脱硫增压风机入口负压过大原因分析

(整期优先)网络出版时间:2022-05-06
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脱硫增压风机入口负压过大原因分析

陈欣

中国电建集团透平科技有限公司

摘要:从脱硫增压风机运行时入口负压过大着手,根据实际情况分析了产生问题的主要原因,阐述了风机开度的准确对电站风机安全稳定运行的重要性。

关键词:增压风机;入口负压;开度

1 引言

目前,动叶可调轴流增压风机由于具有效率高、调节范围广、反应速度快及运行经济等优点,被普遍应用在国内大部分火力发电厂石灰石——石膏湿法脱硫系统中[1],是脱硫系统的主要设备之一,由于国家环保政策要求,增压风机故障将直接影响到发电机组非计划停运和非计划降低出力,由此带来的损失是巨大的,因此增压风机的安全稳定运行越来越受到重视。

2 系统简述

某电厂二期2×125MW燃煤机组配置石灰石——石膏湿法脱硫装置,按两炉一塔配置。本工程6#、7#锅炉共配置一套FGD,配置一台成都电力机械厂生产的AP1-37/20动叶可调轴流风机为增压风机,用于克服FGD系统的压力损失。增压风机设计在FGD装置进口原烟气侧运行,两侧原烟气汇合后进入增压风机进气箱。增压风机设计参数如下表1。

表1 增压风机设计参数


单位

TB

BMCR

入口流量

Nm3/h

1275120

1159200

风机全压

Pa

3613

3010

标态密度

kg/Nm3

1.31

1.31

入口温度

163

153

轴功率

kW

2374

1755

风机效率

%

84.2

86.4

电动机


YKK800-8W

额定电流

A

306

额定电压

kV

6

功率因数


0.86

额定功率

kW

2600

3 问题概述

增压风机在单台炉90MW负荷情况下,风机动叶开度全关,入口负压仍在-800Pa左右,在动叶开度7%时,当缓慢关闭旁路挡板时,入口负压达到-1400Pa,实际运行参数如下表2。过大的入口负压导致炉膛负压波动,旁路挡板自动打开,不利于电厂的稳定运行及国家环保政策要求。

表2 增压风机实际运行参数汇总

工况

锅炉负荷

BUF开度(%)

电机电流(A)

入口负压

(Pa)

入口烟气流量(KNm3/h)

6#(MW)

7#(MW)

1

133.5

128.8

39.2

205

-100.5,-188.6,-259.1

1220.6

2

109.6

101.5

25.7

150

-238.8,-335.4,-366.2

977.0

3

119.1

108.4

32.1

170

-276,-368.6,-430

1082.4

4

91.1

95.3

20.3

135.9

-257,-346,-410

943.2

5

90

/

0

103

-638

/

6

90

90

0

100

-244

/

7

/

90

0

102

-792

/

8

90

/

7

/

-800

/


4 原因分析

(1)由表2可以看出,当6#炉133.5MW,7#炉128.8MW工况下,风机入口烟气流量1220.6 KNm3/h,处于BMCR点流量(1159200 KNm3/h)与TB点工况流量(1275120 KNm3/h)之间,这就表示,风机的设计参数及选型结果基本与实际运行相符合,风机在能满足机组的满负荷运行需要的同时尚有一定裕量。同时风机入口负压在-200Pa左右,电机电流205A(额定电流306A),这些数据都比较合理,以及从现场反映的振动值仅1.1mm/s来看,风机与系统的匹配程度较好,风机设计参数及选型问题不大。

(2)同时,从表2可以看出,在两台炉都在90MW负荷时,风机的电动机电流与一台炉90MW负荷时风机的电动机电流基本相等,而电动机电压、效率、功率因数电流相等时变化不大,而根据电动机输出功率计算公式[2]

PO=U*I* Cosφ*ηm (1)

式中 PO——电动机输出功率;

U——电动机电压;

I——电动机电流;

Cosφ——电动机功率因数;

ηm——电动机效率。

可以得出电动机输出功率相等。同时风机轴功率[3]

(2)

式中 风机进口处容积容量;

风机全压;

气体压缩性修正系数;

风机的全压效率;

机械效率,取0.98。

而这就表示在从工况6到工况7,风机轴功率Pe不变,基本不变,因流量与机组负荷大致成正比,故流量相应减半,又因动叶可调轴流风机高效区较宽,风机运行效率随流量的减小有所降低但幅度不大,因此风机的全压pt就会变为接近原全压的两倍,因风机的全压

pt=pt2-pt1 (3)

式中 pt2——风机出口全压;

pt1——风机入口全压。

随着流量减小,烟道内流速降低,增压风机出口压力必然减小,从而导致入口负压大幅增加。

增压风机运行示意图如下图1:

图1 增压风机运行示意图

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从图1及表2可以看出,增压风机运行从工况1到工况6应随着机组负荷下降,按照系统阻力特性曲线点1至点2,在工况7时接着到达点3,然而由于在工况6时DCS上显示动叶开度已为0%,此时执行机构已经无法下调开度,增压风机动叶开度未变,在工况7时实际到达点4,从而造成增压风机全压增大,入口负压大幅增加,影响锅炉稳定运行。

综上所述,导致增压风机入口负压过大的情况,经分析,极可能是风机的叶片实际角度与标牌、就地显示和DCS显示不一致,以致风机在小负荷情况下无法调小开度,造成入口负压过大,与风机设计参数及选型关系不大。

5 问题解决

根据以上分析情况,电厂决定停运增压风机,对增压风机进行解体检查,发现油缸组连杆弯曲严重,导致油缸内活塞行程不能走满,执行器显示全关时,实际活塞位置距全关位置仍有一段距离,风机动叶仍保持一定开度,风机此时出力偏大,导致入口负压过大。

经运行人员反映,前段时间曾有过快开风机的操作,此应为导致油缸组连杆弯曲的主要原因。动叶可调风机主要通过执行装置带动滑阀移动,通过滑阀改变液压缸两侧油压压差,使液压缸带动调节盘沿轴向移动,调节盘通过滑块带动叶片轴转动,以达到调节叶片安装角的目的[4],所以实际控制叶片开关的是液压油,执行装置只是个引导设备。这就要求执行装置的调节速度必须与液压缸的动作匹配,若执行装置动作过快,则会液压缸动作滞后,严重者会导致设备损坏。

随即更换油缸组连杆,对动叶开度进行校准,增压风机再运行至满负荷时,动叶开度在65%至70%,低负荷再未出现入口负压过大现象,增压风机动叶开度误差在25%至30%。

6 结论

风机开度的准确与否对电站风机稳定运行影响巨大。过小的显示开度可能导致风机出力过大,以致影响炉膛负压;反之,过大的显示开度又会导致风机出力不足,不能发挥风机应有的出力。同时,若并联运行,若两侧开度不一致,极易造成“抢风”的安全事故,给电厂运行操作带来困难。因此,风机开度的准确至关重要,风机运行应符合相关厂家产品说明书要求,同时定期对风机进行维护和检查,包括调节系统的行程范围、灵活性、准确性、各调节叶片动作一致性及其实际开度与指示仪表的一致性等[5],从而保证风机乃至整个机组的安全稳定。


参考文献

[1] 聂鹏飞,马杰.600MW机组增压风机失速分析及失速检测装置的维护.风机技术,2011(4):63-65.

[2] 中国国家标准化管理委员会.工业通风机 现场性能试验.GB/T10178-2006,2006.

[3] 商景泰.通风机手册.北京:机械工业出版社,1994.

[4] 张晓梅.燃煤锅炉机组.第1分册.北京:中国电力出版社,2006.

[5] 刘家钰.电站风机改造与可靠性分析.北京:中国电力出版社,2001.