130481198312060615
摘 要 介绍某公司煤气净化装置,湿法脱硫采用PDS工艺,分析脱硫系统关键控制要点。结果表明:通过控制脱硫液温度、总碱度、气液比、脱硫液组分、循环量、在再生时间等措施,该装置可以达到处理煤气的效果,保障为后续提供洁净的焦炉煤气。
关键词:碱含量 气液比 PDS 循环量 再生时间
华丰公司燃气循环发电项目,设计两台GE 2500+机组配备一套煤气净化装置,采用PDS湿法脱硫工艺。该装置于2018年12月30日投产,脱硫系统处理煤气能力最大为80000m3/h,为甲醇生产和2台2500+燃机提供洁净的焦炉煤气。脱硫液为碳酸钠溶液,同时添加PDS催化剂。从开工至今连续生产运行,效果良好。
1、湿法脱硫工艺流程和PDS脱硫原理
焦炉煤气经过提压后进入脱硫塔,与脱硫液逆向接触,在PDS脱硫催化剂的作用下,利用碱行水溶液中Na2CO3与硫化物H2S、COS等进行反应生成不稳定的中间硫化物,再利用空气和生成的中间硫化物反应生成单质硫和碱性物,再分离掉单质硫,使脱硫液再生,从而达到脱出H2S等硫化物使脱硫液再生循环使用目的。其反应式如下:
主要吸收反应式:
Na2CO3+H2S=NaHCO3+NaHS
COS+2NaOH=Na2CO2S+H2O
CS2+2NaOH=Na2COS2+H2O
NaHS+NaHCO3+(X-1)S=Na2SX+CO2+H2O
RSH+Na2CO3=RSNa+NaHCO3
副反应:
2NaHS+2O2=Na2S2O3+H2O
Na2CO3+CO2+H2O=NaHCO3
再生反应式:
2NaHS+O2=2S↓+2NaOH
2Na2SX+O2+2H2O=4NaOH+2Sx
NaOH+NaHCO3=Na2CO3+H2O
4RSNa+O2+2H2O=2RSSR+4NaOH
2Na2CO2S+O2=2Na2CO3+2S↓
NaCOS2+O2=Na2CO3+2S↓
脱硫贫液从贫液槽(V612003)由贫液泵(P612001A~C)送至脱硫塔顶部,脱硫塔底部吸收H2S后的脱硫富液进入富液槽(V612005),再由富液泵(P612003A~C)升压后经喷射器进入再生槽(V612004),与喷射器引入的空气混合、再生;再生后的脱硫贫液经液位调节器(XV612001)进入贫液槽(V612003)循环使用。再生产生的硫泡沫流入硫泡沫槽(V612006),再用硫泡沫泵(P612004AB)加压送入离心沉降机(X612002AB)分离出硫膏及脱硫清液,硫膏进入硫膏储槽,之后硫膏进入熔硫釜(E612003)熔硫;硫磺从熔硫釜(E612003)下部排出;脱硫清液由离心沉降机(X612002AB)返回富液槽(V612005)回收循环使用。
由于生产中的各种损耗,需要定时补充催化剂。将PDS溶解于脱盐水后滴加到液位调节器(XV612001)里并最终进入贫液槽。
净化工艺流程图:
2、湿法脱硫影响因素和控制措施
PDS碱法脱硫包括气体进入液体的扩散过程,也包括化学反应过程。扩散因素有温度、液气比、脱硫液循环量、脱硫碱液浓度、PDS浓度等;化学因素包括溶液成份、温度、化学反应种类、反应进行程度等。为保证脱硫系统的正常生产,在脱硫过程中必须控制好以下工艺条件。
1)煤气以及脱硫贫液的温度控制。煤气在脱硫塔内脱除硫化氢的反应是属于放热反应,当脱硫液温度控制较高(≥40℃)时,加速复盐成长,脱硫效率反而减低。所以我厂实际控制煤气入塔温度在25-30℃,再生温度控制在35-38℃。控制措施为夏季采用贫液冷却器降温,调节循环水上回水阀门开度即可控制;冬季煤气温度低时,通过调整贫液槽蒸汽盘管加热器进行控制。
2)脱硫液的碱含量控制。PDS湿法脱硫属于酸碱中和反应,脱硫贫液中的碱含量直接影响脱硫效率,由于脱硫反应伴随着副反应发生,故需定期向脱硫贫液补充纯碱,理论上每脱除1.0g的H2S需要Na2CO3约3.12g,以溶液的硫容量0.2g/L计,则Na2CO3的浓度应为0.624g/L。为了提高脱硫效率,Na2CO3的含量远高于理论值,总碱度以20-35g/L控制。
3)气液比对脱硫效率的影响。湿法脱硫一般液气控制>16L/m3,增加液气比,同时可使传质面迅速更新,降低脱硫液中的H2S分压,提高吸收H2S速率。但是如果液气比过大会增加循环泵的动力消耗,当液气比达到一定程度时,再提高液气比,脱硫效果增加不明显。我厂湿法脱硫系统采用双塔、双泵并联操作,单塔脱硫液循环量850m3/h,气液比控制在21.2L/m3。
4)脱硫液组分控制。脱硫液组分决定了脱硫效率的高低,我厂根据实际入塔煤气量,控制碳酸钠在8.0-9.0,碳酸氢钠在30-35,PH在8.3-9,总碱度在0.4N,PDS在25-40ppm。
5)脱硫液循环量与再生时间控制。理论上氧化
1kg的H2S需要的空气量为2m3。在生产过程中,控制再生槽喷头个数为34-35个,空气量在7480-7700m3/h。为了保证再生反应充分进行,可以控制再生时间在15min左右。
6)二氧化碳对脱硫的影响。一般焦炉煤气中都含有部分CO2,含量在3-5%左右。气液逆向接触时脱硫吸收H2S同时吸收CO2的反应,由于吸收H2S速度比吸收CO2快的多,所以缩短气液接触时间有利于提高脱硫效率,一般控制气液接触时间≤5s。
7)悬浮硫和副盐的控制。定期(每周)更换喷头开闭位置顺序,将再生槽底部沉淀的单质硫吹起浮选出来,悬浮硫控制在0.2g/L,副盐(硫氢化钠+硫代硫酸钠+硫酸钠)控制<200g/L。
3 结束语
煤气净化系统自投运以来,生产稳定,脱硫效果良好,湿法脱硫出口可以控制在20mg/m3以内(实际:N.D.),为后续甲醇、合成氨生产和燃气轮机运行提供了保障,同时降低了发电燃烧后的硫化物排放,达到了超低排放限值以内,减少了环境污染。
参考文献
[1]肖瑞华.煤化学产品工艺学[M].北京:冶金工业出版社,2003:128.
[2]何建平.炼焦化学产品回收技术[M].北京:冶金工业出版社,2006:150.
[3]熊尚春.一种焦炉煤气制造燃油方法:中国.200710074297[P]..2008-11-05.
[4]郑东明.焦炉煤气制甲醇技术的发展[J].燃料与化工,2008,39(3):5-8.