加氢反应器失效因素的探析

(整期优先)网络出版时间:2022-03-31
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加氢反应器失效因素的探析

曹跃彬 李宁 徐文惠

山东华鸿化工有限公司 山东省 泰安市 271400

摘要:本文以加氢反应器失效为主要研究对象展开分析,首先阐述加氢反应器失效因素,然后结合实际案例对反应器的失效因素进行分析,并通过试验说明诱发原因,指出产生原因。

关键词:加氢反应器;失效因素;金相分析


引言

为确保油品质量,加氢反应器需要长期处于高温高压环境中运行,而天然气、硫化氢将对容器造成腐蚀,为避免容器出现开裂情况,需要加强研究。

1加氢反应器失效因素

为有效提升油品质量,加氢反应器长期在高压、高温环境中运行,并承受着油气、硫化氢、氢气等具有腐蚀性的介质腐蚀。为对高温环境中,复合板剥离倾向加以有效解决,多应用堆焊工艺。但是因为堆焊层与母材膨胀系数、氢溶解度存在差异,因此容易出现堆焊层与母材剥离、焊层出现层下裂纹、焊层裂纹情况[1]。本文对加氢反应器失效因素进行分析。在正常运行时存在缺陷和位置见下表:

表一:加氢反应器易产生的缺陷及部位

缺陷种类

缺陷发生温度与缺陷现象

缺陷部位

氢腐蚀裂纹

≥250℃温度中运行,介质和钢的内部、表面脱碳

设备母材和焊缝金属

回火脆化

350℃至600℃温度使用,晶界处不纯物偏析,出现高温脆化情况

设备母材、焊缝金属以及焊接材料

蠕变裂纹

>400℃蠕变区域

母材和接管锻件连接位置焊缝存在热影响区

应力集中裂纹

因为结构存在不连续性,温度应力梯度差造成局部存在应力集中

裙座和封头连接位置,外部结构件的连接位置

奥氏体不锈钢焊接位置氢脆裂纹

高温环境中操作导致氢扩散至不锈钢中,停工之后冷快速,造成开裂

设备表面的堆焊层,法兰的密封槽以及内部构件的连接焊缝

奥氏体不锈钢焊层剥离

高温环境操作快速冷却,导致焊层和母材剥离

堆焊层

奥氏体不锈钢和硫酸应力腐蚀裂纹

检修中焊层硫化铁和环境中的氧气、水发生反应产生硫酸,造成腐蚀开裂

反应器的内部构件以及堆焊层

虽然裂缝出现原因、位置有所不同,堆焊层出现裂缝的原因可以总结为堆焊缺陷、高温δ相变、氢离子堆积和应力集中。

1.1氢离子聚积

反应器实际运行时,表面层和母体金属介质充分接触,所以溶解金属内饱和氢浓度较大。正常运行时,相比于堆焊层、过渡层,铬钼钢氢离子的浓度较低,但处于关闭状态时,基底金属氢扩散的速率>堆焊层扩散速度,同时其积聚于晶间空间与非金属杂质内,产生局部高压,晶界加宽,裂缝随着时间形成钢的韧性和强度,造成反应器的主要材料出现失效情况。

1.2 σ相转变

为避免焊接时出现热裂情况,一般在奥氏体表面层适量加入铁素体。在500℃至925℃温度环境中长期工作,铁素体σ相将发生变化,造成表面层变得较脆,降低焊层的韧性,因为σ相富含Si、Mo、Cr,导致周围存在贫Si、Mo、Cr区域,对钢耐蚀性产生影响。

1.3热应力

加氢反应器的表面层导热率相比于母体金属导热系数较低。但是因为反应器的表面层的膨胀系数>母体金属导热系数。反应器处于运行状态时,不锈钢与铬钼钢间膨胀差异逐渐增加。处于冷却状态时,焊层冷却速率<母材冷却速率,同时焊层集中区域所产生热应力比较高。针对表面层,应力、热应力较为集中将产生屈服应变,继而引发疲劳应变,焊层表层出现细小裂缝,导致主材失效。所以在实际施工设计时,为防止出现裂纹,首先,合理设计制造,例如焊接之前进行预热,在焊接结束后进行消氢处理、热处理,使用低氢类型焊条,多焊道小电流,合理设计装配顺序,层间锤击处理,防止应力集中[2]。其次,对铬钼钢铁素体数进行规定,借助金相检测筛除网状组织,控制焊层处于无热裂纹时出现σ相转变。再次,表面处理中,完成TP309过渡层堆焊后,开展热处理,之后堆积高应力区TP347。对结构进行设计时需要避免出现不连续性问题,增加圆角的半径,保证平滑过渡。最后,反应器需要平稳操作,降低温度波动对母材所产生冲击。在非检修期间,不可频繁启停。

2加氢反应器失效实例分析

2.1加氢反应器技术参数

容器的设计温度为425℃,设计压力为3.7MPa,材料为15CrMoR,内径为1800mm,设计厚度为34mm,封头和筒体实际厚度为36mm至38mm。反应器工作原理:应用加热器将石脑油加热到390℃至410℃,之后流进反应器。石脑油由烯烃、芳烃、乙烷、甲烷等不饱和烃,借助钴钼作用,通入氢气,将石脑油中有机硫转变为无机硫。

2.2解剖分析

首先,对容器的外部进行检查时,反应器的外壁不存在腐蚀情况,容器的下封头和裙座焊接上方位置存在开裂情况。①裂缝长度为760mm,宽处为20mm。裂缝在裙座和下封头角焊缝和筒体、下封头环缝间,裂口上部存在外鼓情况,下部内凹,存在较小的变形。焊缝标示距离100mm。在裂缝的尖端存在大量和主裂纹平行小裂纹。

在开裂位置的上方,筒体的环焊缝位置存在筒体鼓包情况,面积约700mm²,周长约6010mm,高度30mm。把设内部耐火球、触媒、物料清理干净,化验合格进入反应器的内部展开检查工作。内壁筒体上封头不存在氧化、腐蚀情况。容器下封头存在氧化层,厚度约为3mm。容器的下封头和裙座角焊缝热影响区存在开裂,②裂缝长度约750mm。宽处最大值为40mm,和①裂缝交汇在角焊缝位置。通过宏观检查,通过取样试验,共发现五处,取样位置在①裂缝的东尖端、裂缝中间、②裂缝东尖端、鼓包位置和开裂对面的筒体。裂缝的断口较为平齐,呈现出明显的脆性断口,断口的外壁较为平滑,内壁比较粗糙。

其次,对容器的壁厚进行测量。数据如表二所示。

表二:容器壁厚测量结果

序号

厚度(mm)

位置


序号

厚度(mm)

位置

1

35.3

鼓包边缘

6

37.16

筒体

2

33.63

鼓包中心

7

37.92

封头裂缝

3

32.16

鼓包中心

8

38.01

封头裂缝

4

35.8

鼓包边缘

9

9.66

裙座

5

37.22

筒体

10

38.05

鼓包对面

通过数据分析,筒体鼓包处的壁厚最薄,厚32.16,因为变形减薄。其他位置保持在正常单位,不存在明显减薄。

2.3试验分析

首先,进行硬度分析,借助硬度计测量容器的里氏硬度,分析测量结果,封头的裂缝位置周围相比其他位置硬度较高,结果都在正常范围。其次,分析机械性能。对试块3、4、5取样开展拉伸试验,对材质延伸率和强度进行测定。按照相关规定,当厚度为6mm至60mm,15CrMoR材质钢板屈服强度295MPa,抗拉强度需要保持在450MPa至590MPa,延伸率为19%,通过试验分析,裂缝对面的试样机械性能满足要求,鼓包位置试样的机械性能有所下降,分析裂缝位置试样的化学元素并非15CrMoR,其机械性能低于标准值。再次,分析金相。取五处试样分析金相,通过分析,试样一金相组织是铁素体+片状珠光体,裂缝的及东南存在大量和主裂缝保持平行的裂缝。试样二金相组织为铁素体+片状珠光体,容器的内壁钢材存在脱碳情况,相比于中部,内壁碳含量较少,脱碳情况平均厚度2.5mm,能够观察到平行开裂裂缝,试验三金相分析为铁素体+片状珠光体,试样四金相分析为铁素体+珠光体,试样五金相分析为铁素体+珠光体。

总结

结合实际情况对加氢反应器的失效因素进行分析,容器的下封头没有Mo、Cr元素,导致其屈服强度不满足设计要求。另外,容器的内部氢分压1.3MPa,因为材质不满足要求,出现氢腐蚀情况,氢气扩散至筒体材料的内部,发生反应产生GH4,出现脱碳情况,进而造成容器产生鼓包、裂纹情况。最后,容器开裂位置在下封头和裙座焊接处。因为该位置需要承载容器重量,因此属于开裂敏感部位,并且焊接热影响区属于焊接薄弱位置,容易出现开裂情况。

参考文献

[1]肇郁. 浅析加氢反应器压差增大原因及应对探讨[J]. 中国化工贸易, 2018(001):205.

[2]李作涛.加氢反应器的腐蚀分析与检验[J].化学工程与装备,2020(04):191-192.