INEOS气相聚丙烯PDS阀门常见故障及处理

(整期优先)网络出版时间:2023-12-13
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INEOS气相聚丙烯PDS阀门常见故障及处理

郭牡丹

中国石油独山子石化公司聚烯烃一部,新疆独山子 833699

摘要:本文介绍了Innovene 气相工艺聚丙烯装置PDS系统。主要分析实际生产中PDS阀门常见的故障,并且阐述了这些常见故障的处理方法。尝试寻找优化处理降低PDS阀门故障率的方法,降低PDS阀门故障对生产的影响。

关键词:PDS阀门;故障;处理;优化;

PDS是Product Discharge System的缩写,即产品排料系统,简称PDS。独石化聚丙烯装置PDS阀门一共有31个,包括34线两个反应器出料阀门、气锁器阀门和35线反应器出料阀门。PDS阀门是装置重要组成部分,由于生产工艺的要求决定了PDS阀门必须相对快速和高频动作的特点,PDS阀门故障需处理时多数情况会造成负荷波动或降负荷,严重时会造成装置紧急停工。本文主要分析出现故障率较高原因,提出降低故障率改进建议,以及取得的良好成果。

1、装置简介

独山子石化公司聚烯烃一部聚丙烯装置采用INEOS气相聚丙烯工艺,随着市场竞争越来越严峻,能源的日趋减少,各行各业在生产过程中开始追求资源的最大利用化,提高生产效率,减少装置运行中的故障率就成了提高经济效益的重要因素。

为满足市场需求和保持产品的多样化,聚丙烯装置常年的高负荷运行,而且转产频繁,不同牌号粉料颗粒的性能、硬度等状况都不尽相同,所以PDS阀门的运行工况不断发生变化,导致PDS阀门故障率相对较高。PDS出料系统交替出料,阀门动作频繁,按反应器满负荷计算,以气锁器为例,动作频率最小阀门约为13次/小时,气锁器(图1)出料阀动作频率最高约为52次/小时,反应器出料阀(图2)动作频率则更高约为80次/小时,并且两套反应器PDS系统共有31个阀。因此阀门多,动作频次高,出料过程管线振动大,进而导致阀门故障率较高。

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图1  气锁器简图

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图2  反应器出料简图

2、PDS阀门及常见故障统计

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本装置PDS阀门主要使用三种:气缸主要使用Metso厂家设备,其中8"300#,阀体:E0126-62,执行机构:AW28SX;4"300#,阀体:E0126-62,执行机构:AW17SX;10"300#,阀体:E0106-30,执行机构:AW28DX。(PDS阀门见图3、4)在2022年共计阀门故障29次(表1)。


               3  PDS阀门                  4  PDS阀门驱动装置

表1 2022年PDS阀门故障统计

位置

故障现象

故障次数

处理

生产影响及预防

气锁器

现场阀门螺栓松动

1

现场巡检发现,上紧螺栓

及时发现,生产无波动

气缸仪表风线故障,阀门开关故障

2

发现及时消除

及时发现,生产小幅波动

仪表风气缸磨损漏气阀门,阀门开关故障

2

气缸更换

单气锁器运行,降负荷,检修完毕后恢复

现场消音器坏

2

现场巡检发现,待停时更换

无波动

冬季太冷问题导致不到位,阀门开关故障

1

阀门磨损加大,动作不到位

单气锁器运行,降负荷,检修完毕后恢复

阀门位置开关损坏,位置开关的连接杆断,定位不到位导致打不开

3

重新定位位置开关,更换执行机构,定位模块

单气锁器运行,降负荷,检修完毕后恢复

阀门气缸与拨叉连接断,阀门关不上

2

更换执行机构

单气锁器运行,降负荷,检修完毕后恢复

阀芯积料导致磨损

2

阀门动作出现不到位报警时气锁器出料程序停,及时现场检查判断,及时处理,更换

生产小幅波动,管线是单阀的根据需要降负荷单气锁器运行,及时更换。

反应器出料线

出料管线焊缝裂

1

停工检修

重新设计安装阀门角度,调整减震器,降低出料管线振动

阀芯积料导致磨损,卡涩,阀门不到位导致出料程序跳单腿

2

单腿运行,及时处理,更换备用阀,此阀下线检修备用

及时发现,生产小幅波动,借助停工检修间隙和定期检修,对阀门下线检查

块料卡堵导致阀门关不到位

5

单腿运行,及时处理,现场隔离阀门接高压氮气借助高压反顶回反应器,不能反顶处理,及时隔离泄压置换完毕后一截截拆开清理完毕后恢复

及时发现,生产小幅波动,阀门关不到位及时关闭出料柱塞阀,防止因阀门关不到位短时间出料过多导致后系统超压超负荷

阀门冬季因电伴热问题导致不到位,阀门卡

2

气控阀、过滤减压阀在低温下出现气路不通,阀门磨损加大,动作不到位,导致跳单腿

现场检查伴热及保温,及时做好冬季阀门保护,给所有阀门控制气路元件加伴热保温

阀门位置开关损坏,位置开关的连接杆断,定位销脱落

3

重新定位位置开关,更换定位模块

单腿出料,检修完毕后恢复

气缸故障

1

重新定位位置开关,更换定位模块

单腿出料,检修完毕后恢复

3、PDS阀门故障率较高原因分析

3.1  极高的动作频率,需要极高的可靠性[1]

如35-XXV-30003阀门开关频次较高,40S开关一次,每小时开关次数达到90次,全年就有720000次,超高的开关频次容易导致阀门疲劳磨损。阀门拆解后,发现阀球、阀座密封面拉伤,阀腔内集聚丙烯粉末,弹簧腔堵塞,此外阀杆与阀杆轴套间也自聚大量聚丙烯粉末。(如图5、6)

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5反应器内粉料结块6杆轴承间隙堆积大量粉料

 3.2  介质磨损

输送介质具有自聚特性,在缝隙中自聚越来越大,严重影响阀球在定位块中转动,高压差下大量介质颗粒对阀门密封面的冲刷,对阀门密封面带来极度磨损(图7、8、9、10)。

  IMG_256      企业微信截图_16473341237267

    8密封面进粉料阀体抱死9阀门磨损

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     图10 阀体本体内部与阀座接触面均有粉料                  图11阀座内壁有粉料堆积

3.3 环境温度影响

独山子冬季气温最低可达-30℃,在生产中遇到气控阀、过滤减压阀在低温下出现气路不通,控制气源露点高,在低温下出现冻堵现象。但到夏季环境温度最高可达40℃,巨大的温差对阀门长周期运行也产生了很大影响。适应聚合反应输出产物的温差变化及地区温差,要求阀门适应低温达到-45℃[2]

3.4 运行环境

PDS阀门所在管线多为易振动管线,在运行过程中管线长期振动导致PDS阀门随之振动,从而导致阀门附件故障。

4、PDS阀门常见故障处理

4.1 反应器出料阀故障处理

反应器出料阀门故障: PDS阀门出现开关不到位故障信号时,双出料腿间隔出料程序会直接跳单腿出料,班组人员立即确认单腿出料正常。

4.1.1  现场检查故障阀门开关到位,因仪表指示不到位:

内操关闭出料柱塞阀将故障阀门BPSW=1,信号关位;检查信号处于“AUT”状态;以上条件满足后投用双腿程序运行,联系仪表调节指示到位;

4.1.2  有块料卡涩阀体:

短时间内开关对应出料柱塞阀,尝试将块料带走。若阀门故障导致管线堵塞,单腿出料维持生产并将故障阀门管线泄压、隔离、置换干净,然后恢复双腿出料。

4.1.3  阀门故障:

单腿出料维持生产并将故障阀门管线泄压、隔离、置换干净,联系仪表处理故障阀门,然后恢复双腿出料。

4.2   气锁器阀门故障处理

气锁器系统PDS阀门故障原因仪表原因导致阀门开关不到位,包括仪表风中断,管线堵塞导致压力不足等。生产过程中产生的块料导致阀门卡涩,开关不到位。现场阀门故障,包括定位销脱落,排气阀堵塞,气缸故障等。

4.2.1 气锁器PDS阀门出现ANS+或者故障关ANS-报警处理:

气锁器系统一次隔离,在两个气锁器的粉料出口阀都能够正常关闭,从而能够将气锁器系统和第二反应器隔开的时候使用。内操立即关闭对应气锁器出料柱塞阀,增大另一气锁器出料时间“7-7.5s”,气锁器压力给校验值“2.5MPa”,开大加压阀至“30%-35%”开度。外操立即现场检查故障阀门开关状态,若是现场阀门到位,DCS不到位,内操可将阀门信号打旁路状态,暂时维持双气锁器运行,外操现场监控阀门状态,并联系仪表检查处理阀门。故障阀门现场开关不到位,联系仪表检查,单气锁器运行,催化剂短时间处理10分钟之内不用降催化剂,单气锁器运行,若反应器料位涨至75%,适当点氧抑制负荷,并降负荷至16-17t/h,维持生产;配合仪表根据现场故障阀门情况处理。阀门仪表风风线脱落,外操可手动恢复;阀门阀杆断裂,配合仪表更换;阀门动作开关不到位,来回多次动作,配合仪表更换。

4.2.2 气锁器系统PDS阀门故障处理:

现场判断如果是有块料卡涩阀体,则短时间内开关对应出料柱塞阀,尝试将块料带走。若无效外操现场接高压氮气往反应器反顶,反顶无效的话,现场拆清处理。

4.2.3 阀门内部卡料造成阀门常开或关不到位:

若气锁器系统隔离时气锁器内粉料未出空,内操第一时间手动将粉料出空,若故障阀门为气锁器出料阀XV24011/13/25/27,内操第一时间打开沉降器顶部放空控制阀XV24042或24043泄压,外操现场打开气锁器和沉降器旁通线泄压。如果是出料阀故障导致的隔离,内操要手动打开管线吹扫阀门,将进料线中残存的粉料吹扫进入沉降器中,防止进料管线堵塞造成处理困难。

5 防范措施

5.1 通过对PDS阀门使用中遇到的问题以及处理过程的总结,结合PDS阀门工作环境的分析,对遇到的阀门故障以及处理过程进行剖析,提高处理效率,减少故障对生产的影响。

5.2总结同类型阀门故障类型,加强现场PDS阀门的维护保养,并制定相应的措施减少故障率。

(1)要求信息网络公司约谈重庆川仪厂家,对现场阀门失修的问题进行分析,出具的阀门维修报告中对阀球、阀座、阀杆、阀芯等进行详细说明,损坏部件更换前后对比照片要进行附图,加强阀门维修过程管控。

(2)要求重庆川仪厂家对阀门频繁动作易损坏的部件如阀球、执行机构拨叉、弹簧等应换尽换,对应当更换的阀门部件严禁重复维修,保证阀门使用质量。

(3)要求信息网络公司对现场使用的阀门周期重新进行梳理,达到阀门使用期限的一律进行更换,防止阀门使用超期导致生产波动。

(4)管线阀门增加伴热保温,冬季气温低时及时投用,夏季气温高时,停电伴热延长气缸使用寿命;同时,对阀门所处的振动管线进行治理,减小或者消除管线振动。

6 结语

通过一系列改进PDS阀门使用环境的措施和更加优化的故障处理方式,PDS阀门的故障数由2022年29次降低到2023年 5次;从处理中6次降负荷检修降低到2023年无降负荷检修。降低了阀门的故障率,延长了阀门的使用寿命,保证了装置的长周期运行,提高了生产效益。

参考文献

[1]陈星赏.聚烯烃装置产品排料阀的特性及长周期运行的对策[J].科技与企业,2011(7);

[2]中国石油独山子石化聚烯烃一部聚丙烯装置INEOS工艺技术手册。