碳纤维上玻璃粘接

(整期优先)网络出版时间:2023-12-09
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碳纤维上玻璃粘接

方红冬

中车资阳机车有限公司 机车事业部 四川资阳 641300

摘要:通过对中唐空铁列车前挡风玻璃在试件粘接过程中存在的问题,进行原因分析,并制定措施,然后进行相关试件的试验验证,最终解决了前挡风玻璃安装的问题,提高了中唐空铁列车的粘接质量。

关键词:空铁列车  粘接  前挡风玻璃

一、问题的提出

1-2020年下半年,公司承接了中唐空铁列车的制造任务,由于该列车为全透明型空中列车,涉及到大量的粘接工序作业,同时,也采用了新材料粘接技术,增加了其粘接难度。其中前挡风玻璃粘接就属于新工艺。

前挡风玻璃粘接在司机室头罩上,而头罩属于碳纤维材料,对于公司工艺和操作人员来说,碳纤维材料与玻璃的粘接属于新材料的粘接工艺。同时,列车在运行过程中,前挡风玻璃会受到一定的压力和剥离力,其粘接质量至关重要,会直接影响到列车的运质量。

二、试件制作

由于粘接接头涉及到新材料和新工艺。粘接接头材料为碳纤维,其粘接粘附性较差,因此,需要使用粘接试件对材料的粘接粘附性进行验证和判定。

试件制作流程为:用异丙醇对试件粘接表面清洁→晾干15min→粘接表面打磨→再次用异丙醇清洁→晾干15min→涂活化剂→晾干15min→涂底涂剂→晾干15min→粘接→固化7天。

然后对粘接接头进行了胶条剥离检测试验和老化检测试验。通过试件的检测结果来看,其粘接接头粘附很好,粘附率大于99%以上,符合标准即用户提出的大于95%的要求。参见附图1。

附图1:胶条剥离图示

由于试件和实物之间存在一定的差异,为确保粘接接头可靠,在司机室头罩到后,再次按照作业指导书的参数要求,在司机室头罩粘接面上,制作了胶条剥离粘接接头试件。如图2所示。

1-头罩(碳纤维);2-胶条试件

附图2:头罩上的粘接胶条图示。

在胶条干燥后,对胶条进行了剥离试验检查,发现胶条剥离后出现了粘附破坏现象,内聚破坏小于75%的现象。如图3所示。

附图3:胶条剥离图示

从实物上的胶条剥离结果可以看出,头罩粘接面对胶条粘接的粘附性存在问题,出现了大面积没有粘附的情况。

三、原因分析及措施

根据出现的问题,进行原因分析。

首先,粘接工艺技术参数。根据该工艺方法和工艺技术参数,制作的标准粘接试件,其检测结果表现良好,说明粘接工艺参数不存在问题。

其次,粘接表面打磨。玻璃纤维属于高分子聚合物,头罩在制作过程中,为保证头罩的曲面和形状尺寸,需要使用磨具进行浇铸。在头罩成型后,需要进行脱模,因此,在头罩制作中,在头罩表面涂有一层脱模剂,而脱模剂的可粘性极差,几乎不可粘接。也就是说,如果表面脱模剂在打磨过程中没有完全去除,会使表面粘附效果明显下降。

因此,打磨时,对头罩前挡风玻璃的粘接面进行了精心打磨,打磨后进行了专项检查,确保头罩上前挡风玻璃的粘接面上的脱模剂完全去除。同时,为保证碳纤维材质本体的强度不被破坏,打磨时,不能破坏掉材质的纤维部分。

第三,粘接表面的清洁、活化和涂底涂。

头罩表面的清洁、活化和涂底涂过程严格受控,在头罩剥离胶条制作过程中,清洁、活化和涂底涂严格按照标准试件制作流程和参数进行控制,无明显操作缺陷,期间不存在不受控的因素。

其中,涂底涂时,使用了高密度海绵进行底涂的刷涂,确保表面的底涂均匀且薄。在制作中,制作两条胶条,其中一条使用高密度海绵涂抹(标号胶条1),另外一条采用无纺布进行涂抹(标号胶条2)。

第四,施胶。

在粘接表面施胶后,分开进行施胶工艺,一条使用胶枪自然施胶,即打出的胶条在头罩粘接面上自然成型接触(标号胶条1)。另一条胶条在施胶完成后,对胶条表面进行规整,并将胶条压制成一定的形状(标号胶条2),即使胶条与碳纤维头罩粘接面受力,增加胶条与粘接面的接触力。

带胶条干燥后,对胶条进行剥离,检测其表面粘附效果,1#胶条和2#胶条表面粘附检测结果见附图4。

    

附图4:优化后的胶条剥离试验

从检测结果来看,2#试件胶条试件的表面粘附符合要求。

因此,在中唐空铁车前挡风玻璃粘接工艺中,采取了如下措施,对工艺进行优化。

1)提高表面打磨质量。即在打磨工序中,为确保头罩粘接面的脱模剂完全去除,在粘接面打磨完成后,由粘接负责人进行了专项检查,确保粘接表面符合要求。

2)提高底涂涂抹质量,更改底涂涂抹方式。头罩粘接面的底涂使用无纺布进行涂抹,确保粘接面涂抹的底涂均匀且薄。

3)施胶过程中,增加施胶量。即在施胶时,在粘接面上尽量打满胶,同时增加施胶胶条的高度,使胶粘剂在前挡风玻璃粘接后被挤出粘接缝,从而实现粘接面受压的目的。

四、结论

通过采取了上述优化措施,并通过在碳纤维头罩上进行粘接试验验证,保证了前挡风玻璃的粘接接头质量。