缩短冷水机房安装周期的对策

(整期优先)网络出版时间:2022-06-01
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缩短冷水机房安装周期的对策

李旭峰

(中铁隧道集团机电工程有限公司 河南洛阳 417000)

摘要:深圳地铁轨道交通6号线6102标6工区常规设备安装,及装修工程施工范围的通风空调、给排水及消防、动力照明以及装饰装修工程,由于冷水机房所处的地理位置、本身作用的重要性安装周期较长,也是该工程运行成功的关键,因此需要做好冷水机房安装工作。基于此,本文重点研究缩短冷水机房安装周期的对策,以供参考。

关键词:冷水机;安装周期;对策

引言:深圳地铁轨道交通6号线6102标6工区共计包含五站五区间(光明中心站-荔林站(翠湖站)、荔林站、荔林站-光明北站(光明新城)、光明北站、光明北站-楼村站、楼村站、楼村站村-南庄站、南庄站、南庄站-公明广场站、公明广场站)其中南庄站地下两层岛式站台车站。地下一层为站厅层,层高为 5.50m,地下二层为站台层,层高为 5.1m。车站共设 5 个出入口通道7 个出入口,车站总建筑面 23591.18m²,共包含2个冷水机房,需要技术人员做好这两个冷水机房的安装工作。

1. 冷水机房现有技术力量

本小组共有10 名成员,其中既有经验丰富的一线技术人员,又有高学历和专业技术职称的管理人员,为小组开展QC活动奠定了扎实的人员基础。本QC小组平均年龄仅为32岁,本科及以上人员占小组成员的90%,是一支既年轻又富有创造力的高素质团队。

2.缩短冷水机房安装面临的问题

2.1施工作业面狭小,管线排布复杂

冷水机房建筑面积103.5m²,包含大型设备18台、各类管道1170米、各类风管310m²、各类阀门56个,动照桥架及管线4000多米,灯具16盏。 冷水机房区域详见下图

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2.2交差作业多,施工工期短

冷水机房施工几乎涵盖了结构、装饰装修、环控、动照、给排水、通信、信号、消防、综合监控等建筑安装工程的全专业,每个专业施工的滞后都会影响后续工程的施工。常规设备安装与装修工程施工工期一般为360天。根据施工工艺及各工序相互衔接的经验,冷水机房从进场施工到完成一般周期为50天。施工用时统计表详见下图。



常规方式施工冷水机房关键工序 施工用时统计表

分类

时间

施工准备

5

设备安装

7

配件拼接

10

管道安装焊接

20

水压试验

1

冲洗保温

4

接线调试

3

合计

50

3.缩短冷水机房安装的预定目标

冷水机房施工利用BIM技术,解决机电安装过程中各专业管线碰撞问题,管道采用工厂化预制和现场流水作业安装,做到提升工程质量、缩短现场施工周期。

(1)本公司对本工程的工艺改进和技术创新十分重视,相继出台了多项奖励措施,以激发技术人员创新的积极性,并充分保障研制资金。

(2)小组成员有着丰富的工作经验及较强的专业能力,善于学习和接受新事物,解决问题的能力强。

(3)通过对相关理论知识的学习和广泛收集技术资料,在公司的大力支持下,多走出去、多观摩学习,并结合项目实际情况,充分利用现有的有利因素能够达到活动目标。

(4)项目采用平面图纸处理、建模、碰撞检测、三维效果图及动画专业设计应用、渲染图片处理等多款专业软件来实现本工程BIM技术运行,同时在硬件上,项目专门配备了高配置的台式和笔记本电脑,以确保工程BIM技术的信息化管理。

(5)借鉴公司及其他项目先进施工经验参考。

4. 缩短冷水机房安装周期的对策

4.1对施工图纸进行深化设计,对管线、设备进行综合排布。通过BIM建模技术完成机房所有管线初步布置,提前优化并解决各类碰撞,减少管道翻弯,使管线排布美观,提高空间利用率,减少返工,提高材料和空间利用率,控制施工质量,加快施工进度。

4.2管道进行预制化加工。根据BIM模型,分解各设备、管道并导出其模型数据,在场外进行预制化加工,在现场安装施工前完成管道加工,施工时只需进行拼装。

(1)根据BIM模型分解所导出的图纸,场外进行加工预制;

(2)管道加工完成后进行拼装,与BIM模型图纸、模型分解图进行比较验证预制准确度和精确度,抽样检查管道制作质量,验收合格后,标记或粘贴永久性标签,归类包装运输至安装现场。

(3)给施工操作人员进行可视化交底,使施工难度降到最低,做到施工前的有的放矢,减少返工和整改、确保施工质量。

(4)运输到现场后,确定坐标基点,用测量仪器对设备、支吊架及管线进行放样定位,并做好标记而后进行相应的安装,确保设备管线的安装位置、标高等按照BIM模型要求进行。

(5)对安装完成的管道、设备进行初步验收,验收合格后进入下一道工序。

5. 缩短冷水机房安装周期的效果

经过1个月的对策实施,QC小组对冷水机房施工周期进行了统计,原定目标计划30天完成冷水机房施工,在25天内就完成了,超过了设定目标。预制加工工厂因为采用流水化作业、标准化生产,管道的加工均在场外进行,施工条件比现场好,同时又最大限度地采用机械,这样可以极大地降低人工切割误差进而提高施工质量,并且大幅度提高构件制造的生产效率,对于工期紧、任务重的机电安装工程可节省较多的施工工作时间。管道预制加工缩短施工时间,提高了工程质量, 降低了安全事故发生的概率。

安全效果:通过可视化的现场交底,预先考虑现场作业环境及安装工艺效果,提前预判了质量、安全管控的重难点和风险点,使得对作业人员的技术、安全交底更加直观有效,提高了交底的质量和实际效果。因大量工作转移到工厂进行,大幅度减少了施工现场高空作业、电焊作业、交叉作业的时间,保证了施工安全,降低了安全事故发生的几率。

质量效果:预制化加工工厂因为采用流水化作业、标准化生产,管道的加工、组对、焊接、探伤、热处理均在预制厂内进行,施工条件比现场好,能最大限度地利用机械设备,可极大地降低现场切割造成的误差,提高施工质量。

经济效益:安装周期缩短可以减少人工的投入。除设备安装外,按照传统方法施工,冷水机房管道施工按照作业人员分类:需要焊工2人,管道工4人,切割下料1人,杂工3人合计工作50天。运用BIM技术预计化后只需管道工4人,杂工2人工作25天即可。人员投入减少40%,按每人工260元计算,冷水机房仅人工费即可节约10*260*50-6*260*25=91000元。

社会评价:通过此次QC小组的努力,极大的缩短了南庄站冷水机房的安装周期,使得南庄站在施工进度及施工质量等方面赢得了业主、监理及其他参建单位的一致认可,树立了公司品牌形象。同时,我们对施工全过程进行记录、归纳、总结,完善了利用BIM进行工厂预制化的技术,为同类型施工提供了经验支持。

结束语:

通过以上对策,切实缩短了冷水机房的安装周期,在保证施工质量的同时节省了人工成本,从发现问题到解决问题,采用新技术来解决实际问题,确保了安全施工。同时,加强了“关键工序验收制度”、“质量三检制度”、“项目质量管理”等多项管理制度的有效执行,使项目团队凝聚力和管理水平得到提高。

参考文献:

[1].国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见[J].建筑技术开发,2017,44(01):80.

[2].张波.BIM技术+装配式施工对地铁空调制冷机房施工的影响[J].居舍,2020(05):79. 

[3] GB/T 18660-2002封闭管道中导电液体流量的测量电磁流量计的使用方法

[4].陆耀庆. 实用供热空调设计手册(精)[M]. 2006.