Ф22深孔加工工艺改进

(整期优先)网络出版时间:2022-07-29
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Ф22深孔加工工艺改进

刘佛贵

( 中车青岛四方机车车辆股份有限公司,山东青岛266111)

摘要:针对某车型构架12×Ф22mm深孔加工效率低、加工质量不稳定的问题,通过优化加工刀具选型和改进数控程序,大幅提高了深孔加工质量和效率,已经推广应用到各车型构架深孔加工。

关键词:深孔;刀具;程序;质量;效率

  1. 前言

孔加工分为浅孔加工和深孔加工两类,一般规定孔深L与孔径d之比大于5,即L/d>5的孔称为深孔。深孔加工是处于封闭或半封闭状态下进行的,具有以下特点:(1)不能直接观察到刀具的切削情况;(2)切削热不易传散;(3)切屑不易排出;(4)工艺系统刚性差。深孔加工难度高、加工工作量大,已成为机械加工中的关键性工序。随着科学技术的进步、产品的更新换代十分频繁,新型高强度、高硬度的难加工零件不断出现,无论是对深孔加工的质量、加工效率,还是刀具的耐用度都提出了更高的要求。因此,对深孔加工技术的研究,已成为相关技术人员十分关注的问题。

  1. 现状及问题

我公司生产的某车型构架需加工12×Ф22mm深孔,孔深228.5mm±0.5mm,孔的位置度为Ф0.5mm,表面粗糙度Ra12.5,具体要求见图1。该孔轴线处于YZ平面,需要使用龙门加工中心的回转铣头加工,切削液难以浇注到深孔内部,并且因排屑困难不能使用G73高速深孔钻削循环指令,原加工工艺流程为:

(1)使用刃长160mm的Ф20mm整体硬质合金钻头,G83指令钻100mm深,转速S为1000r/min,进给速度F为80mm/min,步进深度10mm,加工程序为:G98G83Z-100.R10.Q10.S1000F80 ;

(2)使用刃长240mm的Ф20mm加长高速钢钻头将孔深加工到尺寸,G83指令钻230mm深,转速S为200r/min,进给速度F为40mm/min,步进深度5mm,加工程序为:G98G83Z[-230]R[10]Q5.S200F40 ;

(3)使用刃长242mm的Ф22mm加长U钻扩孔,G83指令钻230mm深,转速S为800r/min,进给速度为100mm/min,步进深度65mm,加工程序为:G98G83Z-230.R10.Q65.S800F100 。

图1 构架Ф22深孔加工图

原加工工艺存在两个问题:(1)加工效率低,完成12个Ф22mm深孔加工需要4个小时;(2)加工质量不稳定,一次加工位置度检测不合格率接近50%,需要二次返工。

  1. 解决问题思路

造成加工效率低的原因为:(1)刀具刚性差,进给速度较低,G83指令步进深度较小;(2)Ф20mm加长高速钢钻头存在100mm的空跑刀。位置度包含孔的位置和孔的直线度两个因素,造成位置度超差的主要因素是直线度不良,根本原因为:刀具刚性差,加工过程中刀具受切削阻力影响产生偏斜。综上所述,解决问题需要从提高刀具刚性和减少空跑刀两方面制定措施。

  1. 改进后工艺

(1)将刃长160mm的Ф20mm整体硬质合金钻头更换为刃长140mm的Ф20mm整体硬质合金钻头,提高刀具刚性,钻孔深度由100mm增加到120mm,进给速度F提高到120mm/min。改进后加工程序为:G98G83Z-120.R10.Q10.S1000F120。

(2)增加1把Ф20mm加长U钻,该U钻刃长只有220mm,将孔深加工到220mm深。该U钻比Ф20mm加长高速钢钻头刚性更好,能够很好地控制孔的直线度。为了减少空跑刀,不直接用深孔循环指令G83,而是编制一段循环加工程序,每一刀均快速定位至高于上一刀加工深度1mm处,每一刀工进10mm,加工程序如下所述。

12个孔分成4组,每1组3个孔,每一组孔加工的主程序为:

G65P3604M402.X80.Y-75. ;孔1调用O3604程序N402程序段

G65P3604M402.X75.Y60.;孔2调用O3604程序N402程序段

G65P3604M402.X-75.Y60. ;孔3调用O3604程序N402程序段

子程序O3604:

GOTO#13;跳转到N402程序段

N402

G0X#24Y#25 ;定位到孔中心

Z10. ;定位到高于孔端面10mm处

G0Z-119. ;快进到119mm深

G01Z-130.F120;F120工进到130mm深

G0Z10.;快速退刀至高于孔端面10mm处,便于排屑

#1=1 ;#1赋值为1

N4009IF[#1GT9]GOTO4010 ;如果#1大于9,跳转到N4010

G0Z[-120-#1*10+1];快进至高于上一刀加工深度1mm处

G01Z[-130-#1*10]F120 ;在原加工深度上以F120的速度工进10mm

G0Z10. ;快速退刀至高于孔端面10mm处

#1=#1+1;#1加1

GOTO4009 ;跳转到N4009程序段

N4010G0Z100. ;循环9次加工至220mm深时循环结束,退刀

M99;返回主程序

(3)使用Ф20mm加长高速钢钻头将孔深加工到230mm,每一刀工进5mm,加工程序如下所述。

主程序:

G65P3604M401.X80.Y-75.;孔1调用O3604程序N401程序段

G65P3604M401.X75.Y60.;孔2调用O3604程序N401程序段

G65P3604M401.X-75.Y60.;孔3调用O3604程序N401程序段

子程序O3604:

GOTO#13;跳转到N401程序段

N401

G0X#24Y#25 ;定位到孔中心

Z10.  ;定位到高于孔端面10mm处

G0Z-219.;快进到219mm深

G01Z-225.F50 ;F50工进到225mm深

G0Z10. ;快速退刀至高于孔端面10mm处,便于排屑

G0Z-224.;快进到210mm深

G01Z-230.F50 ;F50工进到230mm深

G0Z100. ;快速退刀至高于孔端面100mm处

M99;返回主程序

(4)增加1把有效长度100mm的Ф21.5粗镗刀,镗孔深度80mm,用于校正孔的直线度,转速S为1000r/min,进给速度F为100mm/min,步进深度10mm,加工程序为:G98G81Z-80.R10.S1000F100。

(5)Ф22加长U钻扩孔,G83指令钻230mm深,转速S为800r/min,进给速度F为100mm/min,步进深度65mm,加工程序为:G98G83Z-230.R10.Q65.K0S800F100。

  1. 工艺改进后的效果

工艺改进后,加工效率得到显著提高,12×Ф22mm深孔加工完成只需要2小时40分钟,相对原工艺节约了1小时20分钟。对改进后3个月加工工件的质量进行统计,孔的位置度一次加工合格率高达98%以上,加工质量有了大幅提升。改进后的工艺效果良好,已经推广应用到各车型构架的深孔加工。

  1. 结语

深孔加工是机械加工行业永恒的难题,数控加工技术和装备的变化日新月异,工艺技术人员需要在刀具选型、程序编制等方面不断学习、深入钻研,让深孔加工变得更加简单、快捷、高质量。

参考文献

[1] 王世清.深孔加工技术[M].西安:西北工业大学出版,2003.

[2] 张树森.机械制造工程学[M].沈阳:东北大学出版,2001.

[3] 陈宏钧等.实用机械加工工艺手册[M].北京:机械工业出版社,1996.

[4] 魏斯亮,张克义.机床数控技术.大连:大连理工大学出版社,2006.

[5]顾京.数控加工编程及操作.北京:高等教育出版社,2003.作者简介:刘佛贵1987-),男,高级工程师,本科