内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 内蒙古呼和浩特市 010206
摘要:磨煤机一次风调平是燃煤电厂经常操作的试验,通过测量各个煤粉管道风粉混合物的流量,来判断粉管间的风粉分配是否均匀,如流量偏差超出允许范围,及时调整,以保障锅炉的燃烧效率,防止锅炉结焦和积灰,减少排烟热损失、固体及气体不完全燃烧热损失。
关键词:磨煤机;一次风调平;试验方案
在燃煤电厂中,无论是中间储仓式制粉系统还是直吹式制粉系统,其煤粉管道都是分层并列布置。在并列管路中,由于布置情况不完全相同,因而造成各粉管的阻力系数不相等,这样就导致了各粉管中风粉混合物流量不一致。在这种情况下,会导致燃料燃烧不彻底,燃烧热损失增加,过量NOx的生成、锅炉效率下降。因此,采取有效的方法对各并列粉管进行阻力调平,消除各粉管在实际运行时的流量偏差,具有很重要的意义。目前,制粉系统各管道的阻力调平常用的节流元件有节流孔板和可调缩孔,入炉风量偏差不大于±5%[1]。
1.设备概况
锅炉为亚临界、自然循环、前后墙对冲燃烧、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、尾部双烟道、紧身封闭、全钢构架的∏型汽包炉。锅炉设计压力19.1MPa,最大连续蒸发量为2070t/h,额定蒸发量1876t/h,额定蒸汽温度541℃。炉膛断面尺寸为20.7m×16.7m,炉膛容积为18532m3。炉膛高热负荷区采用内螺纹管膜式水冷壁,水循环方式为自然循环。炉膛上部布置有前、后屏式过热器、高温过热器;折焰角后部水平烟道布置有高温再热器;后竖井双烟道分别布置水平低温过热器、低温再热器和省煤器,烟道下部布置有两台回转式空气预热器。在省煤器出口与空预器入口之间布置脱硝装置,在引风机出口与脱硫入口之间布置有烟气余热利用装置。炉膛燃烧方式为正压直吹前后墙对冲燃烧,前、后墙下层各5只轴向旋流燃烧器,其他20只燃烧器为中心给粉旋流煤粉燃烧器,前后墙各布置两层燃烬风,以减少NOx排放量。制粉系统配置6台磨煤机,锅炉燃用设计煤种满负荷时,五台运行一台备用。锅炉炉膛风烟系统为平衡通风方式。锅炉炉底采用刮板式捞渣机,过热蒸汽汽温主要靠一、二级喷水减温器调整,再热蒸汽汽温主要依靠设置在尾部分烟道底部的调节挡板装置,来调节再热器出口温度,并在冷段再热器入口导管上装设了两只事故喷水减温器。机组在50~100%BMCR范围内,过热蒸汽及再热蒸汽可维持额定汽温。
汽轮机为亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式,额定功率为600MW,盘车转速1.5r/min。共有七段非调整抽汽,分别供给三台高压加热器、一台除氧器、三台低压加热器。机组设计为中压缸启动方式,也可用高压缸启动方式。旁路系统采用二级串联启动旁路,容量为40%BMCR。发电机为三相隐极式同步交流发电机,采用静止可控硅,机端自励的励磁方式。结构为全封闭、自通风、强制润滑、水/氢/氢冷却、圆筒型转子。定子绕组为直接水冷,定、转子铁芯及转子绕组为氢气冷却。定子绕组的冷却水由内冷水泵强制循环,进出水汇流管分别装在机座内的励端和汽端,并通过定子冷却水冷却器进行冷却。氢气则利用装在转子两端护环外侧的单级浆式风扇进行强制循环,并通过四台氢冷器进行冷却。
2.试验目的
磨煤机出口各粉管风速均匀是保持炉内良好空气动力场的基础,准确的风速是制粉系统安全运行的重要保障,是改善炉内燃烧工况、提高锅炉效率的基本条件。磨煤机在正常工作时,粉管实际的阻力系数,受到运行工况、煤种、管道磨损的影响,会出现经常性的改变,因此,标准规定,每月应进行一次磨煤机的一次风调平试验,保证锅炉安全高效的运行。在机组检修后,由于管道阻力系数发生改变,也应对磨煤机的各粉管进行调平,确保风粉分配均匀,锅炉燃烧稳定。
3.试验依据
本试验依据以下文件及规程编制:
(1)GB10184-2015《电站锅炉性能试验规程》;
(2)DL/T467-2019《电站磨煤机及制粉系统性能试验》。
4.试验要求
(1)锅炉检修工作完成;
(2)送风机、引风机、空预器经过试转,可以正常投运,就地事故按钮正常;
(3)DCS与试验有关的参数,如送、引风机及空预器电流,各风门开度指示,炉膛负压,烟道及制粉系统各段风压,总风压,一、二次风压等显示正常;
(4)燃烧系统、风烟系统、制粉系统的烟风道严密不漏,各风门挡板调节灵活、严密,开关方向正确,就地开度指示与DCS一致;
(5)燃烧器安装符合规范要求;
(6)在各风粉管道上按要求布置好测孔,各测孔堵头应松开,测孔附近照明充足,以便进行标定工作;
(7)风粉测速装置调校完毕,具备使用条件;
(8)为确保调平工作的准确性,应检查炉膛及尾部烟道的严密性。锅炉的人孔门、检查孔、看火孔应关严,冷灰斗投入水封。关闭磨煤机的排渣门;
(9)确定可调缩孔的开关方向,尽量将所有可调缩孔全开;
(10)试验进行期间严禁随意操作,如进行操作应告知试验人员。
5.主要试验仪器
仪器名称 | 数量 | 状态 |
电子微压计 | 1台 | 已校验且在合格期限内 |
BS-I型靠背管 | 1支 | 已校验且在合格期限内 |
测温仪 | 1台 | 已校验且在合格期限内 |
热电偶 | 1支 | 已校验且在合格期限内 |
大气压力表 | 1个 | 已校验且在合格期限内 |
6.测量项目与方法
锅炉状态:启动引风机、送风机,一次风机,维持适当的炉膛负压(-100Pa左右),启动磨煤机带额定煤量,用靠背管和电子微压计测量磨煤机各粉管动压、静压,用测温仪和热电偶测量风粉温度,通过测量数据计算磨煤机粉管一次风风速,并根据需要对相应的粉管缩孔进行调整,最终使各粉管风速偏差在±5%以内。具体计算公式如下:
(1)最大风量相对偏差可按下式计算:
式中, ――最大风量相对偏差,%;
――偏差最大的一次风管风量,t/h;
――一次风管平均风量,t/h。
(2)根据靠背管测得的气流平均动压,计算气流速度的公式为:
式中, ――气流速度,m/s;
――为靠背管测得的平均动压,Pa;
--靠背管速度系数;
――气体密度,kg/m3。
(3)管道内的一次风质量流量为:
式中, ――管道截面积,m2;
――质量流量,t/h。
(4)气流密度 可根据气体状态方程求得:
式中, ――标准状态下气流密度,kg/m3;
――管道内气体静压,Pa;
――管道内气体温度,℃。
(5)标准状态下气流密度为:
对于干空气,含湿量d=0,则 kg/m3。
对于同一台磨煤机来说,风量只与速度有关,与风道截面积无关,因此实际进行一次风调平时只需测得速度,然后再比较其相对偏差不超过±5%即可。
7.试验组织及分工
试验应建立一个试验领导小组,负责组织和协调试验前期准备、机组消缺、测点安装以及试验时工况调整、异常事故处理等工作,领导小组包括试验总负责人、试验技术负责人和试验协调人。
8.安全措施
(1)试验期间锅炉机组应按试验要求的负荷稳定运行,运行操作由运行人员按试验大纲要求进行调整,遇有异常情况时及时与试验人员联系以便妥善处理;
(2)试验中遇有危及人身及设备安全的情况时,应立即终止试验,待确认异常消除后方可进行试验;
(3)试验人员无权启停任何设备,如试验确实需要,应由运行人员进行操作;
(4)所有参加试验的人员应严格执行电厂制定的安全规程,进入厂区穿工作服、工作鞋、戴安全帽;
(5)试验现场的安全措施如脚手架的搭设、照明等必须满足现场安全规程规定;
(6)设备的启停必须遵循规程规定,如遇到设备运行不稳定,危机到设备和人身安全的情况,应立刻停止试验,处理完毕,满足试验条件后再重新开始;
(7)通风量的调整过程中,应注意一次风机工作压力和工作流量的对应关系,防止一次风机失速;
(8)现场进行热态调平试验要防止烫伤及粉尘伤害,做好劳动保护措施;
(9)试验开始前,观察试验平台周围是否有其他影响人员安全的作业;
(10)操作过程中,监护人必须监护到位,发现不规范的情况及时提醒。
9.试验数据及结果分析
粉管序号 | 粉管内径 | 面积 | 大气压力 | 风温 | 管道动压 | 管道静压 | 密度 | 靠背管系数 | 粉管风速 | 平均速度 | 偏差 | 风量 | |
单位 | — | mm | m2 | Pa | ℃ | Pa | Pa | kg/m3 | — | m/s | m/s | % | t/h |
调平前 | 1 | 344 | 0.37 | 90200 | 78 | 462 | 900 | 0.90 | 0.83 | 26.53 | 28.52 | -6.95 | 32.11 |
2 | 344 | 0.37 | 90200 | 78 | 450 | 600 | 0.90 | 0.83 | 26.23 | 28.52 | -8.02 | 31.64 | |
3 | 344 | 0.37 | 90200 | 78 | 605 | 814 | 0.90 | 0.83 | 30.38 | 28.52 | 6.53 | 36.73 | |
4 | 344 | 0.37 | 90200 | 78 | 624 | 400 | 0.90 | 0.83 | 30.92 | 28.52 | 8.44 | 37.21 | |
调平后 | 1 | 344 | 0.37 | 90200 | 78 | 641 | 475 | 0.90 | 0.83 | 31.33 | 31.26 | 0.21 | 37.73 |
2 | 344 | 0.37 | 90200 | 78 | 594 | 726 | 0.90 | 0.83 | 30.11 | 31.26 | -3.67 | 36.37 | |
3 | 344 | 0.37 | 90200 | 78 | 622 | 659 | 0.90 | 0.83 | 30.83 | 31.26 | -1.39 | 37.21 | |
4 | 344 | 0.37 | 90200 | 78 | 703 | 618 | 0.90 | 0.83 | 32.78 | 31.26 | 4.86 | 39.55 |
调平前,4根粉管风量偏差较大,均不能满足±5%的要求,通过调整可调缩孔, 4根粉管的风量偏差已满足要求,试验达到预期目的。
10.结束语
一次风调平对解决燃煤电厂的炉膛燃烧、结焦、超温等问题有很大帮助。在平时运行过程中,应尽量保持各台磨煤机的风量一致,监测一次风压在正常范围, 保证一次风机有足够的裕量,给锅炉燃烧提供足够的调节范围。
另外,根据研究,磨煤机出口一次风管的煤粉浓度偏差,对炉内燃烧工况的影响也比较大,简单说明如下[2]:
一次风速偏差对炉膛内空气动力场和温度场影响均较大,因为,风速偏差影响速度场,速度场的变形导致了炉内温度场在炉膛截面上的分布不均,从而会导致局部高温和水冷壁的热偏差,锅炉在炉膛出口会出现烟温偏斜,对锅炉的安全和经济运行将产生不利影响。
在风速分布较为对称的情况下,各粉管煤粉量依然会出现偏差。这是因为粉管内的工质是气固两相流,煤粉量会随着一次风速和管路阻力的增加而增加,但一次风速并非是影响煤粉量的主要因素,管路阻力的影响占比较大。因此,通过可调缩孔来调整一次风速,配平一次风量,使各粉管阻力近似相同,仍然会导致煤粉量分布不均,最大偏差幅度能达到30%。此时,粉管的煤粉量偏差对炉内空气动力场的影响不大,但粉量偏差会使燃烧强度不均匀,所以对炉内温度场影响很大,即煤粉量偏差也会导致烟道受热面的温度场偏斜,从而导致局部高温和水冷壁热偏差等情况出现, 这也就解释了在实际运行过程中,为何一次风速平衡,但炉膛出口仍存在较大的烟温偏斜的原因。
所以,在一次风速调平的情况下,各粉管中煤粉分配不均仍然会导致火焰中心偏斜和汽温偏差,甚至可能造成局部还原性气氛而引发高温腐蚀等问题,对于NOx的排放也会产生不利影响,在一次风调平的同时,还要兼顾煤粉平衡,才能更彻底的解决问题。
参考文献:
[1] 于振清.电站锅炉一次风冷态调平方法[J].山东电力技术,2006年第6期.
[2] 王战锋,吴东垠,李淑宏. 一次风的风粉偏差对烟温偏斜影响的试验和理论研究[J].沈阳工程学院学报(自然科学版),2020年1月第16卷第1期.