300MW汽轮机高压调门卡涩故障分析及防范措施

(整期优先)网络出版时间:2021-12-31
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300MW汽轮机高压调门卡涩故障分析及防范措施

王海涛

江苏淮阴发电有限责任公司 江苏淮安 223000

摘 要:汽轮机汽门卡涩故障属于火电厂重大的设备缺陷,严重时可能导致汽轮机飞车事故,本文通过介绍#4机#1高压调门卡涩的故障分析处理过程,消除了设备缺陷,保证了机组的安全运行,并提出了防止汽轮机汽门卡涩的防范措施。

关键词:高压调门;汽门卡涩;油动机;防范措施

0 引言

汽轮机汽门卡涩故障是火电厂重大的设备缺陷,危害很大;汽轮机运行时转速、负荷均是由控制汽门的开度来实现的,当汽轮机故障时,快速关闭主汽门、调节汽门停机,以保证机组设备安全。如果机组突发故障或甩负荷时,发生汽门卡涩不能正常关闭,严重时可能导致汽轮机飞车的重大事故。

1 设备概况

我公司#4机组汽轮机型号为N330/C280-16.7/1.5/537/537,是哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界,一次中间再热,单轴,两缸两排汽、抽汽凝汽式汽轮机;汽轮机共28级:高压缸1+7级,中压缸6级,低压缸2×7级。高、中压缸各级均为冲动级低压缸各级均为反动级。

#4机组汽轮机高中压缸两侧分别配置1只高压调节联合阀,左侧高压主汽调节联合阀由#1高压主汽门、#1高压调门、#4高压调门组成,右侧高压主汽调节联合阀由#2高压主汽门、#2高压调门、#3高压调门组成,配汽方式见图1。


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1 配汽方式

2 故障情况

2020年8月3日,#4机组开机前,运行人员进行开机前静态试验,DEH系统进行汽门试验时,发现#1高压调门卡在18%开度,无法关闭;机组打闸,泄去安全油压,让弹簧关闭汽门,也无法关闭#1高压调门,反复打闸几次均无效果,现场敲击汽门也无法关闭。

3 原因分析及处理

#4机高压调门结构如图2,导致高压调门卡涩的原因有很多,油动机故障、伺服阀故障、汽门阀杆与衬套间隙过小、阀杆弯曲、EH油质不合格导致调节系统卡涩、热控控制元件故障等。运行人员反馈缺陷后,检修人员办理工作票,对#1高压调门进行检查,反复敲打高压调门,再次进行机组打闸,#1高压调门均在20%左右开度无法关闭,现场检查实际开度与DCS反馈基本一致。且试验过程发现,#1高压调门开度可以向上开启,但是无法关闭,在30%、40%、54%开度处均出现此情况。


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2 高压调门结构图

现场检查热控元件无明显故障,此原因可以排除;另外,#4机组EH油化学专业定期取样化验,未见油质劣化情况,且其余各汽门均动作正常,因此油质原因导致也可以排除。

调门内部卡涩还是油动机故障导致,暂无法判断,由图2可以看出,油动机连杆向上调门开启,油动机向下调门关闭,若油动机活塞脱落,可能导致高压调门可以正常开启,而关闭时,油动机上腔式进油带动活塞向下移动,但是活塞杆不动,进而高压调门不能正常关闭。检修人员拆除油动机与操纵座连接销,再次进行试验,油动机活塞杆在0到100%全行程可以正常动作,由此可以判断,油动机、伺服阀等均动作正常,#1高压调门卡涩为内部卡涩导致。

2020年10月,#4机组大修,对#1高压调门进行解体检修,解体过程测量#1高调门行程时发现阀杆抱死,无法上下移动;解体后发现阀螺母、阀杆氧化皮较厚(图3),阀杆无明显弯曲,测量#1高压调门阀杆与阀盖衬套、阀螺母与衬套各部间隙如表1。

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3 #1高压调门

1 高压调门各部间隙

序号

阀杆与阀盖衬套间隙(mm)

阀螺母与衬套间隙(mm)

1

0.31

0.21

2

0.29

-0.04

3

0.27

0.14

根据哈尔滨汽轮机厂高压调门技术资料,高压调门阀杆与阀盖衬套间隙、阀螺母与衬套间隙质量标准均为0.35~0.4mm,由表1可以看出#1高压调门各部件间隙均低于标准值,间隙最小位置已经没有间隙,而是紧力。因此#1高压调门卡涩的主要原因为,机组长期运行产生大量氧化皮,导致阀杆与衬套、阀螺母与衬套间隙变小。

高温氧化皮产生的原因,当蒸汽温度在450—570℃时,铁与水蒸汽发生反应生成片状黑色Fe3O4高温氧化皮,金属高温氧化现象是普遍存在的,由于结构原因,高调门需对主蒸汽进行节流调节,是加速氧化的重要原因[1]

#4机大修中,对#1高压调门各部件氧化皮进行清理,按照哈尔滨汽轮机厂技术文件要求验收合格后回装,机组大修后#1高压调门活动自如。

4 防范措施

为防止运行中发生汽轮机汽门卡涩故障,可采取以下防范措施:

  1. 机组大修过程,严格按照相关技术文件进行验收,确保各汽门间隙符合要求。

  2. 汽轮机运行中,定期进行主汽门、调节汽门活动试验,确保动作正常,发现异常及时利用检修机会处理。

  3. 加强汽轮机蒸汽品质监督,确保蒸汽品质合格,防止各汽门因蒸汽品质恶化导致结垢卡涩。

  4. 机组长期停用时,做好保养维护,防止各汽门部件锈蚀、卡涩。

  5. 严格按照汽轮机检修导则要求,进行机组大修,不得延长机组大修周期,必要时可以利用机组B级检修及其它等级检修时,解体汽门进行氧化皮清理。

5 结论

#4机组#1高压调门卡涩,主要是由于机组已到大修周期,阀杆、衬套等各部件氧化皮加厚,间隙变小导致,大修中清理氧化皮,各部间隙符合质量标准后回装,检修后高压调门动作开关正常。因此,定期清理内部氧化皮是防止汽门卡涩的有效措施。

参考文献:

  1. 刘平、吕鹏飞.高压主汽门及调门卡涩的原因分析与防范措施.华电技术.2011第7期。

作者简介:

王海涛(1987年8月),男,江苏省淮安市人,本科,工程师,从事汽轮机检修维护工作。