浅论电力机车底架焊接翻转胎制动系统的安全改善

(整期优先)网络出版时间:2024-01-11
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浅论电力机车底架焊接翻转胎制动系统的安全改善

王亚冕、陈峰

中车株洲电力机车有限公司

摘要:为适应电力机车底架焊接时不同的角度,需要将底架夹持在翻转胎上进行旋转作业,因底架重心位置与翻转中心线不重合,将产生偏心力矩,且各种车型的偏心力矩差异很大。如底架转胎停止旋转后的制动力矩小于偏心力矩,则转胎会出现自行翻转,如作业人员刚好在转胎翻转区域之内,将会导致作业人员碰伤事故。以往使用的底架翻转胎制动系统设计上存在缺陷,工作时存在因制动力不足引发安全事故的风险。本文针对机车底架翻转胎制动系统分两阶段进行了安全改善,以防止发生安全事故。

关键词:机车底架、焊接翻转胎制动系统、安全改善

一、机车底架翻转胎原始制动系统简介

采用剪刀叉液压夹紧装置,转胎旋转时,液压油缸正向给油,两侧的刹车片同时翻转打开,电机带动转盘旋转。转胎停止时,液压油缸反向给油,两侧的刹车片同时翻转回来夹紧。(见图一)

存在的缺点有:

1、液压站需长期工作,油泵和油缸容易损坏,损坏后没有制动力。

2、刹车片是对中对称安装,转盘偏心时,两侧的制动力不同,互相抵消后制动力减少。

3、刹车片容易磨损,磨损后制动力减少。

4、液压站没有储能装置,停电后没有制动力。

5、换型和维修不方便。

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图1

二、机车底架翻转胎制动系统第一阶段改进

液压夹紧方式由翻转对称夹紧改为两侧分开垂直顶紧,增加液压储能器(见图二)。与方式一比较,能解决夹紧力偏心问题和短期内(2小时左右)停电制动力失较问题。仍存在以下缺点:

1、液压站需长期工作,油泵和油缸容易损坏,损坏后没有制动力。

2.长时间停电后没有制动力。

3、换型和维修不方便。

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图2

二、机车底架翻转胎制动系统第二阶段改进

设计非标油缸,改变油缸结构,在油缸内增加蝶形弹簧组,将液压制动转变为机械制动,操作台增加维修按钮。采用自动控制,转盘旋转前,液压站工作,液压力克服弹簧力,刹车片打开,电机带动转盘旋转;电机停止工作后,液压站关闭,刹车片在弹簧力的作用下顶紧转盘(见图三)。

改进后效果评估:

1、蝶形弹簧组的弹力按现有车型的最大偏心力矩、50%的弹簧压缩量、3倍的安全系数

进行计算,制动力足够;

2、油缸后设置有弹簧压缩调整螺栓,可方便按不同的车型调节制动力;

3、液压站仅转盘旋转时才短时工作,液压站寿命长;

4、转盘的制动力为弹簧弹性机械压力,停电时制动力不受影响;

5、控制柜增加了专门的维修按钮,维修方便。

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图3

第一作者简介:

姓名:王亚冕,性别:男,出生日期:1990.04 ,工作单位:中车株洲电力机车有限公司,

职务:安全环保部副部长。

第二作者简介:

姓名:陈峰,性别男,出生日期1968.08,工作单位:中车株洲电力机车有限公司,

职务:安全环保部安全技术工程师。