(中广核工程有限公司 广东省深圳市)
摘要:在采用核电P·N水泥的前提下,通过试验确定其他原材料的种类和掺量,研制出符合灌浆技术要求的预应力浆体配合比;通过试验固化制浆工艺流程和过程参数,选出满足实际施工工况的制浆工艺。
关键字:预应力;配合比;制浆工艺;缓凝浆
国内某核电站采用双层安全壳,其内壳为带钢衬里的后张拉预应力钢筋混凝土结构,分布有水平管、竖向管和Gamma管3种预应力管道。管道内贯穿有54根张拉钢束,需要灌注水泥浆以隔绝空气,避免氧化锈蚀影响性能。
2.1水泥
采用华润漳平P·N水泥,无假凝,有害物质检测情况如下:
项目 | Cl- | S2- | NO3- |
指标 | ≤ 200mg/kg | 100mg/kg | 500mg/kg |
结果 | 30mg/kg | 0.04mg/kg | 5mg/kg |
2.2 拌合水
采用现场官网水,符合混凝土用水标准,有害物质检测情况如下:
项目 | S2- | NO3- |
指标 | 100mg/L | 500mg/L |
结果 | 0.005mg/L | 5mg/L |
2.3 外加剂
采用科之杰的Point-400高效减水剂和Point-H2缓凝剂。
根据以往工程实践经验,浆体最主要的性能为流动性、泌水率、缓凝性主要性能参数如下:
缓凝浆 | 流动度 | 泌水率 | 凝结时间 | ||||
即时 | 6h | 10h | 3h | 24h | 20℃初凝 | 5℃终凝 | |
9~13s | ≤14s | <25s | ≤2% | 全吸收 | <50h | <80h |
4.1 缓凝浆设计
4.1.1水灰比的确定
为研究单一变量水灰比与缓凝浆性能的关系,不考虑其他因素对浆体性能的影响,初步固定其他变量如下:
环境 温度 | 原材料 温度 | 试验室 搅拌工艺 | 搅拌器 | 水泥 加入量 | 减水剂 掺量 | 缓凝剂 掺量 | 浆体 温度 |
20±2℃ | 冷却 至室温 | 二次搅拌工艺 一次搅拌4min 静置0.5h 二次搅拌3min | 手持式 1200r/min | 10kg | 2.0% | 0.3% | 20±2℃ |
表1
试验得到结果如下:
水灰比 | 即时流动度(s) | 泌水率 | |
3h | 24h | ||
0.29 | 12.92 | 0% | 全吸收 |
0.31 | 12.30 | 0% | 全吸收 |
0.33 | 11.98 | 0% | 微量残留 |
0.35 | 10.78 | 0.6% | 少量残留 |
可知:①随着水灰比增大,浆体流动度秒数明显减小。②考虑泌水率指标,在满足流动性要求的前提下,确定水灰比为0.31。
4.1.2 缓凝剂掺量的确定
在水灰比为0.31时,研究缓凝剂掺量与浆体性能的关系,结果如下:
缓凝剂掺量% | 流动度(s) | 泌水率 | 20℃初凝时间 | |||
即时 | 6h | 10h | 3h | 24h | ||
0.1 | 12.89 | 21.34 | 39.38 | 0% | 全吸收 | 11h:17min |
0.2 | 12.69 | 17.41 | 28.35 | 0% | 全吸收 | 22h:55min |
0.3 | 12.30 | 16.02 | 22.19 | 0% | 全吸收 | 34h:32min |
0.4 | 12.25 | 14.47 | 16.68 | 0.6% | 全吸收 | 41h:12min |
0.5 | 11.80 | 13.51 | 14.13 | 0.6% | 全吸收 | 49h:35min |
可知:①缓凝剂掺量对浆体即时流动性影响较小,但对后期流动性影响较大。②缓凝剂掺量对浆体泌水率有一定影响,从泌水率出发,选取缓凝剂掺量范围为0.1%~0.3%。③缓凝剂掺量对浆体凝结时间有显著影响。从凝结时间应选取缓凝剂掺量范围为0.2%~0.5%。综上,建议缓凝剂掺量选取范围为0.2%~0.3%。
4.1.3 减水剂掺量的确定
在水灰比为0.31时,研究减水剂掺量与浆体性能的关系,结果如下::
减水剂掺量% | 流动度(s) | 泌水率 | 20℃初凝时间 | |||
即时 | 6h | 10h | 3h | 24h | ||
2.0 | 12.30 | 16.02 | 22.19 | 0% | 全吸收 | 34h:32min |
2.1 | 12.17 | 14.76 | 20.53 | 0% | 全吸收 | 34h:52min |
2.2 | 11.50 | 13.59 | 18.51 | 0% | 全吸收 | 35h:41min |
2.3 | 11.16 | 12.96 | 16.07 | 0% | 全吸收 | 36h:38min |
2.4 | 10.67 | 12.54 | 14.56 | 0% | 全吸收 | 37h:45min |
2.5 | 10.09 | 12.09 | 13.94 | 0.6% | 微量残留 | 39h:08min |
2.6 | 9.52 | 11.98 | 13.68 | 1.2% | 少量残留 | 41h:07min |
可知:①减水剂掺量对浆体流动度存在显著影响,但均满足要求。②减水剂掺量对泌水率存在较大影响。随着减水剂掺量的提高,浆体泌水率逐渐增加。③减水剂掺量对浆体凝结时间也存在一定影响,但影响程度不如缓凝剂显著。综上,建议减水剂掺量选取范围为2.0%~2.4%。
4.1.4 减水剂、缓凝剂最优掺量的确定
确定水灰比、缓凝剂和外加剂参量,经验证,试验结果如下:
序号 | 减水剂 掺量% | 缓凝剂 掺量% | 流动度(s) | 泌水率 | 20℃初凝时间 | |||
即时 | 6h | 10h | 3h | 24h | ||||
1 | 2.2 | 0.27 | 11.79 | 13.22 | 14.56 | 0% | 全吸收 | 33h:17min |
2 | 2.3 | 0.25 | 11.17 | 13.84 | 15.58 | 0% | 全吸收 | 30h:23min |
3 | 2.4 | 0.23 | 10.47 | 12.97 | 15.16 | 0% | 全吸收 | 28h:04min |
经过不同批次水泥的大量试验,配合比3的复现性优于1、2,最终确定减水剂最优掺量为2.4%,缓凝剂最优掺量为0.23%。
4.1.5 缓凝浆配合比
确定缓凝浆质量比为:
水灰比 | 水泥 | 减水剂 | 缓凝剂 |
0.31 | 1 | 0.024 | 0.0023 |
5.制浆工艺
5.1 制浆设备
采用中建机械有限公司的预应力搅拌设备,主要技术参数如下表:
5.2 搅拌时长的确定
经验证,上机二次搅拌装置(功率4×4kw,转速1490r/min)搅拌2min即可达到试验室二次搅拌3min的浆体效果。
一次搅拌时长分别设为2min、3min、4min,试验结果如下:
组别 | 水胶比 | 实际质量比kg | 水泥下料时长 | 一次搅拌 | 二次搅拌时长min | 出机温度 | 出机流动度s |
a | 0.31 | 696:216:16.65:1.61 | 229 | 2 | 2 | 19.8 | 12.12 |
695:217:16.69:1.61 | 226 | 20.5 | 11.66 | ||||
694:215:16.99:1.61 | 212 | 21.2 | 10.53 | ||||
b | 694:219:16.64:1.61 | 210 | 3 | 20.2 | 10.61 | ||
696:216:16.64:1.61 | 220 | 20.5 | 10.37 | ||||
695:215:16.78:1.61 | 212 | 20.5 | 10.63 | ||||
c | 694:215:16.64:1.61 | 230 | 4 | 21.4 | 10.48 | ||
694:216:16.64:1.61 | 221 | 21.0 | 10.77 | ||||
693:217:16.65:1.61 | 229 | 22.0 | 10.29 |
试验结果表明:a组出机流动度普遍较差(未搅拌充分),且波动较大;b组、c组浆体出机流动度较稳定,且差距不大,基本一致。
确定缓凝浆搅拌时长为一次搅拌时长3min、二次搅拌时长2min。
5.3 验收试验
按照已确定的缓凝浆配合比和搅拌工艺进行验收试验,试验结果如下:
序号 | 水灰比 | 实际质量比kg (水:水泥:减水剂:缓凝剂) | |||
1 | 0.31 | 215.5 | 695.3 | 16.64 | 1.61 |
2 | 217.1 | 693.1 | 16.67 | 1.61 | |
3 | 216.7 | 694.1 | 16.64 | 1.61 |
序号 | 出机温度℃ | 流动度s | 20℃初凝 | 5℃终凝 | 泌水率 | |||
即时 | 6h | 10h | 3h | 24h | ||||
1 | 21.9 | 10.48 | 13.02 | 18.97 | 21h:02min | 51h:22min | 0 | 全吸收 |
2 | 20.3 | 10.58 | 13.12 | 19.25 | 21h:06min | 51h:28min | 0 | 全吸收 |
3 | 19.9 | 10.74 | 13.26 | 19.44 | 21h:11min | 51h:13min | 0 | 全吸收 |
6.总结与分析
①预应力浆体性能的影响因素较多,环境温度、原材料温度、搅拌工艺和时长的变化,都会导致浆体流动性能、凝结时间等发生较大波动,试验时应严格控制影响因素,研究出单一变量与浆体性能变化之间的关系。
②泌水率和流动性是预应力浆体的两个重要性能,但试验过程中会发现这两个性能是矛盾的:追求最佳流动性势必会造成泌水率的提高,而追求最低泌水率则必然会损失浆体的流动性能。两者之间的平衡是配合比设计的关键。
③减水剂和缓凝剂均能改善缓凝浆的流动性,根据流动性限定减水剂的掺量范围时,应充分考虑到缓凝剂对流动性的影响。
④水灰比和减水剂掺量均能影响缓凝浆泌水率,但相比之下,减水剂的影响更大。可以适当提高水灰比、降低减水剂掺量,从而在保证流动性的前提下,降低浆体泌水率。
⑤缓凝浆上机试验流动度损失较试验室快,凝结时间同样有所缩短,造成这一现象的原因主要在于原材料计量偏差控制。工程应用上通常采取计量负偏差,误差较大时还能通过补充投料保证质量。而外加剂的微量减少会造成浆体后期流动性损失略快,前期试验可考虑该方面影响。
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