燃煤电厂GGH故障的风险性分析及处理方案

(整期优先)网络出版时间:2023-09-12
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燃煤电厂GGH故障的风险性分析及处理方案

李均

(广东珠海金湾发电有限公司 ,广东省 珠海市,519050)

摘要:基于燃煤电厂GGH故障停运引起吸收塔浆液的pH值降低、氯离子浓度高等结果,本文结合电力安全生产需要,提出了控制脱硫系统中氯离子的来源、加强了氯离子脱除的解决方案,确保了吸收塔浆液氯离子浓度达标,保证了脱硫系统的正常运行。

关键词:GGH故障停运;吸收塔;氯离子浓度高

0 引言

某燃煤电厂600MW机组烟气脱硫采用石灰石/石膏湿法脱硫技术,此系统中采用回转式气气热交换器(Gas-Gas Heater,GGH),加热吸收塔出来的净烟气并将其温度提高至露点温度以上,防止对烟囱的低温化学腐蚀。由于烟气脱硫系统,采用单一的GGH 运行,在电力生产过程中,GGH因驱动装置损坏,对烟气脱硫系统继续运行带来了极大的挑战。本文以燃煤电厂GGH故障为背景,分析GGH故障导致烟气脱硫系统存在的风险,进一步提出解决方案,以保证电力安全生产。

1 脱硫系统概述

1.1 火电厂脱硫系统意义

火电厂是我国主要的电力生产方式之一,然而,火电厂排放的二氧化硫(SO2)是大气污染的重要来源之一。SO2的排放会导致酸雨、大气污染物浓度升高,对人类健康和环境造成严重威胁[1]。在这一背景下,引入脱硫系统具有重要的环境保护和可持续发展意义。

火电厂脱硫系统可以显著减少大气污染。二氧化硫是酸雨的主要成分之一,会导致土壤酸化、水质污染、植被损害等问题。通过脱硫系统降低SO2排放,可以减少酸雨的形成,改善环境质量,保护自然生态系统。其次,脱硫系统有助于提高空气质量。火电厂排放的SO2和氮氧化物(NOx)是大气颗粒物的前体物质,对空气质量产生直接影响。通过脱硫系统降低SO2排放,可以减少细颗粒物和臭氧的生成,改善城市空气质量,减少呼吸道疾病和其他健康问题的风险[2]。脱硫系统的意义还体现在推动清洁能源转型方面。减少火电厂的SO2排放可以减轻对化石燃料的依赖,推动可再生能源和清洁能源的发展。这有助于减缓气候变化、提高能源安全性,符合可持续发展的战略目标。

综上所述,火电厂脱硫系统的意义远不仅限于减少SO2排放,它涉及环境保护、健康改善、电力供应稳定、能源转型和产业升级等多个方面,对我国的可持续发展具有深远的影响[3]。因此,加强脱硫系统的应用和技术创新是一项重要而紧迫的任务。

1.2 脱硫系统工艺原理

煤粉在炉膛燃烧烟气经过电除尘、引风机进入到脱硫系统,如图1所示。原烟气经过GGH吸热侧后烟气温度降低到设计温度以下进入吸收塔,含有较高浓度的SO2的烟气从吸收塔底部进入与吸收浆液逆流接触,其中的酸性组分等在塔内被吸收,净化的烟气从吸收塔顶部排出[4]。烟气经湿式电除尘进一步除去粉尘粒子等,净烟气经过GGH放热侧烟气温度升高到设计温度以上,经烟囱排放到大气。

 

图1 脱硫系统工艺流程图

2 GGH故障分析

燃煤电厂600MW机组脱硫系统GGH驱动装置损坏,GGH停止运行。GGH驱动装置故障后,吸收塔入口烟气温度由96℃上升到114℃,吸收塔入口烟气温度上升,必须控制在吸收塔设计可以承受的最大温度之下,从而保证吸收塔结构不被破坏。吸收塔入口烟气温度上升会使吸收塔内水分大量蒸发,烟气会带有大量的水分,最终从烟囱排出的烟气会由无色逐渐变成白色水雾状。GGH出口烟气温度由74℃降至55℃,烟气温度下降并且夹带的水分含量增加,水汽容易凝结在管壁上,极易造成烟囱烟道的低温腐蚀。同时烟气夹带的水蒸气会使CEMS取样管道进水导致相关的测量结果不准确,因此要在取样测量前进行蒸汽吹扫,才能确保测量的准确性[5]。GGH故障期间,进出口差压没有明显上升。

图2 GGH停运烟气温度变化趋势(机组负荷400MW)

3 吸收塔内浆液参数的变化以及风险分析

3.1 吸收塔内浆液参数的变化

 GGH故障后,吸收塔入口原烟气的温度增加,导致吸收塔内浆液蒸发量增加,吸收塔浆液的pH值降低,浆液氯离子浓度会持续上升(最高浓度超过设定值20000mg/L),浆液氟离子浓度、铝离子浓度基本无变化。

3.2 风险分析

GGH故障停运后,吸收塔浆液中CaCO3含量、氯离子含量上升。吸收塔内浆液的氯离子浓度上升会增加石膏中的脱硫剂的含量,因此副产物石膏中的CaCO3含量、氯离子含量会增加,无法保证石膏的品质[6]

氯离子浓度的增加,会吸附浆液中的Ca2+,以CaCl2方式存在。Ca2+浓度的增加会进一步抑制石灰石的溶解,吸收塔内浆液的碱度降低,抑制吸收塔内的化学反应,SO2的脱除效果会受到影响。随着氯离子扩散能力增加,吸收塔内硫酸根离子与钙离子的结合受到抑制,影响二氧化硫的化学吸收与物理吸收,脱硫反应会受阻。同时高浓度的氯离子会与Fe、Al及Zn等金属离子形成络合物,附着在CaCO3颗粒物的表面,阻碍其溶解,抑制其化学活性,降低了使用率,脱硫效率下降[7]

。为保证脱硫效率,实现排放达标,需要提高液气比,增加溶质和溶液,吸收塔浆液循环系统的电耗会加大。

考虑氯离子具有对不锈钢强腐蚀的化学性质,务必要重视其对脱硫系统设备、管道等的腐蚀。较低的pH会增强氯离子的腐蚀性能,因此会加剧金属的缝隙腐蚀、选择性腐蚀、应力腐蚀等现象[8]。GGH停运时间的长短直接影响吸收塔浆液中氯离子的浓度。随着GGH停运时间的推移,吸收塔浆液的氯离子含量增加,与浆液相接触的管道、设备以及罐体容易受到腐蚀,增加了脱硫系统正常运行的难度。

4 脱硫系统运行调整方案

GGH故障停运后,吸收塔入口原烟气温度上升,导致吸收塔内水分蒸发,烟气含水量增大。吸收塔内浆液氯离子含量增加,为保证脱硫系统正常运行,采取以下的调整措施。

首先,防止原烟气温度高引起吸收塔水分大量增发,为保证脱硫效果,必须控制好吸收塔液位。监测脱硫系统参数,适时调整运行措施,确保脱硫系统正常运行。

其次,吸收塔浆液氯离子浓度高,务必确保脱硫废水系统正常运行,维持石膏浆液排出。由于石膏浆液中氯离子浓度高,为防止石膏浆液中毒,应保持脱水出废水。加强废水、脱水系统设备的维护以及缺陷处理,清楚废水旋流器内杂物,提高旋流站入口压力,加大工艺废水排放量。

除此之外,防止高浓度的氯离子对脱硫系统的强腐蚀,务必减少氯离子浓度,控制氯离子来源,及时转移吸收塔内积存的氯离子。氯离子的来源主要有原煤、脱硫所用吸收剂、吸收塔补充水。配煤时选择氯离子含量低、含硫量低的煤进行调整燃烧,降低烟气含氯量及二氧化硫,避免燃烧高硫、高氯离子煤对脱硫系统造成冲击。及时调整电除尘的工作效率,确保电除尘保持良好的除尘效率,保证吸收塔的工作环境。为减少氯离子进入吸收塔,应该停止滤饼冲洗,防止工业废水回脱硫系统。加强对吸收塔补水水源工艺水的监测,确保工艺水的氯离子含量达标,同时减少露天雨水进入吸收塔,防止高浓度的氯离子水源进入吸收塔。经过优化调整,确保吸收塔氯离子的浓度在12000 mg/L–14000mg/L,保证脱硫(设备)系统正常运行。

最后,需要加强对吸收塔浆液参数的监测,适量置换新的浆液,保证脱硫效果。吸收塔浆液的氯离子浓度高时,经对脱硫系统参数进行优化得出,控制浆液的pH在5.35–5.7之间,浆液密度在1050–1180kg/m3的范围内,可进一步提高脱硫效率,从而确保了脱硫系统运行的高效性与安全性。

通过上述脱硫系统调整方案,可以有效应对GGH(烟气预热器)故障停运后引发的吸收塔内问题,确保脱硫系统的正常运行,同时减少对环境的负面影响。这一系列措施涉及到监测、废水处理、氯离子浓度控制以及浆液参数的优化管理,对脱硫系统的稳定运行和环境保护都至关重要。脱硫系统的调整方案是一个复杂而综合的过程,需要多方面的考虑和措施。这些措施不仅有助于保护环境,还可以提高脱硫系统的稳定性和效率,确保电厂持续运营并遵守环保法规。在今后的工程实践中,我们需要不断优化这些措施,以应对不同情况下可能出现的挑战,为可持续能源生产和环境保护做出贡献。

5 结语

GGH故障停运后,导致吸收塔浆液的pH值下降、氯离子浓度增加等不良后果,为确保脱硫系统正常运行,务必注意吸收塔液位,及时调整吸收塔浆液的pH值。高浓度的氯离子对脱硫系统具有很大的危害性,通过配置含硫量、含氯量低的煤炭,调控工艺水的含氯量,减少氯离子的来源。及时排出吸收塔内石膏浆液,转移塔内积存的氯离子,保证废水系统正常运行,持续出废水,防止工艺废水回吸收塔,确保浆液密度在1050–1180kg/m3的范围内,pH在5.35–5.7之间,提高脱硫效率。为保证脱硫效率,加强工艺废水的排放,必须增加浆液液气比,增加脱硫系统的电耗,因此从节能环保方面,不建议GGH故障停运后,发电机组保持长时间运行。

参考文献:

[1] 侯剑雄,王勤舫.火电厂脱硫GGH驱动装置故障维持运行分析[J].山东电力技术, 2019, 46(3):4.

[2] 蒋婷,田浩臣,蔡琳,等.燃煤电厂湿法脱硫故障数据及可靠性分析[J].锅炉技术, 2017, 48(4):6.

[3] 张翼,魏书洲,郝剑.脱硫系统取消GGH可行性研究及应用[C]//2017燃煤电厂“石膏雨”“有色烟羽”深度治理技术交流研讨会.中国动力工程学会, 2017.

[4] 张威;徐承亮;葛春亮;邓芙蓉;孙科;郑俊杰;.超低排放项目管式GGH烟气冷却器布置位置分析[J]. 2016.

[5] 王锶敏.粤泷电厂造成GGH压差高原因分析及解决方法[J].数字化用户, 2017, 000(015):31.

[6] 董锐锋,吴文龙,王锋涛,等.燃煤电厂超低排放改造后烟道氯化铵结晶原因分析及对策[J].热力发电, 2018, 47(003):128-134.

[7] 陆瑞源,李卓,王利强.燃煤电厂湿式电除尘器喷嘴故障处理及防范对策[J].中国电力, 2016, 49(11):5.

[8] 李庆,姜龙,郭玥,等.燃煤电厂超低排放应用现状及关键问题[J].高电压技术, 2017, 43(8):8.

作者信息:李均1986.6-,云南昭通,硕士研究生,研究方向为火电厂设备检修、可靠性管理方向。