浅析和谐机车停放施加、缓解按钮功能紊乱原因

(整期优先)网络出版时间:2023-03-14
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浅析和谐机车停放施加、缓解按钮功能紊乱原因

陈立青,易文祺

中车株洲电力机车有限公司  湖南株洲 412000

摘要:本文通过对和谐机车的停放制动施加、缓解功能控制原理进行分析,从根本上解决机车的停放制动施加、缓解功能紊乱的情况,提高产品质量,识别试验风险,消除机车运用安全隐患。

关键词: 停放制动施加 停放制动缓解 冗余

一、背景

2021年9月份,乘务员提报停放制动施加和缓解均作用不良。检查发现II端试验正常,I端试验该故障出现,试验发现按压停放制动施加按钮,机车停放制动未施加;按压停放缓解按钮,停放制动施加按钮灯亮,机车停放制动施加。接着按压停放缓解按钮,机车停放制动不缓解,最后按压停放制动施加按钮,停放制动施加按钮灯灭,机车停放制动缓解。

二、功能原理分析以DK-2制动机为例)

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1、电气控制原理分析

1.1停放按钮控制原理分析

1.1.1硬线控制

按压司机台停放施加按钮=28-S186 ,281211.05线得电,停放双脉冲电磁阀 243YV 停放施加电磁阀得电后,停放制动施加。

按压司机台停放缓解按钮=28-S187 ,281241.06线得电,停放双脉冲电磁阀 243YV 停放缓解电磁阀得电后,停放制动缓解。

1.1.2网络控制

按压司机台停放制动施加按钮=28-S186,数字量输入输出 DXM32 模块的 E32_15 节点接收高电平信号后。本车CCU 根据此信号判定为机车施加停放制动指令, CCU 向数字量输入输出 DXM38 模块的 A38_03节点传输闭合指令,最后经281241.02导线让双脉冲电磁阀 243YV 得电后,完成停放制动施加。

按压司机台停放制动缓解按钮=28-S187,数字量输入输出 DXM32 模块的 E32_14 节点接收高电平信号后。本车CCU 根据此信号判定为机车缓解停放制动指令, CCU 向数字量输入输出 DXM38 模块的 A38_04 节点传输闭合指令,最后经281264.03导线让双脉冲电磁阀 243YV 失电后,完成停放缓解。

1.2断电停放施加原理分析

在关断蓄电池输出控制开关=32-S01 时,=32-K02绕圈即失电,其辅助常开触头断开,时间继电器=28-K05 的控制电源 B1失电,但蓄电池总开关=32-Q82 并没有断开,此 时=28-K05的工作电源 A1还是处于得电状态。因时间继电 器=28-K05 是在 F 模式下,即A1有电,B1从有电到无电时,=28-K05 继电器动作,辅助常开触头闭合并延时断开,281241.01线暂时得电,延时60 s后再失电,此时停放制动施加电磁阀已收到了给它的脉冲信号,机车实施停放制动。

1.3停放按钮灯显原理分析

停放制动施加按钮灯受停放管路中停放压力开关控制。按压司机台停放施加按钮=28-S186 ,停放制动施加电磁阀得电,排除了停放制动缸的压缩空气,停放制动管中的压力逐渐下降至0kPa,制动机上的286kPa和290kPa中的两个压力开关依次动作,数字量输入输出 DXM35 模块的 E38_14 和 E35_09 两个节点也依次由高电平转变为低电平,停放制动施加按钮=28-S186中的红色警示灯常亮,提示停放制动已施加。

反之,当按压司机台停放缓解按钮=28-S187,停放制动缓解电磁阀得电,停放制动缸的压缩空气压力逐渐增大,制动机上的286kPa和290kPa中的两个压力开关依次动作,数字量输入输出 DXM35 模块的 E38_14 和 E35_09 两个节点也依次由低电平转变为高电平,停放制动施加按钮=28-S186中的红色警示灯熄灭,提示停放制动缓解。

2、停放管路气路原理分析

2.1停放管路主要组成部分

机车停放制动通过带有停放制动缸实施停放制动力,每个转向架上有一半的带停放制动弹簧装置的基础制动部件,并斜对称的分布在转向架上,当停放制动缸内充入压缩空气时缓解弹簧装置作用在车轮上的力,停放制动缓解;当停放制动缸内压缩空气排出时,弹簧装置反弹施加作用在车轮上的力,停放制动施加。

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停放制动模块由停放制动调压阀 、双 脉 冲 电 磁 ( 243YV) 、停放制动压力开关( 286KP/290KP) 、双向阀、停放制动塞门等部件组成。根据停放制动缸的所需缓解压力,停放制动调压阀可以设定整定值,停放制动压力开关也可以设定整定值。其中双向阀作用采集停放缸和制动管路压力,比较后取大值,两边压力不叠加。

2.2停放管路气路原理

停放制动施加受按钮硬线、网络双通道冗余控制,双脉冲电磁阀施加阀得电,停放风缸中的压缩空气通过双脉冲电磁阀排期控排向大气,停放制动缸中的弹簧装置作用在车轮上,停放施加。

停放制动缓解受按钮硬线、网络双通道冗余控制,双脉冲电磁阀缓解阀得电,总风向停放风缸中充入压缩空气,停放制动缸中的弹簧装置作用在车轮上的力被压缩空气压力抵消,停放缓解。

3、停放制动施加内部逻辑

停放制动施加、缓解受按钮硬线、网络双通道冗余控制,硬线信号和网络信号控制在时间上有时间差,最终控制方式存在两个工况:

工况1:当按钮短按时,按下时间≤1S(网络模块信号传递时间约1S)时,硬线信号时间短于网络信号时间,双脉冲电磁阀受网络信号控制;

工况2:当按钮长按时,按下时间>1S(网络模块信号传递时间约1S)时,硬线信号时间长于网络信号时间,双脉冲电磁阀受硬线信号控制。(硬线信号传递速度较网络传输速度慢,双脉冲电磁阀实施动作按照最终接收信号执行) 

三、现象结合理论分析

经核查网络信号控制线缆接线正确,原理图分析和现场模拟试验,I/O试验无法识别、验证出接线错误情况下,停放制动施加、缓解的功能异常状况。

接线错误原理分析(硬线281211.05、281241.06互错,网络信号接线正确)

根据以上原理分析及现场模拟验证,当接线错误时,会出现以下情况:

工况1(已施加停放制动):短按停放缓解按钮,电磁阀动作受网络信号控制,双脉冲电磁阀缓解阀得电,停放缓解功能正常;停放施加灯灭,灯显功能正常。无法识别、验证按钮硬线接线错误。

工况2(已施加停放制动):长按停放缓解按钮,电磁阀动作受硬线信号控制,由于硬线线路互反,此时缓解按钮下硬线为停放施加线,双脉冲电磁阀施加阀得电,停放无法缓解;由于灯显受停放管压力开关控制,停放施加灯亮,灯显状态与实际按压动作所需求的停放状态不一致,可以识别、验证按钮硬线接线错误。

工况3(已缓解停放制动): 短按停放施加按钮,电磁阀动作受网络信号控制,双脉冲电磁阀施加阀得电,停放施加功能正常;停放施加灯亮,灯显功能正常。无法识别、验证按钮硬线接线错误。

 工况4(已缓解停放制动):长按停放施加按钮,电磁阀动作受硬线信号控制,由于硬线线路互反,此时施加按钮下硬线为停放缓解线,双脉冲电磁阀缓解阀得电,停放无法施加,停放功能异常;停放施加灯灭,灯显状态与实际按压动作所需求的停放状态不一致,可以识别、验证按钮硬线接线错误。

根据以上分析,当接线错误时,试验结果受按钮的短按、长按操作不同的影响,会存在无法测试出功能异常的情况,同时在现场操作时会存在功能紊乱得现象。

综上所述,本次故障发生的原因有二,其一为按钮接线错误直接导致原理错误,其二为按钮按下后电磁阀动作受硬线和网络冗余控制,按钮按下时间决定了控制模式的不同,加之不同情况下停放风缸风压的不确定性,间接的导致了停放双脉冲电磁阀动作紊乱的情况。

参考文献:

[1]朱毅. 深度国产化HXD1型交流机车停放制动工作原理与控制电路分析[J].技术与市场,2019,06,(1):69-71

[2]作者简介:

陈立青 1989年 湖南 本科  工程师  售后技术工程师

易文祺 1989年 湖南 本科  工程师  调试工程师