(山东莱芜煤矿机械有限公司, 山东莱芜271100)
摘要:介绍了NUW12深锥浓缩机的结构、特性参数及主要特点;实际应用效果;分析了影响该机工效的因素。
关键词:NUW12深锥浓缩机;结构;主要特点;应用效果;影响因素。
1 引言
山东省裕隆煤矿设计能力入洗矿井原煤90万t/a,选煤厂工艺采用跳汰浮选,浮选尾矿采用2台NUW12深锥浓缩处理。本文重点介绍了NUW12深锥浓缩的结构、特性参数及主要特点;实际应用效果;分析了影响该机工效的因素。
2 NUW12深锥浓缩的结构、特性参数
2.1 结构示意图如下图
该设备主要由搅拌系统、PLC控制柜、桥架、絮凝剂加药装置、静态稳流混合器、中心混合井、机体等组成;其中搅拌系统1主要由电机、减速器、联轴器、上轴承座、传动轴、刮泥器、锥型螺旋叶片、下螺旋叶片、下支架、下轴承座组成;中心混合井主要由上部锥筒、中间筒体、入料管、下部锥筒、下部筒体、螺旋叶片、布料板、分散器组成;机体主要由溢流管、上圆筒、上锥筒、下锥筒、内支腿、外支腿等组成。
2.2主要特性参数见表1。
表1 NUW12深锥浓缩机主要特性参数表
项目 | 单位 | 数值 |
直径 | mm | 12000 |
高度 | mm | 13500 |
容积 | m3 | >750 |
底流浓度 | g/l | >450 |
溢流浓度 | g/l | <5 |
处理能力 | m3/h | 650-750 |
3 NUW12深锥浓缩机的主要特点
3.1 浓缩效率高,底流浓度大(大于400g/l),溢流水浓度小(小于5g/l);
3.2 入料装置前端设有静态混合器,解决入料动能大,絮凝效果差的问题;
3.3 中心混料井内部设有螺旋叶片稳料装置,解决入料动能大,沉降效果差的问题;
中心混料井外部设有倒锥帽,解决沉降面积小、处理量小的问题;
3.4 螺旋稳料装置由溢流圆筒、筒体、螺旋叶片、布料板、内锥筒、下锥筒组成;溢流圆筒的上缘有数个“长方形”开槽;浓缩机溢流堰的清水通过溢流圆筒上缘的“长方形”开槽自流进入螺旋稳料装置,实现矿浆自稀释,加速矿浆的沉降速度;
3.5 螺旋稳料装置中的螺旋叶片其上分布多个开槽;沿螺旋叶片进入筒体的料浆,靠自身动能逐渐上升,一部分料浆沿螺旋叶片继续上升;另一部分料浆从开槽处流至下一个螺旋叶片,与下一个螺旋叶片上的料浆碰撞矿化;剩余部分的料浆向中间筒体中央流动,与下降的料浆进一步碰撞矿化,使絮凝剂与料浆充分混合,提高絮凝效果。
3.6 由于螺旋稳料装置内矿浆的浓度高,混料装置上部的喷射到锥体上的矿浆,一部分矿浆通过锥体上的小孔与螺旋上升的矿浆逆流碰撞;另一部分矿浆沿锥体的斜面滑落并与螺旋上升的矿浆逆流碰撞;降低矿浆动能的同时,进一步提高浓缩效果;下降的大絮团,通过布料板、内锥筒、下锥筒的作用,加速了矿浆的沉降,提高了浓缩效率。
3.7 机体内部设有内六方蜂窝斜管,增大斜面面积,提高沉降效果,解决沉降面积小、处理量小的问题;
3.8 在锥体的外侧增加锥体切向反冲洗装置,解决锥体面沉积、压耙的问题;
3.9 在搅拌轴的下端增加一种螺旋提升装置,通过下螺旋叶片搅拌,防止底部沉淀,解决锥体底面沉积堵塞出料管的问题;
4 NUW12深锥浓缩机实际应用效果
NUW12深锥浓缩机自2015年8月运转到现在,运行效果良好,底流浓度大于450g/l,溢流水浓度小于5g/l,各项指标均达到工艺系统要求;另外每年从尾矿浆中回收约300万m3的洗水循环再利用,为用户节约了大量水资源。
5 影响NUW12深锥浓缩机工效的主要因素
5.1 入料浓度的影响:入料浓度越高,单位时间内能获得较高的底流浓度,处理效果越好。
5.2 入料粒度的影响:煤泥水入料粒度越小,微细悬浮物越多,越难沉降。
5.3机体的上圆筒高度的影响:机体的上圆筒越高,矿浆给絮团的压力越大,絮团脱水效果越好,整机沉降效果越好。
6 实际应用效果
NUW12深锥浓缩机结构简单、使用方便、处理能力大,而且投资少,施工周期短,在山东省裕隆煤矿处理尾矿效果非常理想,底流浓度、溢流水浓度等指标均达到工艺系统要求。
7 推广应用
NUW12深锥浓缩机不仅应用在大型选煤厂,而且广泛应用在有色金属(铜、钨、钼等)、非金属(石墨、粉煤灰等)等大型选矿厂,可为选煤厂、选矿厂带来可观的经济效益和社会效益,具有广阔的推广应用前景。
参考文献:
2印万忠,尾矿膏体浓缩和堆存技术现状,金属材料与冶金工程,2012.4;4-9;
⑵张德洲,尾矿膏体堆存技术的发展和应用,中国矿山工程,2010.39(2):49-53。
附作者简介:
齐丽丽(1983-),女,山东泰安人 ,2008年毕业于山东理工大学机械设计制造专业,工程师 ,现在山东莱芜煤矿机械有限公司技术开发中心从事选煤、选矿工艺系统设计。
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