石塘水厂滤池运行现状及优化策略探讨

(整期优先)网络出版时间:2022-09-23
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石塘水厂滤池运行现状及优化策略探讨

林志强

佛山市三水佛水供水有限公司

摘要:本文通过对石塘水厂滤池的滤料参数,运行效果和经济分析三方面分析得出:滤池总体情况运行稳定,但因滤料级配和含泥量不满足设计要求,滤池运行周期缩短,导致运行成本有较大上升。建议选择合适的优质的滤砂进行更换,确保石塘水厂滤池的持续稳定运行,降低滤池能耗。

关键词:石塘水厂;滤池运行;优化策略

一.概述

石塘水厂新制水系统设计规模为6万方/日,建设时间为2002年,持续运行至今15年时间,砂滤池的运行状态是影响出厂水水质的关键因素,因此需要加 强对砂滤池的运行管理。以下通过检测砂滤池的滤速、滤料级配、含泥率、反冲洗强度滤料厚度、去除率、滤后水浊度等滤池参数来了解其运行状况;并收集日常运行数据,分析滤池近几年的运行情况,以便发现问题及时解决。具体分析如下:

二.滤池情况

2.1滤池参数

2.1.1滤速

滤速是衡量滤池制水能力的重要依据,若滤速低于设计滤速,运行周期缩短则影响制水能力的下降。通过对石塘水厂1#~4#滤池的滤速检测发现(如下表1),各个滤池的实际运行滤速均高于设计滤速,但不超过强制滤速,滤池制水量满足设计需求,但根据《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》要求,滤速宜控制在10m/h以下,目前滤池过滤滤速过快。

石塘水厂1#~4#滤池滤速情况表1

滤池

1#

2#

3#

4#

设计滤速

6.94m/h

强制滤速

14m/h

实际滤速

12.5m/h

11.76m/h

9.03m/h

10.6m/h

对比结果

合格

合格

合格

合格

2.1.2滤料级配

滤料级配是衡量滤料质量的重要标准之一,石塘水厂采用气水反冲洗对滤料的磨损较单水冲严重,因此定期对滤料级配进行检测,可确保滤池运行效果。如果不均匀系数K80大于1.6,就需要考虑更换滤料。

根据筛分曲线确定石英砂滤料的有效粒径d80和不均匀系数K80=d80/d10。石塘水厂1#~4#滤池60cm深滤砂的有效粒径K80=2.16,K80大于1.6。滤料使用时间为15年,一般滤料使用5~8年则需要更换,考虑石塘水厂滤料使用时间过长,需要更换滤砂。

另外,颗粒粒径小于0.9mm的占11.28%,正常情况下≯3%,滤池因粒径太小,杂质的穿透能力差,滤层中的污泥局部集中,滤层堵塞快,水流阻力大,过滤能耗高,过滤周期短。

2.1.3含泥率

含泥率是衡量滤砂质量的重要标准之一,石塘水厂采用气水反冲洗工艺的滤池对于含泥率指标控制较高,一般含泥率不应大于3%,另外当滤料表层因藻类生长、死亡、腐殖等原因造成含泥率过高时,只需更换表层滤料即可。

通过对石塘水厂抽检滤砂含泥率发现如表2,滤池含泥率随使用年限增大,直到2017年含泥率为1.75%,但不大于3%。另通过对滤砂表面观察,并未发现大量藻类生长情况。

滤池滤料含泥率情况表2

年份

2015年

2016年

2017年

含泥率

0.6%

0.65%

1.75%

2.1.4反冲洗强度

滤池的反冲洗强度需确保能将滤料内截留的污物较好地清除。通过对石塘水厂反冲洗强度检测发现(如下表3),滤池的实际反冲洗强度均符合设计值,实际滤池反冲洗强度可满足设计需求。

石塘水厂滤池反冲洗强度情况表3

强度

气洗强度

气水同时洗时水冲强度

水洗强度

设计

15L/s.m2

3L/s.m2

6L/s.m2

实际

15.9L/s.m2

4L/s.m2

8L/s.m2

比较结果

符合

符合

符合

2.1.5反冲洗开始和结束时的浊度

反冲洗结束时的浊度太高去污不彻底,太低自用水量大造成浪费。通过实际运行数据显示,水洗结束时的浊度要求不高于10NTU可作为滤池反冲洗的质量控制点。对石塘水厂滤池反冲洗检测发现如表4,反冲洗时间为气洗-气水洗-水洗=3min-6min-5min可满足滤池反冲洗要求。

石塘水厂滤池检测反冲洗过程的反冲洗水浊度情况表 4

滤池编号

气洗浊度

气水洗浊度

水洗浊度

1分钟

2分钟

3分钟

4分钟

5分钟

6分钟

1分钟

2分钟

3分钟

4分钟

5分钟

6分钟

1分钟

2分钟

3分钟

4分钟

5分钟

6分钟

1#

577

1339

998

850

766

649

807

615

454

304

235

170

136

86

43

21

10

5

2#

1123

1007

819

705

636

507

597

408

276

210

147

141

171

59

26.4

11.7

5.18

3.39

3#

632

810

668

573

501

469

405

362

297

185

149

115

72.8

35.3

15.9

9.8

5.28

2.7

4#

961

829

673

560

488

445

425

389

282

186

153

130

111

62.3

30.1

13.9

8.13

1.85

2.1.6滤料厚度

滤料厚度能及时了解滤池是否跑砂,防止因跑砂严重而影响过滤水质。通过定期对石塘水厂滤池滤砂厚度检测,如表5,设计滤砂厚度为1.35m,滤池滤砂厚度变化不大,未出现跑砂现象。

滤池滤砂厚度表5

滤砂厚度m

2015年

2016年

2017年

1#滤池

1.35

1.35

1.34

2#滤池

1.31

1.30

1.30

3#滤池

1.29

1.28

1.28

4#滤池

1.30

1.30

1.30

2.1.7浊度去除率

根据滤池进、出水的浊度计算滤池对浊度的去除率。根据浊度的去除率和出水浊度的横向、 纵向比较可以判断滤池是否出现问题。由滤池待滤水与滤后水质量比较,得出滤池去除率,具体如表6所示,石塘水厂滤池去除率平均达95.56%。

滤池去除率情况表 6

年份

2015年

2016年

2017年

去除率%

94.8

96.12

95.76

2.1.8滤后水水质情况

滤池滤后水水质是滤池运行的综合性指标,反应滤池的运行状态好坏。通过收集2015~2017年滤后水质浊度情况显示(表6),滤池出水最高浊度低于内控指标0.55NTU,平均浊度0.145NTU,处于较好水平。

滤池滤后水水质情况表 6

年份

2015年

2016年

2017年

平均出水浊度NTU

0.151

0.148

0.136

最大出水浊度NTU

0.442

0.478

0.405

2.1.9小结

石塘水厂滤池的滤速、反冲洗强度、含泥率、反冲洗结束时浊度、滤料厚度、滤后水水质等指标是满足设计和生产要求的。但从滤料级配数据显示,滤砂粒径分布的不满足设计标准,需对其进行更换。

2.2运行效果

2.2.1滤池日常运行周

滤池运行周期表7

运行周期

平均

年份

2015年

2016年

2017年

1#

59

53

50

2#

60

58

58

3#

59

58

58

4#

58

59

59

平均最少

58

53

50

如表7所示,2015年石塘水厂滤池运行周期平均最少的是58h,2016年是53h,2017年是50h。而运行初期,石塘水厂滤池的运行周期是60h,滤池运行周期逐年缩短。

2.2.2反冲洗时间和水量

根据反冲洗强度和反冲洗水浊度进行调整,反冲洗时间为气水洗-水洗=3min-6min-5min,过程总14min。其中水洗时间11min,水泵额定水量为1300m3/h,理论用水量约为238m3/次,另外反冲洗需排空滤池砂面上清液,约126m3/次,合计用水量为364m3/次。

2.2.3滤池控制阀使用情况

由于石塘水厂V型滤池初期进水阀采用气囊式阀门,运行过程中经常出现气囊漏气,维修频繁,所以在早期就将该阀门拆除,目前采用人工闸板对进水口止水。建议重新对该进水口安装阀门,解决滤池进水控制问题。

滤池运行至今,1#~4#滤池的出水阀门均多次维修,主要原因是气动头不能复位、蝶阀胶圈老化不能完全闭合等原因,经维修目前正常运行。

2.2.4滤板滤头使用情况

从日常观察曝气洗池过程,未发现滤板和滤头出现堵塞或破损的现象,滤板和滤头使用良好。

但2#和3#滤池在使用过程中,出现冒气泡的现象,推测是因其中一个池洗池后,在气垫层的部分气体未及时排除,受到进水水位逐渐升高后,通过反冲洗气管窜到另一只池,气管阀门需停池检查维修。

2.2.5小结

石塘水厂V型滤池在多年的运行下,总结出一套自身的运行模式,通过适时调整反冲洗时间,保障滤池的正常稳定运行。滤池主要部件滤板和滤头使用良好。但滤池运行周期缩短,降低了滤池的运行效果;控制部件出现零件老化、配置不合理的情况,加大了滤池的维护工作。

2.3经济分析

2.3.1用水量

现时运行状态下,如2.2.2所述,反冲洗水量为364m3/次。

初期运行状态下,反冲洗时间为3min-4min-3min。,反冲洗水量为152m3/次,排池水量126m3/次,合计278m3/次。

按照初期设计

2.3.2电量

现时运行状态下,反冲洗泵额定功率55kw,运行时间为11min,耗电量10.1kwh;罗茨鼓风机75kw,运行时间为9min,耗电量为11.25kwh,合计电耗22.35kwh/次。

初期运行状态下,反冲洗时间为3min-4min-3min。水泵运行时间为7min。耗电6.4kwh;罗茨风机运行时间7min,耗电量为8.75kwh/次。合计电耗15.15kwh/次。

2.3.3反冲洗周期

2017年实际反冲洗周期50h/次,初期运行周期为60h/次。

2.3.4运行成本

滤池运行成本计算表7

滤池个数

用水量

用电量

运行周期

年运行时间

费用(水+电)

单价

/

0.2元/m3

0.672元/m3

/

/

/

现时运行

4

364m3/次

22.35kwh/次

50h

175次

61520元/年

初期运行

4

278m3/次

15.15kwh/次

60h

146次

38416元/年

注:现时运行周期按平均最少运行周期计算。

如表7所示,现时运行年费用为61520元,较初期运行上升23104元,约上升了60%。

三.总结

通过对石塘水厂滤池的滤料参数,运行效果和经济分析三方面分析得出:滤池总体情况运行稳定,但因滤料级配和含泥量不满足设计要求,滤池运行周期缩短,导致运行成本有较大上升。

建议选择合适的优质的滤砂进行更换,确保石塘水厂滤池的持续稳定运行,降低滤池能耗。