简介:高体积分数金刚石颗粒增强Cu基复合材料由于硬度高导致其难以加工成形。采用粉末注射成形制备多孔金刚石预成形坯和Cu熔渗相结合的工艺可以实现金刚石/Cu的近净成形。本文对经过表面镀铬再镀铜的金刚石粉末注射成形涉及的关键工艺,包括粘结剂的选择、注射成形工艺过程、烧结工艺等进行研究。结果表明,采用成分为70%石蜡+25%高密度聚乙烯+5%硬脂酸的粘结剂作为金刚石粉末注射成形的载体时,喂料具备优异的综合流变性能,同时可以获得较高的固相体积分数。采用上述配方的粘结剂,最佳的注射温度为165-175℃,注射压力为80~90MPa。脱脂金刚石预制坯最佳的烧结条件为:烧结温度1050℃,保温时间25min,此时坯体的强度达到10MPa,孔隙基本全部为开孔隙。
简介:为了探索降低航空刹车用C/C复合材料成本、提高性能的有效方法,对国外炭/炭刹车材料的部分力学性能和热导率进行了测试,并利用金相显微镜对其坯体结构进行了观察分析,在此基础上,自制了一种针刺整体毡,进行CVD增密,并与炭布叠层坯体的结果对比.结果表明:国外航空刹车用C/C材料的层间剪切强度和垂直方向热导率比较高,坯体趋向于使用针剌毡;针刺整体毡由无纬布和网胎交替叠层,经针刺而成,这种结构具有孔隙分布均匀、气体扩散通道多、Z向纤维含量高的特点,为CVD增密创造了良好条件;自制针刺整体毡坯体经700hCVD增密,小样密度可达1.81g/cm3,大样密度达1.75g/cm3,且能继续增密,与炭布叠层坯体相比,采用针刺整体毡可显著缩短CVD周期.
简介:摘要:对连铸机产生脱方原因进行了分析讨论,结合山西建邦集团炼钢生产实际,主要对结晶器、振动、二冷设备、中包车、拉速和钢水过热度、二次室对弧、钢水的化学成分等影响铸坯脱方的因素进行了分析,通过不断地生产实践使脱方缺陷等到了较好解决。
简介:摘要:240方MnB系列履带钢平均每月产量高达一万吨,角部掉块缺陷严重影响轧制后的棒材质量,并且对精整探伤和修磨进行影响较大,对比结晶器进出水温度、结晶器水流量、保护渣理化指标、水口插入深度等多方面因素,并对问题点进行分析制定改善方案,通过降低结晶器水流量、优化保护渣理化指标、优化水口插入深度等措施,杜绝了铸坯缺角缺陷,棒材质量和精整探伤修磨进度得到有效提高。
简介:摘要:二十一世纪以来,全球经济进入全盛发展时期,制造业也迎来了黄金的发展时机。作为制造业基础行业的钢铁行业,在质量和规模上都有了相当大的进步。近年来,随着钢铁行业的发展,环保问题也日益突出,在全球呼吁碳达峰和碳中和的呼声中,政府鼓励短流程钢铁生产,即电炉生产流程;但是电炉生产流程与长流程相比较,钢液中的氮含量控制起来会较为困难。钢中氮含量过高,钢会出现“时效现象”,降低钢的冲击韧性和塑性;钢加热到一定温度时,钢会出现“蓝脆”现象,同时恶化钢的焊接性能;在含铝钢中,氮形成的AlN可以降低时效,细化奥氏体晶粒。基于此,对电炉连铸坯中氮含量控制技术进行研究,以供参考。
简介:摘要:随着高拉速连铸技术的发展,辊道出坯逐渐成为物质流及劳动强度集中的区域,为了实现过程顺行而最大化高拉速后的实际效益,同时减少简单重复劳动的人工操作失误,很有必要对自动出坯系统进行研究。本文针对工程上最普遍的4~6流方坯对应二层式出坯系统,进行了约束条件推导和出坯系统鲁棒性、稳定性设计因素讨论。通过物质流顺行基本条件,推导出自行铸坯系统设计的约束条件:TSK>T全程,在此基础上,给出定理1和定理2,指导提速的小方坯铸机出坯系统进行自主的自动化设计改造,也是自动出坯系统实逻辑关系;为了保证出坯系统的鲁棒性和稳定性,给出了具体的系统检测及报警内容;另外,给出了出坯系统的运行逻辑,有利于自动化实现。
简介:摘要:字符识别系统采用高清工业相机获取喷号字符图像,经图像预处理,字符定位、分割后识别字符,并将结果传至比对识别系统,用于单件跟踪和反馈喷号字符正确与否。