绘安装尺寸,绘制编码器安装支架,并外委制作。利用旧操作箱一个,通过重新配置,用来兼做操作箱和控制箱。
三、确定方案
此次攻关主要核心是布料小车定位问题,通过小组讨论,并对现场设备进行论证,制定以下几个方案:
序号 | 方案名称 | 方案可行性分析 | |||||
控制精度 | 投入费用 | 实施难度 | 实施周期 | 技术含量 | 结论 | ||
1 | 激光定位 | 高 | 约10万元 | 难 | 1年 | 高 | 一般方案 |
2 | 编码电缆定位 | 高 | 约6万元 | 难 | 1年 | 高 | 一般方案 |
3 | 编码器定位 | 较高 | 约1万元 | 易 | 1年 | 较高 | 最佳方案 |
四、方案实施
1、电气图纸绘制,用来配盘及编制程序。
2、编制程序及画面,并对程序的进行测试。
3、按照图纸准备材料,进行控制箱配盘。
4、绘制编码器支架图纸,外委加工编码器固定支架,并安装。
5、查询资料,采用计数轮方式安装编码器进行位置检测。
6、调试控制程序,实现精准控制。
五、结束语
1、通过现场操作,布料小车能够准确定位,简化了操作的难度,实现了精准控制。
2、跟踪一段时间的运行,满足使用要求。
3、实现精准定位,减轻高仓人员劳动强度。同时也为后续转炉上料自动控制提供了实践论证。
参考文献
SIEMENS S7-313C使用手册. Siemens中国有限公司,2015.6.
433M无线电台模块使用手册 成都泽耀科技有限公司,2018.1