炼钢转炉高仓实现自动化上料

(整期优先)网络出版时间:2021-11-17
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炼钢转炉高仓实现自动化上料

张忠强 李亚科 历艳龙 刘学强 任春旺 高强

邢台钢铁有限责任 公司炼钢厂 河北邢台市 054000


[摘要]目前炼钢厂有3座转炉,每座转炉至少有8个高仓,转炉高仓上料系统均采用人工操作模式,人员在操作设备时曾出现过上错料事件,对转炉生产带来极大隐患,通过开发转炉高仓自动上料系统,实现精准上料,提过炼钢厂自动化装备水平,减轻高仓人员劳动强度。

[关键词] 转炉高仓自动上料 提高自动化装备水平 减轻高仓人员劳动强度

一、引言

目前炼钢厂有3座转炉,每座转炉至少有8个高仓,转炉高仓上料系统均采用人工操作模式,人员在操作设备时曾出现过上错料事件,对转炉生产带来极大隐患。同时,人员操作劳动强度也大,尤其是夏季高温时人员容易出现中暑现象。

开发转炉自动上料系统,实现精准上料,减轻高仓人员劳动强度,力争实现由操作岗到看守岗转变。

二、设定目标

实现转炉高仓布料小车自动识别料仓位置,精准定位,减轻岗位劳动强度。

从人员技术水平上满足攻关需求,可利用现有PLC备件对布料小车控制系统进行升级改造,利用PLC备件S7-313C一台,既可以用来自动控制,同时具备计数功能,可节省专用计数模块。利用编码器备件一个,通过测绘安装尺寸,绘制编码器安装支架,并外委制作。利用旧操作箱一个,通过重新配置,用来兼做操作箱和控制箱。

三、确定方案

此次攻关主要核心是布料小车定位问题,通过小组讨论,并对现场设备进行论证,制定以下几个方案:





序号

方案名称

方案可行性分析

控制精度

投入费用

实施难度

实施周期

技术含量

结论

1

激光定位

约10万元

1年

一般方案

2

编码电缆定位

约6万元

1年

一般方案

3

编码器定位

较高

约1万元

1年

较高

最佳方案

四、方案实施

1、电气图纸绘制,用来配盘及编制程序。


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2、编制程序及画面,并对程序的进行测试。

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3、按照图纸准备材料,进行控制箱配盘。

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4、绘制编码器支架图纸,外委加工编码器固定支架,并安装。

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5、查询资料,采用计数轮方式安装编码器进行位置检测。

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6、调试控制程序,实现精准控制。

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五、结束语

1、通过现场操作,布料小车能够准确定位,简化了操作的难度,实现了精准控制。

2、跟踪一段时间的运行,满足使用要求。

3、实现精准定位,减轻高仓人员劳动强度。同时也为后续转炉上料自动控制提供了实践论证。

参考文献

SIEMENS S7-313C使用手册. Siemens中国有限公司,2015.6.

433M无线电台模块使用手册 成都泽耀科技有限公司,2018.1