小青矿选煤厂浓缩机底流防堵塞技术研究与应用

(整期优先)网络出版时间:2022-03-10
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小青矿选煤厂浓缩机底流防堵塞 技术 研究与应用

刘景文 陈恒 赵长好 董新

铁法煤业(集团)有限责任公司 小青矿选煤厂,辽宁 铁岭 112702


摘要小青矿选煤厂浓缩机底流经常出现堵塞及煤泥板结现象,经过深入研究,提出了解决方案。即在24m浓缩机底流安设了一条自压排放管路,同时铺设高压风管,形成了一整套防“板结”\增浓度的防堵塞系统。有效的杜绝了浓缩机被压住影响矿井及洗煤生产事故发生,提高工作效率,收到经济效益。

关键词:煤泥板结;管道堵塞;自压管路;高压风管

1 前言

小青矿选煤厂是矿井型选煤厂,主要有原煤准备、跳汰分选、产品注仓装车、煤泥压滤、洗水闭路循环等系统。选煤厂处理能力2.50Mt/a。每天最大入选能力8976t。依据煤质情况,每天最大入洗量5800t;每天最大生产洗后产品3000t。单四层煤入洗最大生产洗后产品2200t/d;四、七层煤配采入洗最大日生产洗后产品2700t;单七层煤入洗最大日生产洗后产品3000t,每天可产生煤泥量900~1000t。生产四个品种煤:洗中块(25-60mm);洗粒煤(10-25mm);洗末煤(0-13mm);末煤(0-13mm)。选煤厂煤泥水浓缩采用24m耙式浓缩机,底流压滤回收,实现一级闭路循环。

2 浓缩机底流管路堵塞的原因分析

小青矿选煤厂煤泥水处理系统自2000年1月改造完成后,实现一级闭路循环。受矿井高产、煤质差及市场对洗后产品需求增加的制约,选煤厂煤泥量与整个煤泥水处理系统之间存在着相互的矛盾,即如何在保证闭路循环的条件下,提高整个煤泥水系统处理能力,适应入洗原煤量的增加。浓缩机底流煤泥排放的浓度及顺畅程度,也是煤泥水处理能力及效果的关键体现。这方面存在的问题主要表现为:a、煤泥排放浓度低,压滤煤泥的效果及能力变弱,b、浓缩机底流排放不顺畅、堵塞,造成压滤车间的供料不足,使其很难发挥压榨能力。同时,浓缩机底流长期堵塞或排放不顺,会造成浓缩机内的沉降煤泥“板结”,存在压耙影响到生产的可能性(曾经在2018年5月份,因2浓缩机内的沉降煤泥“板结”,煤泥不能排出而导致浓缩机被压住,影响矿井生产37h)。c、从浓缩机到压滤车间输送的煤泥管路堵塞,不能将煤泥顺利运送到压滤车间。

3. 改造思路及方案

针对上述问题,经过多年的现场调研与分析,选煤厂采取了如下几种解决方案:

(1) 针对煤泥排放浓度低的问题,研制了浓缩机底流自压排放系统,即在浓缩机底流两个排放口安设一条管路,将底流煤泥通过管路,利用自压导流原理直接将煤泥导流到储泥池(100m3),再经泵(10SH-19A)排到压滤车间内。

(2)针对浓缩机底流排放不顺畅、堵塞、板结等问题,研制了耙池沉降煤泥防“板结”处理系统,即在浓缩机底流自压排放管路上加上两组阀门和高压风系统(铺设管路直径50mm,长度19米,压力0.6MPa),高压风安设在阀门的里侧。工作原理是将排泥阀门关闭后,打开高压风管路阀门,高压风通过管路进入浓缩机根部,将积存在浓缩机根部的较硬(实)的煤泥吹起,使煤泥蓬松,达到松软煤泥的作用,大约吹动10~20min后,将高压风阀门关闭,打开自压管路阀门排放煤泥,此时煤泥可以很顺畅的流到储泥池内。避免了由于煤泥聚积“板结”造成压耙事故发生。

(62298c6811508_html_9ec33ee01d4bc220.gif 3) 针对煤泥的管路堵塞问题,研制了使用高压风吹管路的防堵塞系统,即在浓缩机底部的储泥池排泥系统中加入高压风吹透系统(电动阀门、高压风管路、循环水稀释)。工作原理:在607#、608#煤泥泵的出口管路上设置两台电动阀门及铺设一套高压风管路(直径50mm,长度79m,压力0.6MPa),高压风对接到电动阀门外侧,当储泥池内煤泥浓度较高(600~700g/l)时,607#、608#泵不能将煤泥排出时,可将607#、608#煤泥泵的来水阀门和出水阀门关闭,打开管路上的高压风阀门,高压风将自动吹进煤泥外排管路内,大约15~25min即可将此管路吹透。然后关闭高压风阀门,排开607#、608#泵的进出水各处阀门,启动泵即可将煤泥很顺畅的排到压滤车间内。解决了防止煤泥长时间堵塞管路的问题。 1 浓缩机底流研制自压排放系统

4、改造方案的实施

(1) 2018年9-10月,安装了浓缩机底流研制自压排放系统,自压管路(ф219mm)18m。 如图1

(2) 2019年1-3月,从水洗车间三楼铺设了一条通往浓缩机底流的高压风管路,直径50mm,压力0.6MPa,总长度98m,并包含了沉降煤泥防“板结”处理系统的管路。

(3) 2019年5-6月,对接了防“板结”处理系统及煤泥外排管路防堵塞系统。

(4) 改造效果

经过一年多时间的使用,解决了以上煤泥排放浓度低、压滤煤泥效果及能力减弱问题;解决了浓缩机底流长期堵塞或排放不顺,造成浓缩机内的沉降煤泥“板结”,存在压耙影响到生产问题;解决了从浓缩机到压滤车间煤泥管路堵塞、不能将煤泥顺利运送到压滤车间的问题。效果明显,达到了预期目的。自改造后至今没有发生煤泥“板结”而压耙的现象发生。

5. 效益分析

1成本计算

铺设高压风管路(ф50mm)98m,需材料费245Kg×4.5元/ Kg=1102.5元;安设电动阀门3个,8500元/台×3个=2.55万元。铺设煤泥自压风管路(ф219mm)18m,需材料费900Kg×4.5元/ Kg=4050元。此项改造共用成本:3.02万元。

2效益计算

改造前在2018年5月份,因浓缩机内的沉降煤泥“板结”,煤泥不能排出而导致浓缩机被压住,影响矿井及洗煤生产37h。改造后杜绝了此类影响生产的隐患,按照这种影响因素分析,可多生产洗后产品为:100t/h×37h=3700t,按当月洗产品售价245.22元/t计算,可多创效;3700t×245.22元/t-3.02万元=87.71万元。

6

根据小青矿选煤厂洗煤生产工艺,结合洗煤水循环系统特点,立足解决现场实际问题,排除生产隐患,经过多年对现场的实际研究与分析,制定了有效的改造方案并实施,工艺方法简单可行,施工方便可靠。即在浓缩机底流安设了一条自压排放管路(ф219mm,长18m);同时,铺设了一条通往高压风管路(直径50mm,压力0.6MPa,长度98m),并对接到煤泥外排管路上,形成了一整套防“板结”,增浓度的防堵塞系统。有效的杜绝了浓缩机被压住影响矿井及洗煤生产事故发生,提高工作效率,收到社会效益和经济效益。


作者简介:刘景文,1969年6月出生,男,高级工程师,1993年毕业于黑龙江矿业学院选矿工程专业。学士,铁法煤业(集团)有限责任公司小青选煤厂,厂长