佛山市三水佛水供水有限公司
摘要:本文通过对石塘水厂滤池的滤料参数,运行效果和经济分析三方面分析得出:滤池总体情况运行稳定,但因滤料级配和含泥量不满足设计要求,滤池运行周期缩短,导致运行成本有较大上升。建议选择合适的优质的滤砂进行更换,确保石塘水厂滤池的持续稳定运行,降低滤池能耗。
关键词:石塘水厂;滤池运行;优化策略
一.概述
石塘水厂新制水系统设计规模为6万方/日,建设时间为2002年,持续运行至今15年时间,砂滤池的运行状态是影响出厂水水质的关键因素,因此需要加 强对砂滤池的运行管理。以下通过检测砂滤池的滤速、滤料级配、含泥率、反冲洗强度滤料厚度、去除率、滤后水浊度等滤池参数来了解其运行状况;并收集日常运行数据,分析滤池近几年的运行情况,以便发现问题及时解决。具体分析如下:
二.滤池情况
2.1滤池参数
2.1.1滤速
滤速是衡量滤池制水能力的重要依据,若滤速低于设计滤速,运行周期缩短则影响制水能力的下降。通过对石塘水厂1#~4#滤池的滤速检测发现(如下表1),各个滤池的实际运行滤速均高于设计滤速,但不超过强制滤速,滤池制水量满足设计需求,但根据《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》要求,滤速宜控制在10m/h以下,目前滤池过滤滤速过快。
石塘水厂1#~4#滤池滤速情况表1
滤池 | 1# | 2# | 3# | 4# |
设计滤速 | 6.94m/h | |||
强制滤速 | 14m/h | |||
实际滤速 | 12.5m/h | 11.76m/h | 9.03m/h | 10.6m/h |
对比结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2.1.2滤料级配
滤料级配是衡量滤料质量的重要标准之一,石塘水厂采用气水反冲洗对滤料的磨损较单水冲严重,因此定期对滤料级配进行检测,可确保滤池运行效果。如果不均匀系数K80大于1.6,就需要考虑更换滤料。
根据筛分曲线确定石英砂滤料的有效粒径d80和不均匀系数K80=d80/d10。石塘水厂1#~4#滤池60cm深滤砂的有效粒径K80=2.16,K80大于1.6。滤料使用时间为15年,一般滤料使用5~8年则需要更换,考虑石塘水厂滤料使用时间过长,需要更换滤砂。
另外,颗粒粒径小于0.9mm的占11.28%,正常情况下≯3%,滤池因粒径太小,杂质的穿透能力差,滤层中的污泥局部集中,滤层堵塞快,水流阻力大,过滤能耗高,过滤周期短。
2.1.3含泥率
含泥率是衡量滤砂质量的重要标准之一,石塘水厂采用气水反冲洗工艺的滤池对于含泥率指标控制较高,一般含泥率不应大于3%,另外当滤料表层因藻类生长、死亡、腐殖等原因造成含泥率过高时,只需更换表层滤料即可。
通过对石塘水厂抽检滤砂含泥率发现如表2,滤池含泥率随使用年限增大,直到2017年含泥率为1.75%,但不大于3%。另通过对滤砂表面观察,并未发现大量藻类生长情况。
滤池滤料含泥率情况表2
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
含泥率 | 0.6% | 0.65% | 1.75% |
2.1.4反冲洗强度
滤池的反冲洗强度需确保能将滤料内截留的污物较好地清除。通过对石塘水厂反冲洗强度检测发现(如下表3),滤池的实际反冲洗强度均符合设计值,实际滤池反冲洗强度可满足设计需求。
石塘水厂滤池反冲洗强度情况表3
强度 | 气洗强度 | 气水同时洗时水冲强度 | 水洗强度 |
设计 | 15L/s.m2 | 3L/s.m2 | 6L/s.m2 |
实际 | 15.9L/s.m2 | 4L/s.m2 | 8L/s.m2 |
比较结果 | 符合 | 符合 | 符合 |
2.1.5反冲洗开始和结束时的浊度
反冲洗结束时的浊度太高去污不彻底,太低自用水量大造成浪费。通过实际运行数据显示,水洗结束时的浊度要求不高于10NTU可作为滤池反冲洗的质量控制点。对石塘水厂滤池反冲洗检测发现如表4,反冲洗时间为气洗-气水洗-水洗=3min-6min-5min可满足滤池反冲洗要求。
石塘水厂滤池检测反冲洗过程的反冲洗水浊度情况表 4
滤池编号 | 气洗浊度 | 气水洗浊度 | 水洗浊度 | |||||||||||||||||||||||
1分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 4分钟 | 5分钟 | 6分钟 | 1分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 4分钟 | 5分钟 | 6分钟 | 1分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 4分钟 | 5分钟 | 6分钟 | |||||||||
1# | 577 | 1339 | 998 | 850 | 766 | 649 | 807 | 615 | 454 | 304 | 235 | 170 | 136 | 86 | 43 | 21 | 10 | 5 | ||||||||
2# | 1123 | 1007 | 819 | 705 | 636 | 507 | 597 | 408 | 276 | 210 | 147 | 141 | 171 | 59 | 26.4 | 11.7 | 5.18 | 3.39 | ||||||||
3# | 632 | 810 | 668 | 573 | 501 | 469 | 405 | 362 | 297 | 185 | 149 | 115 | 72.8 | 35.3 | 15.9 | 9.8 | 5.28 | 2.7 | ||||||||
4# | 961 | 829 | 673 | 560 | 488 | 445 | 425 | 389 | 282 | 186 | 153 | 130 | 111 | 62.3 | 30.1 | 13.9 | 8.13 | 1.85 | ||||||||
2.1.6滤料厚度
滤料厚度能及时了解滤池是否跑砂,防止因跑砂严重而影响过滤水质。通过定期对石塘水厂滤池滤砂厚度检测,如表5,设计滤砂厚度为1.35m,滤池滤砂厚度变化不大,未出现跑砂现象。
滤池滤砂厚度表5
滤砂厚度m | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
1#滤池 | 1.35 | 1.35 | 1.34 |
2#滤池 | 1.31 | 1.30 | 1.30 |
3#滤池 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
4#滤池 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
2.1.7浊度去除率
根据滤池进、出水的浊度计算滤池对浊度的去除率。根据浊度的去除率和出水浊度的横向、 纵向比较可以判断滤池是否出现问题。由滤池待滤水与滤后水质量比较,得出滤池去除率,具体如表6所示,石塘水厂滤池去除率平均达95.56%。
滤池去除率情况表 6
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
去除率% | 94.8 | 96.12 | 95.76 |
2.1.8滤后水水质情况
滤池滤后水水质是滤池运行的综合性指标,反应滤池的运行状态好坏。通过收集2015~2017年滤后水质浊度情况显示(表6),滤池出水最高浊度低于内控指标0.55NTU,平均浊度0.145NTU,处于较好水平。
滤池滤后水水质情况表 6
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
平均出水浊度NTU | 0.151 | 0.148 | 0.136 |
最大出水浊度NTU | 0.442 | 0.478 | 0.405 |
2.1.9小结
石塘水厂滤池的滤速、反冲洗强度、含泥率、反冲洗结束时浊度、滤料厚度、滤后水水质等指标是满足设计和生产要求的。但从滤料级配数据显示,滤砂粒径分布的不满足设计标准,需对其进行更换。
2.2运行效果
2.2.1滤池日常运行周期
滤池运行周期表7
运行周期 | 平均 | ||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
1# | 59 | 53 | 50 |
2# | 60 | 58 | 58 |
3# | 59 | 58 | 58 |
4# | 58 | 59 | 59 |
平均最少 | 58 | 53 | 50 |
如表7所示,2015年石塘水厂滤池运行周期平均最少的是58h,2016年是53h,2017年是50h。而运行初期,石塘水厂滤池的运行周期是60h,滤池运行周期逐年缩短。
2.2.2反冲洗时间和水量
根据反冲洗强度和反冲洗水浊度进行调整,反冲洗时间为气水洗-水洗=3min-6min-5min,过程总14min。其中水洗时间11min,水泵额定水量为1300m3/h,理论用水量约为238m3/次,另外反冲洗需排空滤池砂面上清液,约126m3/次,合计用水量为364m3/次。
2.2.3滤池控制阀使用情况
由于石塘水厂V型滤池初期进水阀采用气囊式阀门,运行过程中经常出现气囊漏气,维修频繁,所以在早期就将该阀门拆除,目前采用人工闸板对进水口止水。建议重新对该进水口安装阀门,解决滤池进水控制问题。
滤池运行至今,1#~4#滤池的出水阀门均多次维修,主要原因是气动头不能复位、蝶阀胶圈老化不能完全闭合等原因,经维修目前正常运行。
2.2.4滤板滤头使用情况
从日常观察曝气洗池过程,未发现滤板和滤头出现堵塞或破损的现象,滤板和滤头使用良好。
但2#和3#滤池在使用过程中,出现冒气泡的现象,推测是因其中一个池洗池后,在气垫层的部分气体未及时排除,受到进水水位逐渐升高后,通过反冲洗气管窜到另一只池,气管阀门需停池检查维修。
2.2.5小结
石塘水厂V型滤池在多年的运行下,总结出一套自身的运行模式,通过适时调整反冲洗时间,保障滤池的正常稳定运行。滤池主要部件滤板和滤头使用良好。但滤池运行周期缩短,降低了滤池的运行效果;控制部件出现零件老化、配置不合理的情况,加大了滤池的维护工作。
2.3经济分析
2.3.1用水量
现时运行状态下,如2.2.2所述,反冲洗水量为364m3/次。
初期运行状态下,反冲洗时间为3min-4min-3min。,反冲洗水量为152m3/次,排池水量126m3/次,合计278m3/次。
按照初期设计
2.3.2电量
现时运行状态下,反冲洗泵额定功率55kw,运行时间为11min,耗电量10.1kwh;罗茨鼓风机75kw,运行时间为9min,耗电量为11.25kwh,合计电耗22.35kwh/次。
初期运行状态下,反冲洗时间为3min-4min-3min。水泵运行时间为7min。耗电6.4kwh;罗茨风机运行时间7min,耗电量为8.75kwh/次。合计电耗15.15kwh/次。
2.3.3反冲洗周期
2017年实际反冲洗周期50h/次,初期运行周期为60h/次。
2.3.4运行成本
滤池运行成本计算表7
滤池个数 | 用水量 | 用电量 | 运行周期 | 年运行时间 | 费用(水+电) | |
单价 | / | 0.2元/m3 | 0.672元/m3 | / | / | / |
现时运行 | 4 | 364m3/次 | 22.35kwh/次 | 50h | 175次 | 61520元/年 |
初期运行 | 4 | 278m3/次 | 15.15kwh/次 | 60h | 146次 | 38416元/年 |
注:现时运行周期按平均最少运行周期计算。
如表7所示,现时运行年费用为61520元,较初期运行上升23104元,约上升了60%。
三.总结
通过对石塘水厂滤池的滤料参数,运行效果和经济分析三方面分析得出:滤池总体情况运行稳定,但因滤料级配和含泥量不满足设计要求,滤池运行周期缩短,导致运行成本有较大上升。
建议选择合适的优质的滤砂进行更换,确保石塘水厂滤池的持续稳定运行,降低滤池能耗。