S700K电动转辙机的故障处理

(整期优先)网络出版时间:2023-07-03
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S700K电动转辙机的故障处理

祝嗣强

济南铁路局济南电务段  山东 济南 250000

摘要:S700K型电动转辙机和分动外锁闭道岔以其特有的密贴可靠性及高安全性,给列车的高速运行带来安全保障。本文重点阐述了S700K型转辙机常见的故障原因分析,以及通过信号集中监测系统及时处置设备故障、隐患的一些基本方法和手段。

关键词:S700K电动转辙机;养护;故障处理

一、S700K提速道岔机械故障分析处理

1.1机内机械故障的分析与处理

1、转辙机不动作→(1)有无三相电输入或缺相,遮断开关板变形(安装造成)→正确输入三相交流电,将变形的开关板调整过来。(2)配线是否脱落→使配线联接可靠。(3)插接头(座)插针(套)是否脱落→插牢插针(套)或更换损坏件。(4)电机是否有卡阻或轴承是否锈蚀严重及电机绕组断路或短路→检查电机传动齿轮,排出卡阻或更换电机。

2、电机转动摩檫连接器打滑,动作杆不能动作→机内外有无卡阻→排除卡阻(堵孔塞、螺丝等)。

3、动作中停止转换→(1)轴承是否锈蚀严重→清除锈斑,排出卡阻;更换新轴承或电动机。(2)暗锁机构是否脱落,电机齿轮被卡死→取出暗锁机构组及螺丝,重新组装机盖。

4、转换到位后无表示→(1)机内检测杆检测位置是否正确→调整机外长短表示螺母。(2)叉形接头与鼓形销是否磨损旷量过大(>1mm)→更换叉形接头衬套或鼓形销。(3)锁闭块是否卡阻→分解检查排除卡阻。(4)速动开关组是否有损坏或有异物卡阻→更换开关组,排除卡阻。(5)TS-1接点组是否异物卡阻→排除卡阻。

5、转换正常但表示时有时无→(1)接点是否虚接,配线是否受损→更换接点或使配线联接可靠。(2)伸出位置的锁舌是否非正常回缩严重→综合调整道岔减小尖轨反弹力及振动,更换易损件。(3)速动开关组轴用档圈是否脱落→加装轴用档圈。(4)TS-1接点组可动接点的“塑料轴套”是否断裂或接点氧化烧损→更换TS-1接点组或擦拭氧化烧损接点。

6、机盖松动→(1)机盖扣封位置是否正确→重新扣封,确认锁钩位置是否正确。(2)锁拴、锁钩位置是否调整到位→调整锁拴及锁钩位置使机盖密封配合适当。(3)密封圈是否失效→更换。(4)支撑板或锁拴是否失效→更换。

1.2外锁闭装置机械故障的诊断与处理

1、发生故障的原因分析:(1)、转辙机锁钩与锁闭铁在转换过程中属于摩擦运动,随着锁钩,锁闭铁之间的摩擦,该处会形成2mm-5mm线性出口,锁闭铁锁闭斜面与锁闭框形成钝角,导致机油无法起到润滑作用,造成卡阻。(2)、工电结合部间间尺寸不合适、轨道爬行、掉板、道岔不方正;电务清扫注油不到位,在工务基本轨与尖轨爬行、道岔不方正时,锁闭杆测摩,增大转换阻力。

2、解决卡阻的主要途径

首先,是要规范电务人员道岔日常养护标准,确保道岔油润到位,减少摩擦部位摩擦,延长设备使用寿命,另一方面还要干好工电结合部,确保道岔尺寸正常,只有三道缝、框架正常了,设备才能可靠转换。

3、现场应用卡阻成因及处理

(1)锁闭量定反位偏差过大,调整时,可以通过翻转叉形接头调整(一圈大约3mm),或者在尖轨侧增加或减少开程片。(2)锁钩卡锁闭铁。整治办法:调整道岔密贴,使锁钩在道岔锁闭状态,锁钩在锁闭销铀串动(手锤轻敲);锁闭铁斜面上保持油润。(3)转辙机各杆件未与基本轨垂直。转辙机动力不能被有效的传递到牵引点上,处理可以调整锁闭框位置,在道岔锁闭状态下进行紧固,转换过程中,锁闭框与动作杆间无侧磨。(4)斥离轨锁钩凹槽与锁闭杆凸台间有缝隙:道岔转换中,锁钩爬上凸台,由于两牵引点距离短,尖二未动,尖一就2推动尖二,尖二凸台未上钩,这样会造成假开程,遇到这种情况可以调整开程,或者要求工务更换钢轨。

4、平时还应注意工务配件对道岔稳定性造成的影响。

二、电气故障的分析与处理

2.1道岔启动电路故障处理方法

主要是电气,首先看1DQJ是否吸起,2DQJ是否动作,若1DQJ未吸起,2DQJ未否动作,判断缺正或负电源,用电压法查找。1DQJ吸起、2DQJ转极正常,则要注意看DBQ状态。

1、DBQ灯不闪,故障在启动线,首先,需在分线盘区分室内外,定位启动测X1、X2、X5,反位X1、X3、X5电压,无380V,室内故障。

2、DBQ灯闪烁几下后熄灭,道岔扳不动,可得道岔启动电路通,故障点在室内,看BHJ在操作过程中状态,若不吸查BHJ电路,先看DBQ有无20V直流电压输出,无则为DBQ故障,有的话,看BHJ缺什么电。BHJ吸起后又落下,继续观察看ZBHJ是否吸起,没吸查ZBHJ励磁。

3、分线盘确定室外的故障时,定位测X1、X2、X5,反位X1、X3、X4,搬动道岔,无380V,说明分线盘至电缆盒开路,多扳几个来回,区分是哪一根。

4、区分故障点在室外后,电缆盒测出电压正常,故障点在电缆盒到转辙机内部,再依次进行查找。

2.2表示电路常见故障处理。

1、观察不吸起表示继电器是哪个牵引点,区分是牵引点故障还是总表示故障。

2、定位测X1、X2、X4,反位测X1、X3、X5,判断故障大体范围。

(1)、X1、X2或者X1、X3有交流50V左右电压,直流电压为0,则说整流短路。

(2)、X1、X2或者X1、X3有110V交流电压,直流电压0V,则可以判断为 室外开路。

(3)、X1、X2或者X1、X3间有70V交流电压,直流40V,再测X1、X4或X1、X5电压,有80V交流电压,可判断X4或X5室外部分开路。

3、分线盘判定故障点在室外时,电缆盒再次测量,若差别大则为从分线盘到电缆盒故障。若偏差不大,则故障点在电缆盒到转辙机之间。

三、微机监测道岔电流曲线分析判断

集中监测系统运用现代计算机技术、传感技术、通信技术及软件工程技术,能够通过开关量、模拟量的采集实时监测信号设备运行状态,而且还具有故障告警、存储再现功能,为电务部门全面掌握设备状态、开展设备维修及故障、事故调查提供依据,成为信号维修人员判断信号设备历史或当前状态的重要手段。

四、道岔故障处理经验交流

1、根据故障现象及微机监测曲线正确判断室内外,避免盲目处理耽误时间。

2、正确登记设备停用范围。如同一道岔区段存在多组道岔时,当车站利用其余非故障道岔组织接发列车时,可能影响故障查找处理,此时应一并登记停用。

3、道岔失表时,登记停用后不要盲目扳动,以免来回扳动道岔表示自动恢复,不易查找原因,需要将道岔保留在无表示的位置查找故障原因。通过监测设备分析原因时,要抓住道岔出现故障时的现象和数据进行分析、判断。处理电缆接地混线故障处置一定要对道岔电缆完全甩开,防止串接设备判断不清。

4、道岔过车和扳动后发生缺口变化时,及时利用缺口监测分析缺口变化原因,及早利用车空登记要点上道进行检查。到达现场后,不要盲目进行缺口调整,要仔细检查设备状态,分析导致缺口变化的真正原因,最后进行调整和克服。缺口调整后,要多进行扳动试验,观察调整后的道岔动态变化,在确认缺口不再变化后,再销记交付使用。

5、在道岔外锁闭装置及滑床板处及时注油;避免因长时间不扳动道岔;道岔生锈造成卡阻;加强季节性调整工作。针对昼夜温差较大的季节性特点,根据温度变化适当调整道岔松紧;对外锁闭道岔转辙机动作杆与锁闭框进行一次全面检查及应力放散。避免因温度变化造成道岔不解锁或不锁闭。开程、锁闭量定反位要调整均匀。

6、发挥电务在工电联整工作上牵头作用,加强对工电结合部、道岔第二连接杆的密贴检查、几何尺寸测量,加强对道岔的心轨闪缝、辅助顶铁过紧等病害的现场检查,电务对心轨各部杆件进行拆装检查磨耗状态,并组织拨轨试验,查找应力点双方组织协调工务部门克服整治。及时进行整治,重点对容易引起设备故障的“三道缝”等严重设备病害进行整治。