脱硫氧化风系统优化

(整期优先)网络出版时间:2024-04-28
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脱硫氧化风系统优化

刘硕 王琳 崔长英

河北华电石家庄裕华热电有限公司

摘要:随着环境保护法规的日益严格,燃煤电厂的烟气脱硫技术成为重要的环境保护措施之一。氧化风系统作为脱硫过程中的关键环节,其优化对提高脱硫效率、降低能耗具有重要意义。本文旨在探讨脱硫氧化风系统的优化方法,通过分析系统工作原理、影响因素以及优化策略,提出提高系统性能的措施,为相关领域的研究和实践提供参考。

一、引言

近年来随着环保工作形势越来越严峻,国家对污染物的排放要求也越来越高,节能减排的压力进一步加大。 石灰石-石膏湿法脱硫在燃煤电厂机组脱硫中占有率约在90%以上,其工艺成熟,脱硫效率高,运行较为稳定, 因此湿法脱硫在超低排放技术中扮演着举足轻重的角色, 随着石灰石-石膏法脱硫技术的全面发展,脱硫技术日益完善,但在各行各业湿法脱硫过程中,仍存在着石灰石耗量过大、氧化效果不佳、氧化风机电耗过大、设备长期运行结垢、石膏品质低等问题。 本文通过对河北华电石家庄裕华热电有限公司#1机组的石灰石-石膏湿法脱硫中氧化风系统进行深度研究,通过对氧化风系统进行优化来提高机组内脱硫效率,从而解决湿法脱硫过程中出现的氧化效果不佳、pH值起伏不定、风机电耗过大等问题。

二、项目背景

河北华电石家庄裕华热电有限公司1号机组脱硫采用石灰石-石膏法脱硫工艺,脱硫塔分为一级塔、二级塔,设计脱硫入口SO2浓度5000mg/Nm3,出口SO2浓度50mg/Nm3。一级塔现有氧化风机4台,其中氧化风机#A #B #C型号为流量41.6m³/min,风压85kpa,功率132kw;氧化风机#D为83.3m³/min,风压90kpa,功率220kw。二级塔现有氧化风机2台,型号为流量48.08m³/min,风压95kpa,功率132kw。氧化风采用茅枪型式,其中一级塔氧化风机4台(三用一备),二级塔氧化风机2台(两用一备),均为罗茨风机。一级塔两层搅拌器,氧化喷枪布置在上层搅拌器。二级塔一层搅拌器。随着使用时间的增长,我厂氧化风机出现了各种性能问题,如效率低下、能耗高、噪音大、型号不统一,运行维护不方便等,这些问题严重影响了生产过程的稳定性和经济性。原有一级塔搅拌器两层布置,高度分别为2m、7.1m,氧化喷枪仅布置在6.7米位置,塔底部氧化效果不佳,已出现石膏不成型的情况,且上层搅拌器位置较高,维修不便。

三、氧化风系统的工作原理及改造需求

脱硫氧化风系统的主要工作原理是提供充足的氧化空气到吸收塔中,以便促进浆液中亚硫酸钙的氧化反应,将其转化为硫酸钙,从而达到脱硫的目的。在这个过程中,我厂的氧化风机是罗茨风机,它通过两个或三个转子在箱体内互为反方向匀速旋转,吸入和挤压空气,类似于齿轮泵的工作原理。然而,在目前的生产过程中罗茨式氧化风机基本无法实现风量调节,即中、低负荷或低硫分工况下运行时,石膏浆液对氧化风机量需求减少,为满足吸收塔液位需要,无法实现风量自动调节。因此,造成低硫分或中、低负荷工况下,氧化风机电耗占比进一步提高,燃煤机组经济性变差。且现运行氧化风机为基建期投产时采购设备,运行年限已达15年,设备的故障率逐年升高,检修费用递增。

而新型磁悬浮离心风机采用的是采用高效离心叶轮、高效同步永磁电机驱动和无接触式磁悬浮轴承,该设备具有超高能效、高转速、低噪声、低震动、无油易维护的特点,较传统罗茨鼓风机与多级离心鼓风机节能20~50%以上。同时磁悬浮技术市场发展迅速,国内已可自主研发磁悬浮永磁电机,设备费用明显下降,同时兼备可靠性、安全性。故我厂将原罗茨风机更换为磁悬浮离心风机,同时重新布置氧化喷枪。

四、氧化风机改造的关键步骤

1、拆除原一级塔氧化风机四台,新增加三台磁悬浮离心风机,满足升级改造后风机的需求;可保证脱硫增容后入口烟气SO2浓度提升至5500mg/Nm3时氧化效果,每台磁悬浮风机配套变频器及PLC控制一套。二级塔原两台氧化风机作为紧急备用,在事故情况下可备用启动。

2、改造一二级塔氧化风管,使磁悬浮离心风机可同时向一二级塔输送空气。

3、一级塔拆除原有两层搅拌器,下层新增加4台搅拌器,保证氧化风与底层浆液充分混合,保证氧化效果。

4、改造原有罗茨风机低压柜3回路,更换断路器等低压元件,配套电缆。

5、新建氧化风机混凝土底座3座,对氧化风机房进行防尘治理。

五、改造后的效果评估

1、技术经济指标、效益分析:按照每年运行5000小时,厂用电每度0.3元计算。

原一级塔罗茨风机ABC功率为132KW(两运一备),罗茨风机D功率为220KW,设备正常工况下运行三台,总流量为41.6*2+83.3=166.5 m³/min;运行功率为132*2+220=484kw。年运行费用为72.6万元;原二级塔罗茨风机EF流量48 m³/min,功率为132KW(一运一备),年运行费用为19.8万,共计92.4万元

风机更换为三台磁悬浮离心风机(两运一备),风机总流量为120*2=240 m³/min;运行功率为240*2=480kw。年运行费用为72万元。节约电费20.4万元。

原一级塔搅拌器功率分别为3台37kw,3台45kw。改造后为4台37kw,改造前年运行费用为36.9万元,改造后年运行费用为22.2万元,节约电费14.7万元。

总节约费用:14.7+20.4=35.1万元

2、改造后一级塔氧化风机风量和风压均有提高,吸收塔可在入口浓度提升至5500mg/Nm3的工况下可保证氧化效果。

3、改造后磁悬浮风机运行噪声降低至≤72dB,减少了现场噪音污染,减轻对运行人员身体健康危害。

4、氧化风管升高,降低了吸收塔溢流造成的氧化风管腐蚀或氧化风机损坏隐患。氧化区升高,通过降低吸收塔液位,降低了吸收塔的溢流倾向,节约了消泡剂的使用量。

5、运行稳定性高,磁悬浮氧化风机无需传统的润滑系统,减少了维护需求和故障率,提高了系统的稳定性和可靠性。这种风机的运行稳定性对于脱硫系统的连续运行至关重要3。

6、维护成本低,磁悬浮风机的设计减少了机械部件的磨损,因此维护需求和成本相对较低。这一点对于长期的运营成本控制尤为重要。

六、结论

1、氧化风机的节能优化实践表明,通过合理调整氧化风机的运行参数,可以显著降低电耗,提高系统的整体能效。

2、氧化风系统升级优化可以减少设备故障,提高系统的可靠性。优化后的系统能够更好地适应不同的运行工况,保证脱硫效率和设备的稳定运行。

3、氧化风系统的优化不仅关注设备的改造,还包括对操作和控制策略的改进。实时运行优化方法的应用,可以进一步提升脱硫效率和系统稳定性

通过这次对氧化风系统进行优化,显著提升了其性能和效率,降低能耗和噪音,提高生产过程的稳定性和经济性。为我厂生产提供了更加高效、环保的动力支持。